沉降分离工艺在工业级磷酸一铵装置上的应用
2021-06-19杨林台马克猛娄方亮
杨林台,马克猛,娄方亮
(1.云南云天化云峰化工有限公司,云南 宣威 655426;2.云南云天化股份有限公司 战略发展部,云南 昆明 650228)
0 引言
工业级磷酸一铵(MAP)具有全水溶性,既可以直接作为水溶肥施用,又可用作滴灌肥、喷施肥、聚磷酸铵的生产原料;在工业上可作为ABC干粉灭火剂的原料,还可作阻燃剂,具有低毒、低烟等环保优势,正成为世界阻燃剂的重要品种。目前,我国工业级磷酸一铵生产主要采用热法磷酸氨中和法、湿法磷酸氨中和法[1]。热法磷酸成本远高于湿法磷酸,随着湿法磷酸净化工艺的进步,采用湿法磷酸生产工业级磷酸一铵工艺得到了快速发展。
1 湿法磷酸氨中和法生产工业级磷酸一铵工艺流程
图1 湿法磷酸氨中和法生产工业级磷酸一铵工艺流程
湿法磷酸氨中和法生产工业级磷酸一铵工艺流程如图1所示。该工艺采用磷矿浆和碳酸钡脱硫、通氨中和净化、料浆压滤分离、滤液浓缩结晶、离心分离、干燥等工序,得到w(总养分)73%的工业级磷酸一铵产品。磷酸在通氨净化过程中,钙、铁、铝、镁、氟等杂质均生成非水溶性的化合物沉淀,与磷酸一铵溶液形成w(固)约13%的混合物,为了尽量减少进入浓缩结晶工序的杂质,料浆分离采用两级压滤,先将中和料浆粗滤,得到w(固)约3%的粗滤液,将粗滤液再次压滤,得到w(固)小于1%的精滤液。两级压滤工艺虽然能得到较纯净的精滤液,但压滤效率低,滤布消耗和人工成本较高,因此,需要对压滤分离工序进行优化改造。
2 中和料浆沉降实验
在不同时间点用烧杯取中和料浆500 mL,于60℃恒温水浴中观察自然沉降情况,实验结果见表1。从表1可以看出,中和料浆具有较好的自然沉降性能,固形物0.5 h即可基本沉降,1.0 h后清液层体积基本不再变化。
表1 中和料浆沉降情况
取清液层清液分析其成分,并与原来压滤工艺产生的粗滤液、精滤液对比,结果见表2。从表2可以看出,自然沉降的清液层清液品质远优于粗滤液,与精滤液相比也相差不大。因此,可以用沉降分离工艺代替粗滤工艺。
表2 清液层分析结果 %
3 改造内容
将稀磷酸槽改造为料浆沉降槽(容积3 000 m3,带槽耙)。新增料浆至沉降槽管线,将中和净化槽中的料浆送入沉降槽中自然沉降,澄清液通过溢流口溢出(根据不同的液位打开不同高度的溢流口阀门),用清液泵送至粗滤液槽;新增排渣泵及管线,将沉降槽底部渣浆输送至NPK装置,作为生产NPK产品的原料。澄清液通过粗滤液泵送至压滤机压滤,得到精滤液。改造后分离工序工艺流程见图2。
图2 改造后分离工序工艺流程
注意事项:必须观察溢流口出来的清液是否清澈,若变浑,则换开更高处的溢流口,确保进入粗滤液槽的清液质量。随时观察沉降槽槽耙电流,电流高时及时排渣,防止槽耙被渣抱死。排渣泵送完渣浆后,必须用蒸汽吹扫干净,防止送渣管道被渣堵塞。
4 改造效果
改造后,取沉降槽中清液分析,结果见表3。从表3可以看出,沉降槽中清液w(固)<1%,杂质含量与原来压滤工艺产生的粗滤液相比有很大的降低,达到改造目的。
表3 沉降槽中清液分析结果 %
改造前后工业级MAP产品质量对比如表4所示。从表4可以看出,改造后产品质量无明显变化。
表4 工业级MAP产品质量对比 %
改造后,每吨产品压滤机滤布消耗和维护费用降低了14.5元,同时减少滤渣倒运费用1元/t,每年可以创造经济效益120万元。
5 总结
在工业级磷酸一铵装置上利用沉降分离工艺代替压滤工艺是可行的,得到的清液质量优于粗滤液,运行成本和劳动强度降低,产生的渣浆用泵输送至NPK装置,减少了原流程用汽车倒渣的费用,具有较好的经济效益。