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基于模型的E85 乙醇汽油发动机DVVT 优化

2021-06-18李承运孙建军方会咏赵福成

小型内燃机与车辆技术 2021年2期
关键词:台架气门油耗

李承运 杨 美 孙建军 方会咏 李 伟 罗 珒 赵福成

(宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司 浙江 宁波 315336)

引言

随着石化能源的不断消耗,石油的储量日渐减少,资源变得日益紧张,尤其是对于中国这种资源消耗型大国,资源问题尤其严重。加之目前排放标准的日益严格,汽车行业急需寻找能够替代汽油的、生产方便的、可再生的且排放更少的燃料。乙醇具有可再生性、生产原材料易于获取、抗爆震性能优良和低污染物排放等优点,是一种优良的汽油发动机代用生物燃料[1]。有数据显示,相比于传统的92#汽油,我国成品汽油构成中,只有20%是乙醇汽油。但是,乙醇汽油可以显著降低CO、HC 和NOx排放。刘圣华等通过试验研究得出,使用乙醇汽油,可以使CO 和NOx排放分别降低15%和5%[2];王春杰等经研究发现,使用乙醇汽油后,整车的CO、HC 和NOx排放分别下降了30%、18%和10%[3]。更重要的是,使用乙醇汽油,不要求改变原汽车发动机结构,因此具有广泛的推广应用潜力。

本文以一台普通量产的三缸直喷增压水冷汽油机为基础,在不做任何硬件结构改动的前提下,针对燃油经济性和气体污染物排放进行E85 乙醇汽油的燃烧优化。采用基于模型的优化思想对可变进排气门正时(DVVT)进行优化,不仅可以准确得到针对乙醇汽油的最佳进排气正时参数,同时显著缩短了试验周期。

1 试验装置和试验方法

在一台量产的15TD 直喷增压汽油机上,采用E85 乙醇汽油(用85%体积分数的工业乙醇与15%体积分数的92# 汽油均匀混合而成),依据整车WLTC 试验循环,提炼出发动机常用部分负荷工况,开展正时优化试验。发动机的主要技术参数如表1所示。

表1 发动机主要技术参数

台架试验系统布置如图1 所示。测功机为HORIBA 瞬态测功机,检测和控制发动机转速和转矩的变化,确保工况稳定;采用AVL IndiCom 燃烧分析仪对缸内燃烧实时监控,并记录相关燃烧参数;采用HORIBA 瞬态排放设备监控优化过程中发动机的原始排放变化,包括CO、THC、NOx等有害污染物排放变化。

图1 发动机台架试验布置示意图

为了缩短试验时间,此次DVVT 优化试验采用了基于试验设计(DOE)和基于模型的优化方法,比传统方法可节约50%的台架标定时间。本文中涉及到的DOE 和标定优化均采用MATLAB 中的基于模型标定工具箱(model based calibration tools)实现。最后,将优化正时后的油耗数据导入CRUSE 进行整车燃油经济性仿真,评估优化效果。

2 基于模型的DVVT 优化

基于模型的优化技术是以DOE 理论为基础,通过对试验数据拟合回归找出数据间的数学关系,建立发动机的输入输出数学模型,然后据此数学模型对发动机的标定参数进行优化。图2 为典型的基于统计学建立的发动机数学模型示意图。

图2 发动机数学模型示意图

具体到本文的DVVT 优化,首先建立发动机的油耗、排放等性能参数与DVVT 关系的数学模型,然后基于该数学模型进行DVVT 优化。基于模型的优化方法包含的主要步骤有:试验设计即DOE、台架测试、建立数学模型、基于模型优化和优化结果台架验证。

本试验中,发动机采用的凸轮轴方案为:进气气门最大升程为8.5 mm,排气气门最大升程为8.57 mm,基础重叠角为34°CA(1 mm 气门升程),进气正时物理调节范围为-37.5~12.5 °CA(相对排气上止点,下同),排气正时物理调节范围为-11.5~18.5°CA。气门重叠角如图3 所示。

图3 发动机气门重叠角

2.1 基于DOE 的DVVT 优化

根据WLTC 试验循环,筛选出24 个试验工况进行优化,具体工况如表2 所示。

表2 台架试验部分负荷工况列表

目前,常用的采样点分布算法[4-5]包括最优DOE算法和空间填充(Space-Filling)算法。按优化目标不同,最优DOE 算法又分为D-Opimal、V-Optimal 和A-Optimal。这3 种算法更适用于多项式建模。空间填充算法强调在试验次数和建模可靠性之间求得平衡,事先不需要选定模型,不需要对系统有所了解就可以设计试验。空间填充算法依据最大化最小间距(maximize minimal distance)原则,利用多维空间的2点间距,用扩展勾股定理计算,如公式(1)所示。

式中:n 为空间维度,即参数数目,分别为2 点的第i维坐标。

用扩展勾股定理计算相邻两点间的距离,使试验空间中2 点间距的最小值最大化,从而实现样本的均匀分布。本文的正时优化试验采用空间填充算法实现试验样本最优分布。

本试验中所用的发动机可变进排气门正时调节范围如下:可变进气门正时(IVVT,即进气VVT)调节范围为50°CA,可变排气门正时(EVVT,即排气VVT)调节范围为30°CA。按照传统矩阵扫点方法,每5°CA 定义为一个水平,每个工况至少要做77 组台架试验才能挑选出最优组合。采用Space-Filling算法,只需22 组数据即可实现优化目的。通过Space-Filling 算法计算的DOE 正时散点分布如图4所示。

图4 Space-Filling 算法计算的正时散点图

2.2 开展台架试验

采用E85 燃油,在热机工况下进行部分负荷正时优化试验,轨压采用原始ECU 标定数据,点火提前角控制在AI50 为6~10°CA 或者爆震边界,空燃比控制在理论空燃比附近,DVVT 按照DOE 列表进行调整。若发动机燃烧时平均指示压力循环波动率(IMEPCov)大于10%,则跳过该DVVT 组合,进入下一组合。

2.3 建立发动机数学模型以及模型评估

将24 个工况的台架试验数据导入MBC 工具箱,建立point-by-point 模型,如图5 所示。该模型采用混合多项式进行拟合,得到发动机油耗、排放、燃烧稳定性与正时之间的对应关系。

图5 发动机的数学模型结构图

发动机排放数学模型在用于优化之前需要进行性能评估。常用的评价指标有均方根误差(root-meansquare error,RMSE),决定系数(coefficient of determination)r2、自适应确定系数、预测确定系数[6]。

决定系数r2表征模型与测试数据的拟合精确度。r2越接近1,表示模型参考价值越高,通常要求此值大于0.90。自适应确定系数用于评判模型的自由度数目(模型项数)是否合适。当r2与的数值相近且接近1,表明模型拟合较好,并且模型阶数设置合理,通常要求此值()大于0.90。预测确定系数表征模型的预测能力,越接近1,表明模型预测能力强,通常要求此值大于0.90。由于实际测量中会引入各种设备的测量误差、发动机工况波动散差、随机误差等,需要在模型评价时剔除一些偏差过大的实际测量数据,以提高模型的精度和预测能力。图6为2 000 r/min@0.4 MPa 工况下油耗模型的评价结果。可知,评价指标优良,模型具有足够的预测能力。其它工况的模型依此方法逐一改进。

图6 多项式拟合模型评价结果

2.4 基于模型的DVVT 优化

将24 个工况的数学模型导入CAGE 工具箱,开展油耗和排放优化。优化遵循多目标优化的折中(tradeoff)原则[7],即以油耗为主要优化目标,兼顾气体排放最低和燃烧稳定性最优。折中优化过程示意图如图7 所示。

图7 多目标折中优化

经过优化后的各工况DVVT 参数,依据平顺性要求生成MAP 如图8 所示。

图8 优化后的DVVT MAP 图

3 优化前后试验结果对比与分析

将优化后的正时参数刷写进ECU,进行台架测试。测试结果显示,相比原始正时参数,优化正时后,多数部分负荷工况的油耗都有一定的下降。表3 为优化正时前后油耗差异,用优化后的油耗减去优化前的油耗,即得到油耗的降低程度。

表3 优化正时前后油耗差异 g/(kW·h)

从表3 可以看出,优化后,油耗下降。原因主要有以下几点:

1)表4 为优化正时前后气门重叠角差异,即用优化后的气门重叠角减去优化前的气门重叠角。

表4 优化正时前后气门重叠角差异 °CA

可以发现:在中小负荷,优化后的气门重叠角明显增加。这样可以有效减少泵气损失,进而降低油耗。由于E85 乙醇汽油的含氧量较高,所以即使在大气门重叠角导致残余废气过多的情况下,缸内混合气仍然可以稳定燃烧;在大负荷,优化后的气门重叠角较优化前小,主要体现在优化后的进气VVT 较优化前更加接近初始位置。一方面由于进气门开启较晚,会导致进气歧管压力增加,可减少泵气损失;另一方面,进气门晚开,可以保证大负荷情况下缸内残余废气少,有利于改善燃烧效率,从而降低油耗。

2)使用乙醇汽油后,由于乙醇汽油的蒸发潜热大,蒸发时吸收的热量多,所以更容易降低气缸内温度,抑制爆震现象发生[8]。在中大负荷,相对于原始ECU 数据,优化后的点火提前角可以更接近理想点火提前角(AI50 处于6~10°CA),从而实现降低油耗的目的。

3)使用E85 乙醇汽油后,由于排气温度降低,发动机在大负荷时混合气无需进行加浓。相比原始ECU 数据,优化后的空燃比(lambda)全部在理论空燃比附近,大负荷油耗降低。

将优化后的油耗数据导入AVL 的CRUSE 软件,进行燃油经济性仿真,对比优化正时前后的油耗降低情况。整车模型采用吉利博越车型,匹配7 速DCT 变速箱,采用WLTC 试验循环考核经济性。仿真结果对比显示,经过正时优化后的整车燃油经济性较优化前改善约2.6%。

4 结论

1)通过采用基于模型的方法优化DVVT 参数,不仅很好地达到了试验目的,而且还有效缩短了近60%的台架试验周期,节约了可观的成本。

2)通过整车仿真计算可知,不用对发动机做任何硬件改动,仅通过优化正时参数,就得到了2.6%的经济性改善,达到了预期的效果。

3)通过此次正时优化试验,进一步掌握了E85燃油在部分负荷的燃烧特性,为下一步的全面标定优化工作奠定了良好的基础。

4)鉴于E85 乙醇汽油良好的抗爆震性能,建议增加发动机的压缩比,进一步发挥乙醇汽油的节油潜力。

5)经实际测试,E85 乙醇汽油中含氧量高达29%。同等发动机工况下,相比使用普通汽油,使用乙醇汽油后,进气量可以减少约29%。这样可以考虑使用更小流量、更小惯量的涡轮增压器,进一步提高发动机响应速度和燃油经济性。

6)E85 乙醇汽油可以在米勒循环发动机、阿特金森循环发动机上进行匹配尝试,可以最大限度地发挥2 种循环的节油效果,且保证发动机的动力性损失最小。

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