浅谈一种带式磁滑轮在破碎工艺中的研究及应用
2021-07-15刘俊
刘俊
(安徽开发矿业有限公司,安徽 六安 237462)
1 概况
安徽开发矿业有限公司位于安徽省六安市霍邱县经济开发区,拥有地质储量2.76亿t,是华东地区地质储量最大的矿山,隶属于中国五矿集团五矿矿业控股有限公司,年处理磁铁矿石250万t,采出矿石品位TFe26.82%,金属矿物主要为磁铁矿,赤铁矿仅分布于矿体浅部,显微叶片状,网脉状沿磁铁矿边部、裂隙交代分布,少量成磁铁矿的假象,即为假象赤铁矿;黄铁矿为该矿床主要含硫有害矿物,呈他形、半自形或显微短脉状分布于石英、磁铁矿等矿物之间;脉石矿物主要为石英,角闪石、磷灰石等。
2 工艺流程
磁铁矿破碎系统原矿设计在井下完成,破碎后由主井提升到地面箕斗仓,再由皮带机运至一次干选车间进行干选,经过干选后甩出的矿石由皮带机运至中碎缓冲仓。矿石经CH660标准圆锥破碎机破碎后,由皮带机运至筛分车间分配仓,用4台2YAH2460振动筛进行筛分,筛上产品用皮带机送到细碎车间,用CH660短头圆锥破碎机进行细碎,破碎产品再用皮带机送到筛分车间,形成闭路。筛下10~0mm产品分别由4条干选皮带机进行二次干选,干选后的矿石经皮带机运至磨矿仓。详细干选流程图如图1。
图1
3 试验研究背景
由于目前铁精矿市场价格远远低于制造成本,为有效利用矿产资源,提高入选原矿品位,降低选矿加工成本显得尤为重要。磁铁矿系统二次干选抛废作业设计采用场强1500mT的磁滑轮,废石品位7%。但是,在实际生产过程中,发现二次抛废作业废石品位在14%~20%,远超出设计,造成金属损失率高,同时入磨原矿品位低于设计值。
为解决这个问题,开展了“二次干选抛废”技术改造试验研究,以提前抛出部分废石,进一步提高入磨原矿品位,降低二次干选尾矿品位,加大球磨台时处理量能力,提高金属回收率,通过改造现场取样发现,在抛废后的岩石中存在粉矿夹杂现象,以至于二次干选抛废品位偏高,达到9.35%,为了解决粉矿夹杂这一问题,拟在38#皮带和39#皮带尾部40~50m处增加一台带式干选磁滑轮,通过磁滑轮将38#皮带上的粉矿选别以后输送到39#皮带上,最后,通过39#皮带一起运送至磁铁矿球磨矿仓。
4 优化及改造过程
二次干选抛废给矿物料是经过圆振筛筛过后-10mm以下的粒级矿石,单体解离相对较细,分选效果较稳定。主要优化方案如下。
在实际生产过程中,发现二次干选作业岩石品位在14%~20%(见表1),远超出设计,造成金属损失率高。为了解决问题,先是调整二次干选给料的皮带速度和抛废岩石挡板高度,从而达到获得合格岩石品位的目的。调试前后抛废岩石取样化验结果如表1。
表1 二次干选调试前后岩石品位对比表
由于二次干选磁滑轮实际磁场强度偏低(1500mT),岩石挡板高度距离磁滑轮较近,抛出岩石在没有彻底分离时就被挡板截取,调整后在抛出的岩石中存在粉矿夹杂现象,虽然较调整前下降4.61%,但干选品位仍然偏高,最佳抛废品位只能达到9.35%,离设计值还差2.35%(设计抛废品位7.0%),不能达到预期效果。
为了解决粉矿夹杂这一问题,先是对岩石挡板进行了改造,在原有基础上下降了10cm,并根据现场矿岩分离带确定了挡板的最佳位置,为了能够均匀给矿,在每条的给料皮带首轮500mm处位置安装了一块分料刮板,利用刮板将皮带的料层刮均匀,料层的厚度控制2.0mm以内为最佳状态,刮板可以根据矿量大小进行上下调整。通过一系列的调整,抛废后的品位可达到9.35%,主要是因料层
均匀给矿后存在夹带粉矿的现象,后经现场实地考查,决定在38#皮带(岩石皮带)和39#皮带(矿石皮带)尾部50米处增加一台带式干选磁滑轮,通过该磁滑轮将二次干选后岩石皮带(38#皮带)上的粉矿进行再回收,回收后的精矿输送到39#皮带,最后,通过39#皮带运送至磁铁矿球磨矿仓。具体示意图如图2。
图2
改造调整后,再次对现场进行取样试验,具体数据如表2。
表2 二次干选及干选磁滑轮试验数据
从表2分析,优化改造后可提高入磨原矿品位的1.1%以上,直接降低二次干选岩石品位2.05%,而且最终尾矿平均品位达到7.37%,且化验尾矿中的磁性铁含量小于1%(磁性铁0.85%),改造后的岩石综合品位接近设计值,达到预期的选别效果。经过一段时间的运行调试,二次干选岩石综合产率可达3.99%,且抛废后的二次矿石副产品可以进行二次再利用,或直接进行销售处理。
5 经济效益
(1)优化改造后,降尾效果比较明显,抛废品位由原来的平均9.35%直接降低到7.37%,有效地提高了金属回收率。
(2)经理论计算改造后的二次矿石副产品每年可产生9.97万t(按年产250万t,废石产率3.99%计算),按照市场价格31元/t计算,每年可直接创效300万元以上。
(3)通过工艺改造后,可以有效地回收二次干选抛废中的粉矿,具体试验数据以现场试验数据为主,根据前期其他改造试验数据计算,预算每年可以处理废石量=年处理原矿量×废石产率=250万t/a×3.99%=9.97万t,因此,每年可以节约磨选及排尾成本为:9.97万t×24.76元/t=246.85万元;
(4)改造后运行的动力消耗费用=运行皮带的电机功率×工作时间×电机功率因数×设备作业率×电费单价=7.5kW×24h×330天×0.75×67.81%×0.72元=2.18万元。
(5)由于二次抛尾品位高于湿选尾矿品位,该厂磁铁矿湿选尾矿7.12%,运行二次干选损失的金属量为:(7.37-7.12)%×9.97万t=0.0249万t,折合66%铁精矿为0.0249/66%=0.0377万t。按照每吨精矿销售800元计算,损失收入=0.0377万t×800元/t=30.16万元;
(6)综合计算,带式磁滑轮优化改造后可创效约为514.51万元(300万元+246.85万元-2.18万元-30.16万元=514.51万元)。
6 结语
(1)通过对二次干选的岩石挡板高度和位置、给矿皮带带速,料层厚度等调整研究。最终可以实现二次干选系统能够正常运行,且各项运行参数都在最佳状态。
(2)该厂通过对干选系统的优化改造,实现年创效514.51万元,取得了较好的改造效果。
(3)磁滑轮改造后产生的二次矿石副产品可以进行二次利用,既节约成本,又可以“变废为宝”,为企业增加效益。
(4)通过对二次干选系统的优化研究,减少了入磨岩石量,提高了入磨品位,取得了较好的经济效益。