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油田注水综合降耗措施及效果分析

2021-08-25王琦大庆油田有限责任公司第十采油厂

石油石化节能 2021年8期
关键词:注水泵柱塞泵单耗

王琦(大庆油田有限责任公司第十采油厂)

1 概况

油田注水系统耗电约占总耗电的30%[1],如何控制生产操作成本,有效降低注水能耗已经成为节能研究的方向,也是亟待解决的问题。通过对注水系统进行能耗调查,紧紧围绕单元设备效率、管网效率、注水区域平衡等问题进行研究[2],开展了高压离心注水泵涂膜技术现场试验,同时应用系统仿真优化技术对注水系统生产运行优化,并对目前系统存在的问题提出改造建议。通过采取措施取得了较好的经济效益,并为油田注水系统节能挖潜积累成熟的可借鉴经验。

A油田地面注水系统建成投产注水站11座,运行9座,其中地面清水注水站5座,地下水注水站3座,含油污水回注站1座。共有注水泵40台,单井采用单干管多井、单干管单井配水两种注水工艺流程,实现含油污水、地面清水两种水质分质注水。

2 存在问题

1)高压离心注水泵效率低。5座地面清水注水站采用DF-100型离心泵实施注水,共有高压离心注水泵16台,运行时间均超过15年。由于离心注水泵运行时间较长,泵内部叶轮等部件腐蚀、结垢较为严重,水力损失逐渐增大,泵水单耗上升,泵效平均57.8%,造成了电能的浪费,离心注水站能耗统计见表1。

表1 离心注水站能耗统计

2)注水区域不平衡,部分注水站运行注水泵负荷率较低,导致系统单耗较高。运行的9座注水站中的5座地面清水注水站共运行注水泵6台,年均运行负荷率为80.9%,负荷率低的站有3座站,其中A注水站为68.1%,D注水站69.8,E注水站为65.1%,需对系统管网进行调整以优化生产运行。

3 主要措施

针对注水系统中存在的问题,分析注水系统的主要节能潜力在管网运行和注水设备方面[3],主要做了以下三项的工作,一是应用仿真优化技术,指导系统生产运行,并对管网存在的问题提出改造方案;二是应用高压注水泵涂膜技术,提高注水泵效,降低泵水单耗;三是将DF100型离心泵更换为五柱塞泵,降低注水耗电[4]。

3.1 注水系统仿真优化

开展以注水管网和泵站为基础、以生产数据库为依托,建立基于系统仿真优化。通过系统的仿真优化运行,确定注水系统调整改造方案,降低注水单耗和提高注水效率。

3.1.1 研究的主要内容

1)系统动态仿真研究。针对注水系统建立仿真模型,确定合理的边界条件,对优化的多组系统参数进行计算机仿真实验,能够模拟当前注水状况,显示注水水流在管网中的流动状态,实现注水水量调度的计算机管理,达到优化系统生产运行[5]。

2)注水站配置、运行优化研究。建立注水井-配水间-地面管网-注水站整个大系统的参数优化模型,确定合理的边界条件,编制优化软件,对注水系统运行参数进行优化研究,得出不同阶段的系统压力、流量等参数,确定注水系统优化开泵方案和合理的注水工艺流程。

3)注水管网改造优化设计研究。以提高注水管网效率,减少能耗为目标,对注水管网进行优化研究,确定注水管网的最佳压力分布,对现行管网中出现压降损失较大的部位作部分调整,以现有的注水管网情况,通过仿真计算,分别对注水站、注水管道、配水间进行分析调整[6]。

3.1.2 完成的主要工作及成果

经过对注水系统部分调整,在满足注水井注水量的前提下,5座注水站由一、二季度运行6台注水泵变为三季度运行5台,注水泵平均泵效由57.6%提高到59.1%,注水单耗下降0.16,运行泵负荷率从二季度的78.5%提高到三季度的89.1%。负荷率提高的注水站分别为:A注水站负荷率从80.8%提高到97.1%;B注水站负荷率从90.4%提高到95.6%;D注水站负荷率70.4%提高到98.3%。注水站前后能耗对比见表2。

表2 注水站前后能耗对比

3.2 应用高压离心注水泵涂膜技术

注水泵涂膜技术作为一项成熟有效的节能措施,对于提高注水泵的运行效率效果显著,因此对泵效较低的注水泵,采用了该项技术[7]。

选择了目前环状管网中运行的5台DF高压离心注水泵进行现场试验。目的是通过注水泵涂膜技术应用,改善泵体内水力磨阻,减小水力损失,使泵低耗高效运行[8]。节能测试数据见表3,可见5台泵涂膜后平均泵效提高了4.39个百分点,注水单耗降低了0.48kWh/m3,节电率为5.44%。

表3 节能测试数据

3.3 应用大排量五柱塞工艺代替离心注水工艺

由于采用的DF-100型离心注水泵自身结构等原因,泵效较低,相比于柱塞泵能耗较高[9]。为降低注水泵能耗,在A注水站安装了2台105m3/h的五柱塞泵代替离心泵注水,以探索大排量注水泵增压注水的适应性和可靠性。柱塞泵安装以来,系统运行稳定,达到了GB/T9234—2019《机动往复泵》国家标准的要求[10],日常运行维护情况见表4。目前设备已稳定运行2年时间,节能测试结果表明,泵效率为94.2%、单耗为4.79kWh/m3,在相同工况下与DF-100离心泵相比,单耗降低3.2kWh/m3,日可节电0.8×104kWh,节电率为40%。

表4 日常运行维护情况

4 结论及认识

1)建议每年使用软件对注水系统仿真优化,根据优化提供的方案及时调整管网,确保系统高效运行。

2)注水泵涂膜技术具有较好的节能效果。该项技术具有成本低、效果好、简单易行的特点,可以降低高压离心注水泵能耗,应时刻跟踪效果持续时间,失效后及时涂膜。

3)将DF-100型离心泵更换为五柱塞泵在注水系统取得了一定的节能效果,具有较强的适应性和较好的应用前景。

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