提高梗丝结构合格率
2021-05-24杨清涛
杨清涛
(河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂,河南 安阳 455000)
梗丝结构包括整丝率、碎丝率、填充值和纯净度。梗丝具有焦油、烟碱含量较低,填充性能好的特点,是卷烟配方中的重要填充料,在卷烟配方中起着重要的作用。在制丝生产过程中,发现梗丝结构合格率均值为90.8%,低于产品工艺要求值,严重影响梗丝质量,无法满足产品质量目标要求。
1 现状调查
影响梗丝结构合格率的主要因素
为找出影响梗丝结构的根本原因,对品质控制部的质量报表查阅,对2020年第四季度的梗丝结构情况进行统计:
表1 2020年第四季度梗丝结构统计表
从上述统计数据可以看出,造成梗丝结构合格率低的主要原因是梗丝整丝率合格率低。
1.2 影响梗丝结构合格率的主要因素
查阅文献,发现整丝率与压梗厚度、切梗丝厚度呈显著的正相关关系。因此,统计2020年10月份梗丝厚度情况(每个批次测量20个数据,共13批),并生成时间序列图:
图1 梗丝厚度时间序列图
从上述图中可知:经切梗机切削后,梗丝厚薄不均,虽然批次均值都在标准范围内,但厚度合格率仅为60.7%,极易在后续处理中产生造碎,造成整丝率降低,进而影响梗丝结构合格率。
对切梗丝厚度影响因素的分析
针对切梗丝厚薄不均的问题进行分析,找到了9条末端影响因素:铜排链结垢、刀片与刀门基准偏移、来料温度高、来料水分大、刀门压力大、磨刀参数设置不合理、金刚石磨损、拨料辊位置高、光电开关精度低,并对每个末端影响因素进行调查分析,最终得出影响切梗丝厚度的主要原因为:切梗机进料光电开关探测精度低、切梗机磨刀参数设置不合理。
3 提高梗丝厚度合格率的方法
3.1 加装超声波探测仪
由于原有光电开关探测精度较低,且探测距离无法数据化,因此在原有光电开关基础上加装一组超声波探测仪,实现料位的精确探测。经在现场进行实地测量,绘制了改造示意图。
图2 光电开关改造示意图
3.2 优化磨刀参数
对影响磨刀效果的三个因素:刀片进给量(转/次)、砂轮进给量(格/次)、往复停顿时间(秒),选取不同水平,选用L9(34)正交法进行试验并用极差进行分析。
表2 L9(34)正交试验数据统计表
由上表数据通过看一看和算一算可知:各因素的最佳水平为A2B1C2,因此,小组确定最佳参数为:刀片进给量750转/次,砂轮进给量1格/次,往复停顿时间1秒。
4 结论
所有对策实施完毕后,经过一段时间的稳定运行,查阅质量报表,统计2021年1月的13批数据和2月的17批数据进行分析,发现梗丝结构合格率分别达到了97.4%和96.1%,两个月的梗丝结构合格率平均值达到96.75%,即通过加装超声波探测仪和优化磨刀参数,提高了梗丝结构的合格率,提升了梗丝质量。