四明山工作面粉尘分布规律与防治技术研究
2021-07-27贺森栋
贺森栋
(晋能控股煤业集团四明山煤矿,山西 高平 048400)
我国井工矿的开采数量约占煤矿总数的90%左右,在这些煤炭资源开采过程中,会释放出大量的煤矿粉尘,因此粉尘防治成为企业安全生产工作中的重点内容。目前井工矿开采强度逐步提高、采掘深度日益加深,通风难度随之加大,工作面的粉尘浓度呈上升趋势,粉尘涌出量占井下煤尘总量的60%[1-2]。在未采取有效防尘措施综采工作面,粉尘浓度甚至将超过3000 mg/m3,远高于行业职卫健康的要求[3-4]。
井下粉尘不仅严重地制约着煤矿企业的安全生产,还威胁着井下工人的身体健康。据2010年我国卫生部数据显示,新增尘肺病病例23812例,其中煤矿工人尘肺病和矽肺占比高达94.2%,长期从事于高浓度煤尘环境中,严重者甚至因此丧失劳动能力[5]。因此,研究井下工作面粉尘运移规律,对制定粉尘防控措施、降低粉尘浓度具有重大意义。
1 模拟的建立与分析
山西煤炭运销集团四明山煤业(全文简称四明山矿)位于晋城高平北诗镇,采用中央分列式通风系统,机械抽出式通风方法。目前四明山矿正在开采9102综采工作面,该工作面顺槽长度1250 m,可采储量55.8万t,经鉴定为不可注水煤层。本次模拟根据四明山矿实际条件,对综掘工作面正常通风下的粉尘分布规律进行研究,目的在于更有针对性的制定区域防尘措施,改善工作面的工作环境。
1.1 模型的建立
模型选取9102工作面运输顺槽为研究对象,该顺槽巷道断面宽:4.8 m高:2.5 m,井下巷道结构复杂,各个管路、综掘设备、电缆槽、皮带机等都会对粉尘运移带来影响,综合考虑因素较多导致建模难度大,需在建模过程中进行适当简化。根据工作面实际情况,利用建模软件ICEM对现场各部分按等比例进行适当调整,将巷道简化为拱形体,计算长度取50 m。模型计算域内网格划分为六面体网格(Hex-Core),网格节点共计78564个,如图1所示。
图1 综掘工作面网格划分示意图
9102工作面粉尘为颗粒状固体,巷道内填充为空气,为了研究粉尘的分布规律,将采用欧拉-拉格朗日法建立数学模型[6]。
边界条件的设定:网格成功生成后,将模型导入FLUENT数值模拟软件中,选用离散相瞬态模型作为计算模型,具体边界条件与粉尘参数设置如表1。
表1 模型参数设定表
1.2 模拟结果
如图2为距离底板不同距离时(0.5 m、1.5 m和3.5 m),巷道内粉尘的分布情况。当工作面进行采掘作业时,风流速度随与底板距离的增加而减弱,大颗粒状的粉尘受重力影响逐渐向下沉积,而沿程粉尘受空气阻力影响,浓度在减弱的同时悬浮于巷道空气中,细微颗粒状的粉尘在风流作用下于巷道自由扩散。
图2 距底板不同距离时粉尘分布效果图
煤(岩)壁侧的粉尘分布情况如图3和图4所示,回风侧和风筒侧粉尘质量浓度随与迎头面距离的增加而减弱,最高超过1000 mg/m3,直至45 m处趋于稳定(图4-1、图4-3),最终在100 mg/m3左右。在距离综掘机司机5 m左右的位置(图4-2),受空气扰动的影响,形成涡旋致使粉尘聚集,浓度高达720 mg/m3,将对作业人员的健康产生极大威胁。
图4 巷道不同地点粉尘浓度分布曲线图
2 防尘措施
通过数值模拟研究,为更有针对性的制定防尘措施,四明山矿特制订以下粉尘防治措施:
2.1 通风除尘
在9102工作面采用局扇通风,通风方式选用压入式供风,井下主变电所、主排水泵房、调度室、等候室及井下消防材料库等硐室利用主通风机全负压通风。为防止通风系统紊乱,井底煤仓不得放空。
2.2 喷雾除尘
在9102工作面的采煤机、掘进机、液压支架、破碎机等处设置喷雾防尘装置,内喷雾压力不得小于2 MPa,外喷雾压力不得小于4 MPa。
2.3 净化风流
在9102工作面内各设两道全断面风流净化水幕,第一道水幕距迎头距离不得超过50 m;为自动控制风流净化水幕;第一道水幕与第二道水幕间距不得大于20 m,为自动控制风流净化水幕。
2.4 个体防护
接触粉尘作业的人员,尤其是采煤机和掘进机司机、移架工、钻眼工,佩带带有“MA”标志的防尘口罩KN95型。
3 井下实测及结果分析
为测量9102工作面防尘措施的制定效果,将在距离压风筒附壁面0.2 m处布置10个观测点,对粉尘浓度进行采样分析,采样点布置如图5所示。
图5 粉尘浓度测点布置俯视图(m)
每个测点取样三次,取加权平均值进行记录,制成下页表2。结果显示,经过针对性的防尘措施的实施,9102工作面粉尘浓度下降明显,运输顺槽粉尘防治工作达到国家要求标准。
表2 巷道各测点数据表
4 结语
根据模拟结果显示,9102工作面粉尘浓度超标,会严重影响到四明山矿的生产安全,为解决此问题,先后对工作面粉尘分布进行模拟研究,进而采取有针对性的通风除尘、喷雾除尘,净化风流等防尘措施,使工作面粉尘浓度从超过1000 mg/m3下降到国家要求标准以内,确保掘进工作安全、快速、高效推进。