不同工况下V63一体式夹紧器下盖冲击的测试与分析
2021-07-16范磊
范 磊
(上海德珂斯机械自动化技术有限公司,上海 201802)
引言
强力夹紧器在使用中,最常见的问题是下盖断裂、噪声、夹臂抖动等,分析其原因,发现很多案例是因不合规使用造成的,比如负载超额、节拍超额、气源不符合使用要求等。张百海[1]指出,气缸产品需针对不同的使用工况调节缓冲针阀或溢流阀开度,才能得到较好缓冲效果;当外部工况改变,如气源工作压力、进排气截面积和负载等改变时,良好缓冲即被破坏,气缸末端出现爬行、反弹、撞击等现象。动静摩擦力差、运动速度、使用压力是气缸爬行的主要原因[2-3]。
由于气动系统介质空气的可压缩性和高柔度等内在固有特性,使系统的动态性能和稳定性较差,气缸在运行到行程末端时,活塞不可避免的与端盖发生强烈的冲击;张军兆[4]总结得出,气缸原来调好的缓冲会由于工况的变化而遭到破坏,甚至失效,造成活塞与端盖的恶劣冲击,导致气缸的使用寿命大大缩短且远达不到设计寿命,并且会产生强烈的振动和冲击噪声,实际应用场合还可能造成严重事故。因此,对于强力夹紧器下盖冲击测试与分析,得出各因素造成影响的量化值,定量分析气缓冲效果的优劣尤为重要。
我国在21世纪初对气缸的冲击研究取得突破性进展,由定性分析阶段转为定量分析阶段。孙智权[5]根据气体动力学和热力学等基础理论对气缸进行了动力学建模,将气缸在行程末端的冲击问题转换成振动问题,并基于弹性杆的一维纵向振动理论对末端冲击进行了建模,利用振型叠加法/模态叠加法,得到了气缸冲击力的解析模型。张泽天[6]定义冲击能量由初始动能和进气腔做功组成,吸收能量由缓冲腔做功和柱塞腔做功组成,由实验得出结论:系统冲击能量发生改变,而吸收能量没有随工况而变化或变化不明显,造成了撞击和反弹现象,冲击能量中初始动能的变化率远大于进气腔做功,而质量和速度是初始动能的有且仅有的2个参数。王海涛等[7]研究了质量负载对气缸缓冲性能的影响,用能量平衡的观点解释了负载对气缸缓冲破坏机制,为气缸缓冲结构的设计提供了依据。邝靖雅[8]以大量的试验探究了负载变化对气缸缓冲影响。
从2010年开始,有很多研究者拓展溢流式缓冲[9]、自调整缓冲和基于反馈的自调整缓冲技术的研究。符昊[10]通过控制变量法,探究不同工况下,缓冲效果不同的根本原因。王海涛等[11]和许龙武[12]基于等减速的缓冲特性,建立数学模型,通过仿真获取运动曲线,改进了压力反馈缓冲结构。压力反馈式缓冲是一种的自适应缓冲[13],在一定工况变化范围内有良好的适应能力。
针对上述研究现状,本研究总结V63夹紧器的不同工况,制定夹紧器下盖冲击的测试方案,搭建测试信号采集平台,获得夹紧器在不同工况条件下动态参数和性能,分析下盖冲击力影响因素的敏感性,为夹紧器缓冲设计提供了依据;为夹紧器应用条件提供了试验数据支撑。
1 夹紧器测试原理和测试工况
1.1 夹紧器的工作原理
通过上下腔体中气体带动连杆机构来实现对车件的夹紧与松开。如图1所示,下腔体进气,上腔体出气,气压推动活塞向上运动,活塞杆带动连杆,最终,转动轴来带动夹臂的夹紧;且通过肘节机构实现机械自锁。反之,下腔体出气,上腔体进气为夹紧器的打开过程。
图1 V63夹紧器的工作原理
1.2 许用额定负载
按照产品样本,夹紧器定义了2种使用方式,打开周期分别为1 s和2 s,负载为产品手册上定义的许用额定负载,如图2及表1所示,s为夹臂的转动轴到整个夹臂中心的距离,m为整个夹臂总重。
表1 不同打开周期下最大负载力矩
图2 负载力矩定义
1.3 测试原理
图3表明试验台原理图,图4表明测试系统末端由可调节负载工装、夹紧器V63(单杆双作用气缸)、检测组件组成;图5表明检测组件由调节螺丝、夹紧器下盖、下盖与压力传感器间隙用密封圈、压力传感器组成。建立了可调节负载工装,通过调节配重块的位置和重量,可以模拟标准应用缸径为63 mm,1 s,2 s节拍下,50%,100%,150%,200%的额定负载,如表2所示。
1.气源 2.减压阀 3.压力表 4.换向阀 5、6.单项节流阀7.V63夹紧器 8.压力传感器 9.负载10.PLC控制盒/一体式夹紧器测试台[14]图3 试验台原理图
图4 测试系统末端组成
图5 检测组件
负载经过强力夹紧器内部连杆结构和气压的作用,调节螺丝撞击压力传感器,检测装置将信号传递到计算机(PC端)。强力夹紧器采用内部缓冲,通常内部缓冲方式分为橡胶垫缓冲和气缓冲2种。[15]而气缓冲主要方式有针阀式、溢流阀式、气缓冲与垫缓冲结合式、自调节式、电磁缓冲等。
如表2、表3所示,去除气缓冲的方式是,封堵下盖缓冲孔。气缓冲形式1为下盖上设计常开泄流孔;气缓冲形式2为自调节三角槽结构缓冲。
表2 各工况下的负载力矩 N·m
表3 测试工况表
1.4 气缓冲方案
本研究采用的夹紧器V63的气缓冲,即下盖上设计的常开泄流孔,类似针阀式缓冲(但缺少阀的调节功能);这种形式取代了针阀、溢流阀等气体元件,减少了成本,安装空间和调节、维护时间,但是却增加了机加工的成本和难度,微小且细长的气孔(小于φ0.4),对刀具的要求非常高。新式缓冲是一种自调节缓冲形式,原理是通过调节螺丝开槽面积,即排气面积,随活塞、气缸运动行程变化而产生不同的缓冲变化。这种形式的缓冲是最经济的方式,但缺点是,因为不同气缸的工况不同,在未建立可靠的缓冲气缸数字模型前,难以形成统一、一劳永逸的设计。所以,经常不得不限制气缸的工况、使用条件。
基于李建藩所著《气缸传动气体动力学》所提供的基于速度计算排气截面积及缓冲长度方法,完成缓冲排气面积变化的计算,并据此设计自调节缓冲结构。对于面积可变节流口结构,王伟等[16]已有很多研究,节流孔有锥面、凸台面、短笛面、三角槽、矩形槽、抛物线槽等多种形式,如图6所示。根据夹紧器配置和成本考虑,本研究采用三角槽结构。
图6 节流孔结构图
2 测试数据采集与分析
2.1 数据采集原理
基于方案设计搭建测试平台,对强力夹紧器进行动态信号采集,如图7所示。测试信号采集系统采用瑞士品牌KISTLER的力传感器,型号9323A,测量范围0~20000 N,重复计量精度±0.5%,产品差异性3.9 pC/N。电荷放大器采用KISTLER的1~4通道电荷放大器,型号5073A,测量范围 100~1000000 pC,通过IO/RS232控制,软件使用Manuware(V 1.0.4.4)-1.0。
2.2 测试数据记录
工况1(50%,100%,150%,200%额定负载)数据,工况2(100%,150%额定负载)数据,工况3(100%,150%,200%额定负载)数据,工况4(50%,100%,150%,200%额定负载)数据,工况5(50%,100%,150%,200%额定负载)数据,分别如图8所示~图12所示,测试结果汇总如表4所示。
图7 测试信号采集平台
图8 工况1测试数据
图9 工况2测试数据
图10 工况3测试数据
2.3 测试数据分析
(1) 对比工况1,3的数据记录,打开周期由1 s加快到0.6 s,会对下盖产生巨大的冲击力,冲击力增加66%~186%,如图13所示;
(2) 对比工况1,4的数据记录,现有的缓冲结构,即缓冲形式1,可以减少160%~290%的下盖冲击力,如图14所示;
图11 工况4测试数据
(3) 对比工况1,5的数据记录,新形式缓冲,即缓冲形式2,效果没有现有结构好,50%负载情况下起到缓冲作用,但过缓冲出现爬行,需进一步优化,如图15所示;
(4) 对比工况4,5的数据记录,新形式缓冲,即缓冲形式2,可以减少32%~105%的下盖冲击力,如图16所示;
(5) 对比工况1,2的数据记录,在未超额定负载、额定打开速度的情况下,下盖并未承受足以被破坏的冲击力,如图17所示;
图12 工况2测试数据
表4 测试结果
图13 工况1和3数据对比
图14 工况1和4数据对比
图15 工况1和5数据对比
图16 工况4和5数据对比
图17 工况1和2数据对比
(6) 通过工况1的数据可得,负载由100%增加到200%,对下盖产生巨大的冲击力,冲击力增加约188%;
(7) 如果客户没有严格按照打开周期和相应负载应用,原先设计的缓冲被破坏,下盖会承受过大的冲击力,从而缩短使用寿命,甚至直接断裂。
3 结论
(1) 根据打开周期、有无气缓冲、气缓冲形式、负载因素不同,定义了V63一体式夹紧器的不同工况,制定一体式夹紧器下盖冲击的测试方案,创新性的可调节工装设计为模拟不同负载工况提供了便捷条件,搭建测试和信号采集平台,获得夹紧器在不同工况条件下冲击力和动态性能为爬行、反弹、撞击,确定下盖冲击力主要影响因素为打开周期、负载、气缓冲效果,并对其敏感性进行量化分析;
(2) 打开周期由1 s加快到0.6 s,会对下盖产生巨大的冲击力,冲击力增加66%~186%,负载由100%增加到200%,对下盖产生巨大的冲击力,冲击力增加约188%,现有的缓冲结构,即缓冲形式1,可以减少160%~290%的下盖冲击力,新形式缓冲,即缓冲形式2,可以减少32%~105%的下盖冲击力,新形式缓冲,效果没有现有结构好,50%负载情况下起到缓冲作用,但过缓冲,出现爬行,需进一步优化;
(3) 如果客户没有严格按照打开周期和相应负载应用,原先设计的缓冲被破坏,下盖会承受过大的冲击力,从而缩短使用寿命,甚至直接断裂,实验结论为V63夹紧器设计和气缓冲设计提供了依据,为V63夹紧器标准工况应用条件,提供定量分析数据支撑。