顺层钻孔水力压裂增透效果试验研究
2021-06-23张永松
张永松
(淮南矿业(集团)有限责任公司 顾桥煤矿,安徽 淮南232001)
1 矿井及试验区概况
1613(1)工作面位于顾桥矿南三11-2 采区,为南三采区首采面。工作面可采长度1525m,面长240m,平均煤厚2.9m,工作面上限标高-600~-700m,煤层倾角1~4°,实测该区域最大原始瓦斯压力0.58MPa,最大原始瓦斯含量5.5m3/t,煤层透气性差,为了防止工作面在回采过程中出现瓦斯超限事故,进一步保证安全生产,对该面实施了瓦斯抽采措施。为提高煤层透气性和工作面瓦斯治理效率,在1613(1)工作面轨道顺槽施工6 个顺层水力压裂增透试验孔,单孔最大注水量102.74m3,平均注水量70.8m3/孔,并对压裂效果进行了考察。
2 试验方案
2.1 钻孔布置
1613(1)轨道顺槽压裂钻孔及普通抽采钻孔布置示意图如图1 所示。将1613(1)轨顺分为压裂区和未压裂区来进行压裂效果、压裂半径的考察,前200m 范围内(压裂区)压裂孔间距50m,中间940m范围(未压裂区)钻孔提前施工完毕,未进行压裂,后400m 范围(压裂区)压裂孔间距100m。
图1 压裂钻孔及普通钻孔布置平面布置图
2.2 压裂钻孔封孔工艺
压裂钻孔孔深120m,采用“三堵两注”囊袋封孔工艺,封孔深度为30m,封孔示意图如2 所示。囊袋使用特效水泥,注浆压力不低于2MPa,中间注浆段采用标号32.5 水泥,注浆压力不低于6MPa。
2.3 压裂参数
自2016 年6 月开始进行顺层钻孔水力压裂工作,已累计完成注水钻孔6 个。各单孔注水量、注水压力见表1。
表1 压裂钻孔统计表
3 压裂半径考察情况
3.1 煤层含水率测试
11-2 煤原始含水率约为2.3%,通过压裂后煤层含水率的变化情况来考察有效压裂半径,以2#压裂孔为研究对象,在距离2#压裂钻孔每隔5m 共施工了6 个考察钻孔,含水率测试情况见表2,按含水率4%为标准,确定压裂有效半径为25m。
表2 检验钻孔含水率统计表
3.2 瞬变电磁法考察压裂半径
如图3 所示,压裂注水1#、2#钻孔,其中1#孔注水22.2t,2#孔注水102.74t,根据瞬变电磁探测顺层方向结果显示:1#孔左侧倾向方向10~65m 范围有一相对低阻富水区,走向范围左侧0~18m 范围、右侧0~7m 范围有一相对低阻富水区,2#孔左右两侧倾向方向10~80m 范围有一相对低阻富水区,走向范围左侧0~30m 范围、右侧0~15m 范围有一相对低阻富水区,沿钻孔钻进方向远端未发现有明显相对低阻富水区及导水通道。可见瞬变电磁结果与煤层含水率测定结果基本吻合,顺层压裂钻孔倾向影响范围为80m,走向有效半径为25m。
图3 压裂钻孔瞬变电磁探测图
4 煤层透气性系数考察情况
通过钻孔径向法来计算煤层透气性系数,即压裂钻孔在水力压裂前进行原始瓦斯压力的测定,当压力稳定于最高值后,拆除压力表,开始自然排放瓦斯,并隔一定时间测定钻孔内的瓦斯流量,而后计算煤层透气性系数。然后采用同样的方法测定压裂后的煤层透气性系数(表3)。通过考察1#、2#、6#压裂孔在压裂前、后的透气性系数变化情况可知,采用水力压裂增透技术后,煤层透气性系数提高1 倍以上。
表3 透气性系数测定结果
5 抽采效果考察情况
将压裂区域和未压裂区域钻孔分开计量,如图4 所示的2016 年8 月至10 月的抽采量变化趋势可知,压裂区域的瓦斯抽采效果显著提高。
图4 压裂区域和未压裂区域钻孔抽采纯量对比
未压裂区域共计合茬抽采钻孔144 个,单元平均浓度10%,抽采纯量1.1m3/min,平均百孔抽采纯量为0.76m3/min。压裂区域共计合茬抽采钻孔42 个,单元平均浓度25%,抽采纯量0.53m3/min,平均百孔抽采纯量为1.26m3/min,压裂区域的百孔抽采纯量提高了65.7%。
6 结论
6.1 煤层含水率测试结果表明水力压裂走向有效半径为25m,与瞬变电磁法测试结果一致。
6.2 与未压裂区域相比,压裂区域煤层透气性系数从0.0545~1.4787 m2/(MPa2·d),提高至0.1149~3.1829m2/(MPa2·d),提高了1 倍以上;平均百孔抽采纯量从0.76m3/min 提高至1.26 m3/min,提高了65.7%,抽采效率明显提升。
6.3“三堵两注”囊袋封孔工艺对于压裂钻孔封孔具有良好的封堵效果。