拖拉机离合器非标角接触球轴承的优化设计
2021-07-22王海威刘菁李明利孙晶贾松阳
王海威,刘菁,李明利,孙晶,贾松阳
(1.洛阳LYC轴承有限公司,河南 洛阳 471039;2.航空精密轴承国家重点实验室,河南 洛阳 471039)
拖拉机是现代化农业生产中最常见且不可替代的动力机械,随着农用机械的发展,拖拉机被应用到国内外更多样化的地区,使用工况复杂,自动化程度高,对拖拉机各部件的可靠性要求也越来越高。离合器是保证拖拉机正常工作的重要部件,其中分离轴承对离合器起重要作用。拖拉机离合器轴承需承受轴向力并满足高转速的要求,从推力球轴承发展到角接触球轴承,离合器轴承规格未统一,均为非标轴承,轴承结构、材料等均由轴承生产厂家设定[1]。拖拉机离合器轴承复杂的工况条件、操控安全性、非标特性等因素使该位置轴承面临更多考验。
文献[2-7]对离合器及离合器轴承的维护和失效进行了研究,但均从应用角度出发,缺乏轴承设计和制造方面的研究。鉴于此,介绍了离合器轴承的工作原理和特点,结合某工程应用中离合器轴承失效情况,提出了相应的改进措施。
1 离合器轴承工作原理及使用工况
现有拖拉机通常采用双离合器,主离合器提供拖拉机行走的动力,副离合器提供拖拉机后挂农具的动力。拖拉机主、副离合器分别对应主、副分离轴承。
1.1 工作原理
某拖拉机离合器典型结构[8]如图1所示,离合器轴承工作原理如下:
1—副离合器从动盘总成;2—副离合器压盘;3—连接杆;4—碟形弹簧;5—主离合器压盘;6—主离合器从动盘总成;7—离合器盖;8—扭簧;9—副离合器分离杠杆;10—副分离杆杆头;11—副分离套筒;12—副分离轴承;13—主分离套筒;14—主分离轴承;15—主分离杆杆头;16—主离合器分离杠杆;17—小杠杆;18—销轴;19—调整螺钉图1 拖拉机离合器典型结构Fig.1 Typical structure of tractor clutch
1)未踩下离合时,飞轮带动离合器总成旋转,主、副分离轴承内圈分别与主、副分离套筒过盈配合,随分离套筒旋转。
2)踩下离合后,主、副离合器分离杠杆杆头与分离轴承外圈端面接触,外圈旋转。力通过离合器分离杠杆传递到离合器分离轴承外圈端面,离合器轴承移向离合器压盘中心,压盘被推离离合器片,使离合器片与飞轮分离。
3)松开离合后,压盘内弹簧压力会将压盘前推,压向离合器片,使离合器片与离合器轴承分离,完成一个工作循环。
1.2 使用工况
主、副分离轴承均为角接触球轴承,结构如图2所示。离合器轴承尺寸小,套圈及钢球材料均为GCr15,保持架材料为尼龙。两轴承外圈端面为工作摩擦接触面,外圈结构与标准轴承不同。主离合轴承单侧带密封,副离合轴承双侧带密封,密封采用接触式氟橡胶双唇密封。润滑方式为脂润滑。
图2 离合器轴承结构示意图Fig.2 Structure diagram of clutch bearing
主、副分离轴承均承受轴向力、径向力和轻微扭矩,相对于轴承额定载荷,受力较小。轴承转速大于2 000 r/min,工作温度大于300 ℃。
2 离合器轴承的失效分析
2.1 失效情况
拖拉机在耕作时因频繁使用离合器多次出现分离轴承烧毁,引起离合器损坏。拆解失效轴承发现:1)内、外圈沟道已无残留润滑脂;2)内圈沟道轻微剥落,内圈部分位置出现变色(图3);3)保持架烧毁、断裂;4) 端面密封材料出现裂纹,唇口部分开裂,密封失效。
图3 内圈滚道失效情况Fig.3 Failure of inner ring raceway
2.2 失效原因
主、副分离轴承分别过盈安装在离合器主、副分离套筒上,内圈转动。踩下离合器后,离合器分离杠杆与分离轴承外圈端面摩擦接触,外圈转动。在离合器频繁操纵工况下,离合器盘式摩擦片之间磨损加剧,产生大量热量,导致离合器内部温度升高。过高的温度引起橡胶密封失效,润滑脂流失,球与沟道磨损加剧等一系列问题,从而引起轴承早期失效。
3 改进措施
1)提高回火温度。套圈及钢球在淬火后进行高温回火,提高轴承在高温工况下的尺寸稳定性。
2)外圈端面终磨后增加超精工序。对外圈端面进行超精处理,可改善端面粗糙度,减少摩擦生热量。
3)改进轴承密封。将接触式橡胶密封改成非接触式金属防尘盖密封(图4),外圈结构不变,内圈挡边处设计成台阶状,形成简易迷宫结构,金属防尘盖压装在外圈密封槽内。非接触式密封可减小密封与内圈之间的摩擦,高温下金属材料不易失效。
1—外圈;2—防尘盖:3—内圈
4)将尼龙保持架改为冲压钢制碗形保持架。离合器及轴承结构紧凑,内部空间较小,可参考文献[9]对冲压碗形保持架进行优化设计。碗形保持架具有强度高,变形小,装配容易等优点,承受轴向冲击载荷和高温环境的能力更强。
5)润滑脂选型和填脂量应考虑脂的耐高温性能。选择工作温度为-30~300 ℃的长城锂基润滑脂,填脂量占轴承内部空间的30%~50%。
冲压钢制碗形保持架如图5所示,改进后的轴承结构如图6所示。
图5 冲压钢制碗形保持架Fig.5 Stamped steel bowl-shaped cage
图6 改进后的离合器轴承结构Fig.6 Optimized structure of clutch bearing
4 试验验证
搭建试验台模拟离合器轴承的实际工作状态,根据其使用工况对离合器进行试验。测得改进前后主、副离合器轴承温度见表1,改进后轴承温度降低。拆解试验后的离合器轴承,金属防尘盖及内部结构完好,试验过程中未出现高温烧毁轴承和离合器现象,改进后的轴承可满足离合器的高温工况要求。
表1 改进前后主、副离合器轴承试验温度Tab.1 Test temperature of primary and secondary clutch bearings before and after improvement ℃
5 结束语
介绍了拖拉机离合器轴承的工作原理,并结合实际案例提出了离合器轴承的优化方案,改进后的轴承可以满足离合器的高温工况要求。未来有必要在离合器轴承技术上统一标准,并改进离合器结构,从根本上降低离合器的摩擦发热。