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低品位磷矿与磷化工废料制备烘干球团实验研究

2021-08-31王学文魏立军字佳林聂鹏飞

磷肥与复肥 2021年7期
关键词:磷矿球团湿法

王学文,魏立军,字佳林,聂鹏飞

(国家磷资源开发利用工程技术研究中心,云南 昆明 650600)

我国磷矿资源丰富且分布集中,但已查明资源以中低品位磷矿居多,磷矿的“采富弃贫”现象在云南尤为突出,导致低品位磷矿资源堆存量日益增多,占磷矿资源总量65%的低品位磷矿未能得到有效利用,严重制约云南磷化工产业的可持续发展[1]。

传统热法磷化工以电炉法黄磷工艺为主,电炉法生产黄磷是将磷矿石、还原剂焦炭及助熔剂硅石按比例混合入料,磷矿石与焦炭在电炉的高温下发生还原反应,将磷化物还原成单质磷[2]。电炉法黄磷生产要求磷矿石粒度在20~50 mm,酸度值(w(SiO2)/w(CaO))为0.75~0.90[3],因此,黄磷入炉原矿须在满足品位要求的同时进行筛分。筛下粉矿无法直接利用,通常低价出售[4],目前受市场影响无法销售,大部分堆存处理。湿法磷酸淤渣酸因杂质含量高,多以低价出售[5-6]去生产钙镁磷肥。

笔者提出将黄磷生产筛下粉矿与低品位磷矿混合,采用湿法磷酸淤渣酸、BE材料充当黏结剂,制备黄磷入炉烘干球团,实现资源高值化利用[7]。

1 实验部分

1.1 实验原理

黄磷生产筛下粉矿与低品位磷矿的主要成分为Ca5F(PO4)3、硅酸盐及碳酸盐,其混合后在还原剂焦炭的存在下发生以下反应[8]:

1.2 实验原料与设备

1)实验原料

黄磷生产筛下粉矿(来自云南某黄磷生产企业)化学组成见表1。

表1 黄磷生产筛下粉矿化学组成 %

低品位磷矿(来自云南某磷矿企业)化学组成见表2。

表2 低品位磷矿化学组成 %

湿法磷酸淤渣酸来自云南磷化集团有限公司湿法磷酸装置,w(P2O5)为34.79%~36.00%。

2)实验设备

盘式造粒机,直径500 mm,盘高150 mm,盘边与盘底具有一定的弧角,圆盘转速、倾角可调;DL3型智能颗粒强度测定仪;HR-8Z微机灰熔融性测定仪。

1.3 实验过程

黄磷生产筛下粉矿与低品位磷矿按一定比例混合,粗磨至粒径0.075 mm(200目),得到粉状物料;在混砂机中添加经计量的黏结剂(湿法磷酸淤渣酸及BE材料)后,经造粒机制得湿基混合球团,利用热源维持100℃干燥一段时间,制得成品烘干球团[9]。

1.4 分析方法

采用游标卡尺分析球团的粒径;采用颗粒强度测定仪检测球团的强度;分析干基球团的化学组成,判断球团是否满足黄磷炉料酸度要求;采用HR-8Z微机灰熔融性测定仪测定物料的变形温度、软化温度、流动温度。

2 结果与讨论

2.1 配料方案的确定

结合黄磷生产过程的反应机制、配料要求,并综合考虑云南某磷矿企业磷矿资源现状、黄磷生产用矿数据以及原料样品的分析数据,经计算,确定实验用混合矿的原料配比(低品位磷矿与黄磷生产筛下粉矿质量比)为45∶55。混合矿的主要成分分析结果如表3所示,酸度值为0.89。

表3 混合矿主要成分 %

2.2 球团干燥方式及干燥时间的确定

在m(低品位磷矿)∶m(黄磷生产筛下粉矿)为45∶55、黏结剂(湿法磷酸淤渣酸和BE材料按一定比例混合)添加量为混合矿质量的5%条件下,考察100℃烘干0.5、1.0、2.0 h和自然晾干条件下对所得球团强度的影响,结果见表4。

表4 不同干燥方式及干燥时间对球团强度的影响

结果表明,100℃烘干方式所得球团强度高于自然晾干方式。在100℃烘干条件下,随着干燥时间延长,团球强度呈上升趋势;干燥0.5 h时,球团在自然环境中存放后,强度逐渐增加,可能是由于烘干不完全导致;干燥1 h时球团在自然环境中存放后,强度先增加后降低;干燥2 h时球团已基本烘干,强度达到153.4 N,在自然环境中存放后,球团强度逐渐降低,可能是球团出现回潮导致,但会在4 d后趋于稳定。因此,选择100℃烘干,时间为2 h。

2.3 黏结剂用量的确定

在m(低品位磷矿)∶m(黄磷生产筛下粉矿)为45∶55,100℃烘干2 h条件下,考察黏结剂(湿法磷酸淤渣酸和BE材料按一定比例混合)添加量对所得球团强度的影响,结果见表5。

表5 黏结剂用量对球团强度的影响

由表5可知,100℃干燥2 h,冷却至室温后,球团强度随黏结剂用量增加先增大后减小。黏结剂用量为5%时,黏结剂用量较少,球团黏结不紧密,强度较低;黏结剂用量为15%时,烘干不完全,球团强度较低。从经济实用性考虑,黏结剂添加量为混合矿质量的10%,100℃烘干2 h的球团强度达到240 N以上,完全满足电炉法黄磷的生产要求。

2.4 球团热稳定性评价实验

在m(低品位磷矿)∶m(黄磷生产筛下粉矿)为45∶55,以湿法磷酸淤渣酸与BE材料充当黏结剂,黏结剂用量为混合矿质量的10%,100℃烘干2 h条件下制得3个球团平行样,经检测,烘干球团P2O5品位平均为23.98%,w(SiO2)28.19%,w(CaO)33.34%,w(SiO2)/w(CaO)为0.85,基本能满足黄磷入炉需求。

为评估球团样品在电炉中的稳定性,采用马弗炉进行热稳定性评价实验。将球团分别置于已预热至600、800、1 000℃的马弗炉中,恒温30 min,取出观察是否有开裂、崩裂的情况,见图1。由图1可知,烘干球团在600、800、1 000℃煅烧均未出现明显开裂或崩碎现象。

图1 不同温度下球团样品开裂情况

将球团样品放于升降电炉中,分别在1 100、1 200、1 300℃下恒温保持30 min,均没有粉化。

为了进一步评价球团样品的热稳定性,对上述经高温煅烧后的球团进行跌落实验,以验证其抗冲击性能。结果表明,球团均未出现明显开裂或崩碎现象,仍保持较高的强度,说明球团样品热稳定性良好。

2.5 球团熔点测定实验

通过成像图片及GB/T 219—2008《煤灰熔融性的测定方法》得出,最优条件下制得球团样品变形温度(DT)为1 230℃,软化温度(ST)为1 421℃,流动温度(FT)为1 463℃。说明烘干球团熔点低于1 470℃,低于电炉法黄磷生产常规操作温度(1 500℃),完全可以满足电炉法黄磷生产的需要。

2.6 初步经济分析

以云南某黄磷生产企业年产烘干球团1万t计算,主要原料低品位磷矿、湿法磷酸淤渣酸成本约170元/t,磷矿球团的加工成本估算为53元/t,包括工人工资、电耗、设备折旧、黏结材料等。黄磷块矿按300元/t计,每年可节约块矿购进成本77万元,同时可以有效利用黄磷生产筛下粉矿、低品位磷矿及湿法磷酸副产淤渣酸,提高了资源利用效率。

3 结论

(1)在m(低品位磷矿)∶m(黄磷生产筛下粉矿)为45∶55,湿法磷酸淤渣酸(w(P2O5)33%~36%)与BE材料作为黏结剂,黏结剂添加量为混合矿质量的10%,100℃烘干2 h条件下,可生产出粒度20~50 mm、w(P2O5)23.98%、w(SiO2)/w(CaO)0.85、强度>240 N的烘干球团,可满足电炉法黄磷生产需求。黏结剂推荐使用质量分数为25%~30%,工业化时可根据具体情况适度调整优化。

(2)该实验为利用低品位磷矿提供可借鉴的解决方案。利用湿法磷酸淤渣酸(w(P2O5)33%~36%)作为黏结剂,不仅提高了湿法磷酸淤渣酸的价值,同时也解决了其存储的风险问题。

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