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组合桩在福州港白马港区湾坞作业区8#泊位工程的应用研究

2021-07-05

福建建筑 2021年6期
关键词:沉桩粉质卵石

陈 松

(福建省港航勘察设计院有限公司 福建福州 350002)

1 工程概况

该项目位于宁德地区福安市湾坞乡半屿村西侧,介于福州与温州之间,东临台湾海峡北口,是江西上饶在福建投资建设的飞地港。该工程新建5万吨级通用泊位1个,码头年货物吞吐量合计为200万吨,设计年通过能力230万吨。

根据钻孔资料显示,码头、栈桥区土层自上而下,分别为淤泥、粉质粘土、卵石、含卵石粉质粘土、碎块状强风化花岗岩、中风化花岗岩,其中淤泥层厚21 m~33 m,卵石层层厚2.10 m~17.60 m(土层呈浅灰、灰黄色,卵石岩性主要为凝灰熔岩,呈中风化状,卵石含量约占50%~60%,粒径一般在30 mm~60 mm之间,个别粒径可达120 mm,卵石呈次圆状,级配较差,泥砂充填,胶结较差,局部卵石含量较少均匀性较差,冲洪积成因。稍密-中密,饱和)。且卵石层底下存有含卵石粉质粘土,揭示层厚4.60 m~15.40 m,场地上部软弱土层厚度较大,工程地质条件较差。码头结构适合采用高桩结构[1]。

该工程设计的难点在于埋深16 m左右的卵石层下有1 m~5.2 m的淤泥质土、1.1 m~5.6 m的中砂层和4.9 m~20 m的粉质粘土,故桩基设计时,桩基础必须打穿卵石层。目前国内常见高桩梁板式码头桩基型式主要有钻孔灌注桩、预应力混凝土空心方桩、PHC管桩、钢管桩、组合桩等。

预制打入桩,一般预制混凝土桩难以穿越坚硬的土层,过量锤击数会导致桩身损坏、甚至断桩,进入坚硬持力层时往往出现桩尖达不到设计标高、桩长与设计桩长出入较大的问题。灌桩桩工期长、造价高、施工质量不易控制[2]。钢管桩具有强度高、刚度大、延伸性高,耐冲击等特点,但造价高,后期维护费用高[3]。钢混组合桩结合了混凝土管桩造价低和钢管桩抗弯性能好的优点,其上部的抗弯能力与钢管桩相当,在一定程度上弥补了预应力混凝土大管桩抗弯能力不足的应用瓶颈,在满足工程质量要求前提下,达到了降低成本目的[4]。综合考虑,本项目桩基设计采用组合桩。为保证工程进度及工程费用以及桩基设计的合理性及可施工性,该工程提出试沉桩,并根据试沉桩结果验证桩基设计方案。

2 桩基受力计算

2.1 设计荷载

(1)恒载:结构自重。

(2)均布荷载:30 kPa。

(3)起重机械荷载:45 t多用途门机(45 t-38 m,轨距16 m,基距12 m,轮数40个,每支腿10个轮,轮压:400 kN/轮)。

(4)流动机械荷载:Q45牵引车(前后轴距2.0 m,自重6.8 t,轮距1.72/1.47 m),60 t集装箱拖挂车,40 t/20 t平板车,20 t自卸汽车,ZL50装载机空载通过(前后轴距3.25 m,自重17 t,额定载荷5 t)。

2.2 结构计算

(1)结构计算依据

①按照《海港总体设计规范》[5]与《码头结构设计规范》[6]中的规定进行计算。

②荷载按照《港口工程荷载规范》[7]中的规定进行计算。

(2)计算内容及方法

采用丰海技术咨询服务(上海)有限公司开发的《丰海港口工程计算系统》计算。

(3)计算结果

桩基内力计算:根据交通部颁发的现行有关规范,应用丰海技术咨询服务(上海)有限公司开发的《丰海港口工程计算系统》,对桩基进行计算。其结构抗力作用设计值均大于作用效应,满足设计规范要求,如表1及图1~图2所示。

表1 桩基计算结果汇总表

图1 桩基弯矩包络图(单位:kN·m )

图2 桩基剪力包络图(单位:kN )

3 试沉桩方案

3.1 桩基结构

A、B、C、D、E、F六点采用组合桩(上节采用D1200B32-2的大管桩,下节采用直径950 mm的Q345钢管桩,壁厚20 mm),桩总长均为65 m(其中,A、C、D、F四点上节大管桩长32 m,下节钢管桩长33 m;B点上节大管桩长46 m,下节钢管桩长19 m;E点上节大管桩长39 m,下节钢管桩长26 m;B点与E点桩主要是为了检验大管桩穿卵石层的能力,桩位见图4)。管桩的规格应符合《港口工程后张法预应力混凝土大管桩设计与施工规程》[8]及相关规范标准,如图3~图4所示。

该工程桩顶设计标高为7.10 m,桩端持力层为强风化花岗岩。

图3 码头结构平面图(单位:m)

图4 试沉桩桩位图(单位:m)

3.2 沉桩控制

采用不小于D-128柴油锤沉桩,预制桩沉桩以贯入度为主,标高校核为辅,终锤前10击平均贯入度控制在5 mm/击,当沉桩贯入度已达到控制贯入度,而桩端未达到设计标高时,应继续锤击贯入,或锤击30击~50击,其平均贯入度不应大于控制贯入度;桩端标高仍高出设计标高2 m时应会同设计部门研究解决。

3.3 试沉桩高应变检测

(1)试桩目的

①通过试沉桩,确定桩是否能穿透卵石层,通过分析桩在冲击力作用下产生的力和加速度,确定桩的轴向承载力,评价桩身完整性,并分析土的阻力分布、桩锤的性能指标、打桩时桩身应力及瞬间沉降特征。

②高应变动力检测结果判断桩基轴力是否满足设计要求。

③根据试桩结果调整桩型、停锤标准和调整桩长。

(2)试验要求

动载试验应根据《水运工程基桩试验检测技术规范》[9]。

当进行桩的轴向极限承载力检测时,检测桩在沉桩后至检测时的间歇时间,不应少于7 d。

贯入度小于1 cm以下,应连续进行测试,以了解不同贯入度情况下桩周及桩侧的承载力情况。

检测单位应用WEAP波动方程分析程序分析动载试验输出数据,以确定拟用桩锤将不会使桩出现超大应力,还应画一张极限承载力贯入度曲线,用于评估工程桩施打。

4 试沉桩结果

B点与E点试沉桩主要是为了检验大管桩穿卵石层的能力,实际沉桩过程中D、E、F点先试打,结果钢管均穿透卵石层,但是无法穿透含卵石粉质粘土,桩基持力层落在含卵石粉质粘土上(原设计为穿透含卵石粉质粘土,桩基持力层落在强风化花岗岩上),E点桩未达到原先试沉桩的目的,故沉桩过程中B点桩钢管的长度由原先的19 m调整为13 m。试沉桩结果如表2和图5所示。

表2 试沉桩结果表

图5 实际沉桩断面图(单位:m)

5 基桩高应变检测结果

基桩高应变检测结果如表3所示。

表3 基桩高应变检测结果表

6 结论

通过试沉桩发现,穿透此类卵石层,钢管平均贯入度大概为17~23 mm/击,大管桩大概为6 mm/击,B桩由于锤击数(3087击)过多,导致桩身开裂,其他5根桩锤击数在1300击~1600击左右,桩身完整。通过试沉桩得知,大管桩本体穿透卵石层较难,钢管桩则问题不大。目前未对大管桩的总锤击数给个合理范围[8,10],根据该工程试桩结果,建议组合桩的总锤击数应控制在2500击以内,今后类似工程可做借鉴。

该工程设计的难点在于桩基必须打穿卵石层,在不采用费用较昂贵以及后期维护费用高的钢管桩,在保证正常锤击数的情况下,采用大管桩加钢管桩的组合桩可以有效减少工程投资;同时通过试沉桩,也进一步论证了钢管桩的穿透能力,让大家对组合桩有全新的认识。

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