履带式起重机臂架用890 MPa级钢管热处理性能探讨 *
2021-07-31张新文刘广华轩康乐王晓兰
张新文, 刘广华, 轩康乐, 王晓兰, 刘 永
(1.江苏永钢集团有限公司特钢公司, 江苏 苏州 215628; 2.江苏常宝普莱森钢管有限公司, 江苏 常州 213000)
引 言
履带式起重机是工程起重行业的一类重要机械,是现代工程建设施工不可或缺的大型设备之一,而起重机臂架是履带式起重机承载和移送、起吊重物的关键部位,不仅要具有高强度、高塑性和良好的韧性,还必须具有良好的焊接性能,国内衡钢、宝钢公司等企业已经成功研发相关产品,并取得了较好的业绩[1-4]。这类高强度无缝钢管属于低碳高强度钢,通过添加微合金化元素,使材料的力学性能大幅提升[5]。
为满足其苛刻的工作环境,890 MPa级钢管要求在满足强度要求的同时,也要满足其低温冲击韧性(-40 ℃低温冲击功大于45 J),但根据以往的生产和研发经验,该钢级的低温冲击韧性是一个难以逾越的技术难题。
1 情况介绍
1.1 生产工艺
管坯生产工艺:电弧炉(铁水+废钢)→LF炉精炼→VD炉真空→连铸(Φ600 mm)→轧制(Φ200 mm))→冷却→精整检验→入库。
钢管生产工艺:下料→加热(1250±15 ℃,保温240 min)→穿孔→轧管→加热(890±10 ℃,保温15 min)→定径(Φ139.7 mm×14.2 mm)→冷却(空冷)→精整检验→热处理→探伤→取样检验→入库。
1.2 化学成分
材料的化学成分如表1所示,向钢中添加了V,Nb,Cr,Mo,W等强化元素,以提高钢的综合机械性能[6-7]。
表1 化学成分
1.3 热处理及性能检测
钢管规格为Φ139.7 mm×14.2 mm,正火炉为49个料位,回火炉为86个料位,根据料位拟定的热处理工艺为:930 ℃保温62 min后水淬,655 ℃回火保温215 min后空冷至室温。
在钢管上取Φ10 mm×60 mm的标准拉伸样(试样的平行长度为60 mm),按照GB/T 228.1-2010标准,在UTM5305电子万能试验机上进行拉伸试验。沿纵向取10 mm×10 mm×55 mm的试样,在摆锤式冲击试验机(型号ZBC2302-C)上进行-40 ℃低温冲击试验。检测结果见表2所示。可以看出,抗拉强度和屈服强度均可以满足要求,但冲击功比较低且不稳定。
表2 机械性能检测
2 原因分析
从钢管上取10 mm×10 mm×15 mm试样,经4%的硝酸酒精腐蚀后,在Axio Imager M2m金相显微镜下观察,检测面为横向。经过检测,回火索氏体中含有大块贝氏体组织,是导致材料冲击性能不稳定的主要原因,如图1所示。贝氏体组织的析出,说明钢在淬火时冷却速度较慢,低于淬火临界冷却速度。
图1 回火索氏体+贝氏体组织
3 改进措施
从冲击功不合格的钢管上取样,在实验室模拟钢管热处理。
3.1 第一轮热处理试验
3.1.1 热处理工艺
该产品的合金含量约4.3%,由于合金含量较高,
淬火后会有较多残余奥氏体存在。残余奥氏体向贝氏体转变的速度快,而向珠光体转变的速度慢。残余奥氏体在高温区内回火时,优先析出先共析铁素体,随后分解为珠光体,需要较长时间。从不合格钢管上取一段钢管试样,选择在655 ℃下回火保温100 min后空冷,热处理工艺如表3所示。
表3 热处理工艺
3.1.2 检测结果
从钢管上取样,避开热影响区,进行拉伸和低温冲击试验,并检测钢的组织,如表4,5和图2所示。
表4 拉伸试验数据
表5 低温冲击试验数据
图2 回火索氏体+贝氏体组织
可以看出,经过655 ℃下的回火,观察组织时仍然发现贝氏体组织,强度和韧性全部符合标准要求,但强度富余量较少,说明经过本次回火,贝氏体中过饱和铁素体中的碳原子及碳化物得到了有效的扩散,提高了钢材的韧性。
3.2 第二轮热处理试验
3.2.1 热处理工艺
为使该产品充分奥氏体化,在原来淬火加热时间的基础上延长20 min,即930 ℃保温82 min,放入水池并快速搅拌,充分淬火;之后,在655 ℃回火保温215 min,使其过冷奥氏体充分转变并促使碳化物溶解,热处理工艺如表6所示。
表6 热处理工艺
3.2.2 检测结果
在钢管上避开热影响区取样,进行拉伸和低温冲击试验,并检测钢的组织,如表7,8和图3所示。
图3 回火索氏体组织
表7 拉伸试验数据
可以看出,钢的组织全部为回火索氏体,低温韧性较强且有较大富裕,而强度略低,说明淬火冷却到位,但回火温度过高所致。
表8 低温冲击试验数据
3.3 第三轮热处理试验
3.3.1 热处理工艺
当温度大于300 ℃时,淬火钢随着回火温度的
升高,屈服强度、抗拉强度、断面收缩率均呈下降趋势[8]。根据第二轮的试验结果,钢的强度偏低,塑韧性较好,这种情况下可适当降低钢的回火温度,再次探索钢管的热处理工艺。
取一段钢管试样,在实验室加热炉进行整体热处理。加热到930 ℃后保温82 min,使其充分奥氏体化,之后再在640 ℃下回火保温215 min,如表9所示。
表9 热处理工艺
3.3.2 检测结果
从钢管上避开热影响区取样,进行拉伸和低温冲击试验,并检测钢的组织,如表10,11和图4所示。
图4 回火索氏体组织
表10 拉伸试验数据
可以看出,钢的组织全部为回火索氏体,强度和韧性均有一定的富裕,满足标准要求。
表11 低温冲击试验数据
3.4 应用与推广
将试验室的热处理工艺进行推广,生产5个批次约450吨钢管,将其加热到930 ℃后保温82 min后水淬,再在640 ℃下回火保温215 min,钢管机械性能及冲击功全部合格且稳定。检测数据如表12所示。
表12 钢管的机械性能数据
4 结束语
(1)回火索氏体中含有大块贝氏体组织,是导致材料冲击性能不稳定的主要原因,说明钢在淬火过程中冷却速度低于临界冷却速度,而回火时又不充分,残余奥氏体中的碳原子没有充分扩散,导致钢的塑韧性较差。
(2)模拟钢管的回火工艺,并适当缩短回火时间,在655 ℃下回火保温100 min,强度和韧性全部符合标准要求,但强度富余量较小。
(3)为使钢奥氏体化更加均匀,延长淬火加热保温时间。经过检测,钢的塑韧性较好,但强度略低。
(4)将回火温度从655 ℃降低至640 ℃,通过淬火+回火处理后,可获得韧性和强度均有富裕的结果,满足标准要求。将该工艺进行推广,获得较好的结果。