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高频燃烧–红外吸收法测定高纯净度GH4169高温合金中碳

2021-06-22汪磊韦建环蒙益林高帅李燕昌颜京

化学分析计量 2021年6期
关键词:熔剂坩埚溶剂

汪磊,韦建环,蒙益林,高帅,李燕昌,颜京

(中国航发北京航空材料研究院,航空材料检测与评价北京市重点实验室,中国航空发动机集团材料检测与评价重点实验室,材料检测与评价航空科技重点实验室,北京 100095)

高纯净度GH4169合金(等同美IN718合金)是采用三联冶炼工艺(真空感应熔炼+电渣重熔+真空自耗重熔)生产的镍–铬–铁基变形高温合金[1]。该合金具有较高的高温强度,优异的持久性、耐蠕变性和抗疲劳性,同时具备良好的加工和焊接性能,广泛用于航空、航天、石化等领域。碳元素对该合金的持久性能和抗疲劳性能有重要影响,其含量也需控制在一个较低水平[2–3],因此准确测定高纯净度GH4169高温合金中的碳含量相当重要。

高频燃烧–红外吸收法具有准确、快速、灵敏度高的特点,适用于精度要求较高的分析测试项目。目前,针对高温合金样品,采用的分析方法主要有GB 223.86—2009 《钢铁及合金总碳含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法》[4]、ASTM E1941–10(2016)《燃烧红外吸收法测定难熔金属及合金中的碳》[5]等。在实验过程中发现,称取1.0 g样品,加入钨粒、钨锡粒等常规助熔剂,很容易将坩埚烧裂,实验过程中会伴有飞溅、熔体表面不光滑且存在气孔的现象,都会影响碳元素的释放,测定结果稳定性较差。

采用高频燃烧–红外吸收法测定难熔材料已有报道[6–13],在设备功率、空白、曲线助溶剂等方面开展研究,但是鲜有针对高纯净度GH4169等新型的变形高温合金测定及多元助溶剂应用的报道。笔者在已有的研究基础上,针对高纯净度GH4169高温合金,通过称样质量试验、基体匹配试验、功率选择试验、助熔剂选择及配比试验、空白试验等过程进行研究,优化了实验条件,最终建立了准确测定高纯净度GH4169中碳元素的方法,能满足高纯净度GH4169高温合金中碳元素的分析需求。

1 实验部分

1.1 主要仪器与试剂

高频感应碳硫分析仪:CS600型,美国力可公司。

电子天平:201S型,感量为0.1 mg,德国赛多利斯公司。

钨粒助溶剂:编号为502–294,碳质量分数小于0.000 6%,美国力可公司。

钨锡粒助溶剂:编号为502–173,碳质量分数小于0.000 6%,美国力可公司。

纯铁助溶剂:编号为502–231,碳质量分数小于0.000 5%,美国力可公司。

多元助溶剂:编号为LHDY04,碳质量分数小于0.0005%,醴陵市金利坩埚瓷厂。

陶瓷坩埚:醴陵市金利坩埚瓷厂。

碳钢第38#标准物质:100 g/瓶,碳质量分数为0.200%,山东冶金标准研究院。

GH4169标准物质:100 g/瓶,碳质量分数为0.019%,北京航空材料研究院。

IARM 56G:100 g/瓶,碳质量分数为0.023%,美国国家标准局。

1.2 仪器工作条件

高频感应功率:2.0 kW;吹扫时间:10 s;延迟时间:10 s;冷却时间:8 s;缓变功率:0 s。

1.3 实验方法

1.3.1 陶瓷坩埚处理

将陶瓷坩埚置于马弗炉中,在通入空气的条件下设定温度1 200 ℃,恒温2 h,冷却后放入干燥器中保存。

1.3.2 样品中碳含量的测定

高频红外分析仪设备开机后预热至少1 h,保证设备气路不漏气。运行测定空白坩埚(坩埚中加入1.5 g多元助溶剂)至少4次,取平均值后扣除空白。测定冶金部标准碳钢第38号4次,取平均值单点校正工作曲线。称取0.5 g试样置于处理好的坩埚中,加入1.5 g多元助熔剂,在1.2仪器工作条件下测定样品,利用程序直接读取样品中的碳含量。

2 结果与讨论

2.1 称样质量选择

高纯净度GH4169高温合金中碳的含量较低,其碳的质量分数在0.020%~0.030%的范围内。称样质量是准确分析碳含量的重要因素,称样质量太小,称量过程引入误差较大,影响结果的稳定性;称样质量太大,样品容易燃烧不完全,造成测定结果偏低。在日常工作中发现,当采用ASTM E1941–10(2016)等方法,称样质量为1.0 g,实验过程中熔体产生飞溅,且很容易将陶瓷坩埚烧裂。为了选取恰当的称取量,根据坩埚所能容纳的助熔剂量(2.0 g),改变试样称取质量进行试验,结果见表1。

表1 不同称样量下碳质量分数测定结果(n=6)

从表1的结果可以看出,称样质量在0.45~0.60 g之间,测定结果的相对标准偏差小于5%,测定结果的波动性较小,且熔体表面平滑。综上所述,测定碳含量采用的称样质量为0.5 g。

2.2 功率选择

称量试样0.50 g,加入1.5 g多元助熔剂,于高频感应红外吸收碳硫分析仪中,设置不同功率测定GH4169高温合金中碳含量,结果见表2。从表2的试验结果可以看出,功率在0.9~1.1 kW之间时,试样及助熔剂不能充分燃烧,导致碳释放不完全,熔体表面有孔洞;功率在2.2 kW时,燃烧时熔体有少量飞溅;功率为1.3~2.0 kW时,燃烧时无熔体飞溅、熔体表面较为光滑无孔洞,气体释放随功率升高而逐步趋近完全,表现为碳质量分数逐渐升高,在功率为2.0 kW时,测定结果相对标准偏差为2.4%,稳定性最好,因此实验选定功率为2.0 kW。

表2 不同功率下碳质量分数测定结果(n=6)

2.3 基体线性试验

建立工作曲线使用的碳钢38#为铁基合金,高纯净度GH4169高温合金属于铬–镍–铁基合金,熔化温度为1 260~1 320 ℃[8]。在高频感应炉中,两种材料中碳元素的释放速度、峰形均存在区别。将IARM 56G(718)和碳钢38#标准样品混合后测定其中的碳,对两种材料进行基体线性试验,对不同配比的两种标准物质按式(1)计算碳质量分数的理论值。

式中:w——碳质量分数理论值,%;

m1——碳钢38#的称样质量,g;

c1——碳钢38#中碳的质量分数,0.200%;

m2——IARM 56G的称样质量,g;

c2——IARM 56G中碳的质量分数,0.023%。

通过比较理论值和测得值,同时考察释放曲线,研究样品和校正用标准物质中碳元素的释放行为,基体线性试验结果见表3。从表3的数据可以看出,实际测定值与理论计算值的差值为–0.001%~0.002%,且混合标准物质的释放曲线平滑不拖尾。综上所述,采用碳钢38#建立的碳元素工作曲线适用于测定高纯净度GH4169高温合金中的碳。

表3 基体线性试验结果

2.4 空白试验

空白值降低和均匀性空白有利于碳、硫的测定[9]。为降低空白值,采取的途径很多:使用高纯度的助熔剂;使用高纯度的氧气、氮气;前处理灼烧坩埚等。实验使用的氧气为高纯氧气,所以试验所用的坩埚和助熔剂成为控制试验空白值的关键。分别对于1 200 ℃灼烧2 h的一次坩埚及二次坩埚(加入0.5 g纯铁和0.5 g钨粒助溶剂按1.2实验条件在高频炉内燃烧/测定过一次的坩埚)加入多种助溶剂进行测定试验,结果见表4。

表4 空白试验结果(n=8)

从表4可以看出,采用二次坩埚处理方法的空白值明显低于一次坩埚,且波动性较小。但是实际时用中有很多其它不理想之处:(1)操作繁琐;(2)助熔剂用量翻倍;(3)试验时产生的金属粉尘较多,容易使气路中粉尘富集过多,造成堵塞,特别是对于炉头部分,易造成O型密封环老化。对于空白较低的二次坩埚,多元助溶剂的碳测定值最低,为0.000 15%;其次为钨粒、钨锡粒助熔剂,碳测定值为0.000 25%~0.000 30%;纯铁助溶剂的碳测定值最高,为0.000 50%。高纯净度GH4169中碳的质量分数在0.01%~0.03%之间,用一次坩埚处理方法,碳的测定值为0.000 32%~0.000 82%,由坩埚空白值引入的测量偏差小于10%,可满足测定要求,因此采用一次坩埚处理方法。

2.5 助熔剂选择

分别选用钨粒、钨锡粒、纯铁、多元助溶剂4种助熔剂进行试验,结果见表5。从表5数据可以看出:使用纯铁助熔剂,虽然碳释放曲线平滑无拖尾、熔体较为平滑,但是有少量飞溅导致结果的波动性较大;使用钨粒、钨锡粒、多元助溶剂作为助熔剂碳释放曲线峰形较好,且试验过程无飞溅,原则上都可以使用。从加入量方面考虑,钨粒、钨锡粒均需要加入2.0 g才能保证熔体表面光滑和测定结果的相对标准偏差小于5%,且钨锡粒中的锡易挥发产生较多粉尘;多元助溶剂仅需1.5 g就能使样品得到满意的助熔效果,且释放曲线平滑,测定结果的相对标准偏差小于5%,故选用多元助溶剂。

表5 助熔剂试验结果(n=6)

2.6 助熔剂配比试验

助熔剂的加入量对难熔金属的试验结果的影响很大[8],助熔剂加入量大,虽然能够使试样能充分熔融,但同时会带入较高的空白值,同时会引入分析仪器中更多的粉尘,影响测量结果的稳定性。采用0.5 g样品,加入不同量的多元助溶剂进行助熔剂基体配比试验,结果见表6。

表6 助熔剂配比试验结果(n=6)

从表6结果可以看出,加入0.4~0.8 g多元助溶剂,其熔体有孔洞,且颜色不均匀,说明样品燃烧不完全,导致测量结果偏低且波动较大;加入1.2~1.8 g多元助溶剂,熔体都比较平滑,且结果波动较小,测定结果的相对标准偏差小于4%;加入2.0~2.2 g多元助溶剂时,其溶体有少量飞溅、其碳释放曲线稍有拖尾,测定结果的波动较大。综合考虑,最终采用加入1.5 g多元助溶剂。

2.7 检出限

在1.2、1.3实验条件下,对加入1.5 g多元助溶剂的空白坩埚连续测定10次,以测定结果标准偏差的3倍计算本方法检出限,以测定结果标准偏差的10倍计算定量限,得到方法检出限为0.000 3%,定量限为0.001 0%,满足高纯净度GH4169高温合金的检测需求。

2.8 精密度试验

在1.2、1.3实验条件下,选取两炉样品(编号分别为M6W33和M6U43)进行8次独立测量,结果见表7。从表7可以看出,测定结果的相对标准偏差为2.04%~2.30%,说明测定结果的精密度较高。

表7 精密度试验碳质量分数测定结果(n=8)

2.9 准确度试验

在1.2、1.3实验条件下,选取两种标准物质进行准确度试验,结果见表8。从表8可以看出,两种标准样品测定结果的平均值与标准值基本吻合,说明该方法的准确度较高。

表8 准确度试验碳质量分数测定结果(n=8)

3 结语

针对高纯净度GH4169高温合金样品,从两个方面解决碳释放不完全、熔体飞溅、结果稳定性较差的问题:首先,采用新型多元复合助溶剂,使样品能在高频感应炉中完全燃烧,保证碳的释放完全;其次,通过称样质量试验、功率试验、基体线性试验、检出限试验等过程研究,较为系统、完整的建立了高纯净度GH4169高温合金中碳含量的方法,并通过标准物质对方法的精密度准确性进行了验证。该方法可以满足高纯净度GH4169高温合金生产及研究过程中对碳元素分析的需求。

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