APP下载

轴流风机轴承失效分析及改进措施

2021-07-22张海春冯圣福

石油化工建设 2021年2期
关键词:皮带轮间隙风机

高 谦 张海春 张 虎 冯圣福 张 海

独山子石化设备检修公司 新疆克拉玛依市 833699

某化工厂某产能60 万t/ a 装置共有38 台轴流式空冷风机,主要是对溶剂管线进行冷却, 转速为318r/ min。近年来,该装置的风机故障频发,在运行3个月左右时,轴承振动逐步上升,伴有异响,并且有风机摇摆现象,严重时甚至出现轴承滚珠脱落等现象。如不及时检修,风机摆动过大时叶片可能碰磨风筒,存在极大的安全隐患。

轴流风机主要由叶轮、机壳、转子、轴承等零部件组成,支架采用型钢与机壳风筒连接,具体如图1 所示。

图1 风机轴承结构图

1 故障现象

针对其中某台风机在一年内的检修统计如表1 所示。

表1 某台风机检修统计表

经过对风机的拆检,发现故障大多出现在轴承部位。进一步对拆卸下的旧轴承进行拆解和检查,发现轴承内的润滑脂已经变成黑色油泥,有的甚至连油泥都没有,完全都在干磨,如图2 所示。

图2 轴承内的油泥和干磨现象

2 故障原因分析

2.1 轴承内部进水

通过查阅资料了解到,该装置风机设计的最高环境温度为30℃,而夏天在太阳暴晒下环境温度可以达到40℃以上,影响风机的正常运行。为了达到工艺需求的冷却效果,生产车间采用在介质管线上方淋水的方法,但由于出水口在风机正上方,水流直接进入轴承内部,导致轴承内的润滑脂发生变质,或被水冲走,轴承失去润滑,最终导致故障频发。

2.2 风机带轮水平度超差

风机在运行过程中由于各种间隙的变化,以及皮带轮安装位置的不同,都会造成风机皮带轮和电机皮带轮的不水平度增加。当水平度超差达到一定程度时(图3),会造成转子的偏摆,从而导致轴承的磨损。

图3 皮带轮水平度相差较大

2.3 叶片角度过大或不一致

风机在运行过程中,由于叶片角度过大,反作用力增加,会导致轴承部位承受额外的附加力。同时,在叶片安装过程中,由于风筒的安装误差和测量误差,导致各叶片角度不一致,从而使交变载荷应力增加,加速轴承的磨损。除此之外,叶片紧固螺钉的松动,以及叶片表面的附着物,都可能破坏动平衡,使轴承磨损。

2.4 轴承间隙设计不合理

首先,如果轴承的轴向间隙不合理,轴承在工作状态下,与轴肩存在间隙,轴承对轴的作用力主要集中在轴承的两个顶丝上,使得轴承在运行过程中极不稳定。另外,如果轴承内圈与轴的配合间隙过大,使得轴在定位过程中容易产生偏斜,并且导致顶丝失效,使轴与轴承内圈产生位移(图4),从而导致轴承与轴的磨损。

图4 轴与轴承产生偏斜

2.5 新旧轴承加脂管线接头不一致

风机原来设计有加脂管线,每3~6 个月为风机轴承加脂一次。通过现场确认发现,大部分加脂管线均没有连接轴承。检查发现,新旧轴承上的加脂管线接头不一致,原有的加脂管线无法连接到新轴承上,导致轴承在安装完成后没有及时补充润滑脂。

2.6 轴承固定螺丝松动

轴承固定螺栓的型号为M16,强度等级8.8,国家标准螺栓扭矩推荐表(表2)的推荐力矩为206N·m。查阅检修记录显示,每次检修都使用力矩扳手,按照连接螺栓的紧固力矩要求206N·m 进行紧固。

表2 螺栓扭矩推荐表

每次检修均要检查连接螺栓(轴承的紧固螺栓)是否松动。检修过程中发现,上一次检修紧固螺栓使用206N·m 的力矩,而在下一次检修时使用同样的力矩检查发现可以转动螺栓,说明螺栓在运行过程中发生了松动,风机支架振动较大,容易发生连接螺栓松动的现象,从而导致轴承振动超标。

2.7 轴承监测不到位

一方面,风机原有的仪表振动监测距离轴承位置较远,设置在风机外壳上的探头无法准确测出轴承运行情况;另一方面,风机平台上噪音很大,使听诊器的使用受到限制,只能通过巡检人员观察风机皮带轮的摆动情况判断轴承是否完好,判断方法比较单一,无法及时准确地发现轴承故障。

3 改进措施

3.1 增加防水盖板

在轴肩上增加一个防水套,将轴承上方盖住,并用顶丝固定在轴上,防止流水进入轴承内部(图5)。材料采用聚四氟乙烯,因其质量较轻,可避免影响转子动平衡。

图5 防水套安装图与设计图纸

3.2 调整带轮水平度和轴承间隙

从风机结构图可看出,上下轴承与轴肩以及飞轮轴向都留有余量(图6),这样做的优点是便于给风机在垂直方向的调节留出较大余量,缺点是整个风机的轴向力完全由轴承内圈上的两个顶丝承担。在风机检修而电机不动的情况下,在检修前首先要测量带轮水平度,也就是检查风机飞轮和电机的飞轮是否在同一水平面内。在拆卸前,用深度尺测量出风机飞轮到轴头的距离A;然后拆卸叶片及相关附属零件,接着松开上轴承座紧固螺栓和轴承内圈顶丝,在飞轮受力后再拆卸下轴承座。正常情况下,轴、飞轮和下轴承会一起向下脱离支架,在剩余部分拆除后还需要测量下轴承到轴肩的间隙值C,以及上轴承与轴肩的间隙B。

图6 带轮安装结构图

由于上下轴承与轴肩的间隙值B 和C 测量困难,存在测量误差,导致轴在安装过程中轴向位置产生变化,导致风机带轮与电机带轮不水平度增加。并且由于轴承的上下间隙容易导致轴偏斜,给带轮找正带来困难。为避免这一情况,特在轴肩部位增加调整环。首先将上部轴承装在轴肩上,安装后测量下部轴承与轴肩的距离D,根据D 值加工调整环,以此来消除轴肩与轴承的轴向间隙,保证轴在安装过程中不会产生位移和偏斜(图7)。此时,再重新调整带轮的水平度,确定新的A 值,此值可作为下次检修的安装标准,这样既可保证带轮的水平度,又减少了测量次数,提高检修效率。

图7 轴承间隙调整前(a)后(b)的示意图

3.3 调整叶片角度

在对叶片角度进行同步性检查时,先旋转叶轮,检查叶片角度是否一致;再逐片活动叶片,看叶片是否有位移,如果偏差较大,要对轮毂进行调整。经现场测量,叶片角度误差大于5°,超过叶片角度安装标准的±5°,按照要求使用角度测量仪调整所有叶片,使其均在8°~12°标准范围内,并保证叶尖与风筒间隙在4~12mm 范围内。

3.4 更换转换接头,定期为轴承加脂

测绘、加工转换接头后,安装转换接头和加脂管线。以轴承原加脂孔的尺寸为基准,确定转换接头与轴承连接处的尺寸为M6 的螺纹,加脂孔应尽量做大,以减少加脂过程中的阻力;受接头外径尺寸限制,与轴承连接处的加脂孔最大允许内径为φ3mm;与管线连接的一侧,以加脂油枪的接头为基准,接头尺寸确定为M10 的螺纹内径,即φ7.6mm;将接头安装在轴承上,并连接加脂管线至风筒外侧;安装完毕后,制定风机加脂记录,每3 个月为风机加脂一次,以此保障风机轴承的润滑。

3.5 增加放松垫片

在轴承的连接螺栓上增加防松垫片,防止连接螺栓在运行过程中松动。要求防松垫片内径φ16mm,外径φ24mm,厚度4mm。

3.6 改造仪表探头

建议生产车间对探头进行改造,使探头尽量靠近轴承部位,准确监测轴承运行状况。

4 结论

通过对风机结构及故障的分析,确定造成风机短周期运行的原因,并采取以下改造措施:增加防雨装置、轴向调整环、防松垫片;制作转换接头;改装检测探头等。措施实施后,风机运行良好,大大延长了运行周期,消除了设备隐患,降低了企业维护成本,提高了经济效益。

猜你喜欢

皮带轮间隙风机
基于ANSYS的收割机皮带轮结构优化及CAE分析
间隙
飞行过载及安装间隙对主安装节推力测量的影响
基于改进的灰色-马尔科夫模型在风机沉降中的应用
基于ANSYS的空调压缩机皮带轮疲劳寿命研究
汽轮机轴封风机疏水管线改造
易拆装组合式抽油机皮带轮的研制与应用
给你
苦难的间隙
某热电厂风机电机节能技术改造