APP下载

双护盾TBM空推段管片质量控制技术研究

2021-05-24王青波陈寿根

山西建筑 2021年10期
关键词:错台管片轴线

王青波 李 渊 张 飞 陈寿根

(1.中交二局第三工程有限公司,陕西 西安 710000;2.西南交通大学 交通隧道工程教育部重点实验室,四川 成都 610031)

随着地下工程迅速发展,双护盾TBM以适用范围广、自动化程度高、掘进速度快等优势,逐渐用于地铁隧道。但若地层岩体是软岩层和坚硬岩层混合的复合式地层,或者孤石群、长距离上软下硬等,直接采用TBM法施工的风险大、损耗高、易卡盾,故采用矿山法初支组合TBM法二衬的施工。

针对空推段管片错台问题,冯天炜[1]采取风险评估理论,用广义函数法建立地铁隧道量化评估结果,为选取掘进参数施工对策提供依据。邓洋[2]对质量缺陷采取分阶段制定和优化施工组织落实质量控制措施。李锦富等[3]从渗漏水机理分析入手,分析其渗漏水的控制难点。毛红梅[4]通过采用钢质复合牙作为临时支顶装置,保证了空推过矿山法成洞段的施工质量。

在地铁隧道施工中,管片质量缺陷问题始终未能很好解决,前人的分析总结主要集中在盾构法,针对双护盾TBM空推过矿山法的研究很少;本文结合工程实践对双护盾TBM空推段管片质量缺陷作了控制研究,可为今后同类工程的施工提供一定的实践经验。

1 工程概况

深圳市城市轨道交通8号线区间采用矿山法初支+TBM空推及TBM法施工,矿山法初支断面分为A型、B型、C型及D型,初支厚度为150 mm;二衬为厚度400 mm的预制钢筋混凝土管片,初支与二衬之间空隙采用豆粒石混凝土填充密实,厚度300 mm;管片内径为5.4 m,外径6.2 m,管片厚度为0.4 m,管片衬砌环宽度为1.5 m,每环管片由3个标准块、2个邻接块和1个封顶块组成,环向和纵向均采用M30螺栓连接,每环管片环向螺栓10根,纵向螺栓12根(见图1)。

2 质量验收及结果分析

2.1 验收方法

依据GB 50446—2017盾构法隧道施工及验收规范,对TBM空推过矿山法段右线的前100环管片拼装进行验收,验收标准及验收方法如表1所示。其中,渗漏水验收需符合GB 50208—2011地下防水工程质量验收规范规定的方法和标准。

2.2 验收结果分析

据验收结果资料整理和分析如下:

1)管片轴线纠偏:对管片姿态进行测量,隧道轴线水平偏差数据统计和整理如图2,图3所示。前40环水平偏差为整体向左,后60环水平偏差整体向右趋势,前45环垂直偏差为整体向下趋势,后55环垂直偏差整体向上趋势;隧道前100环范围内,8环,14环处轴线偏差最大,水平偏差为-38 mm,10环,11环垂直偏差最大,垂直偏差为-48 mm。规范规定范围为100 mm。

2)管片错台控制结果如图4所示。对前100环管片拼装偏差分析,最大错台为:42环纵向错台6 mm,28环环向错台10 mm,最大错台量为10 mm。均在规范要求的最大错台量以内。由表1可知,相邻管片的环向错台量小于15 mm,径向小于10 mm。

3)管片表观质量及渗漏水控制:对前100环区间渗漏水检测结果情况进行总结,前100环管片表观情况良好,仅2处管片发生轻微破损、1处发现环缝渗漏,对发生破损及渗漏处管片进行了修补。

3 管片缺陷分析

3.1 管片错台、上浮

管片错台、上浮是指相邻管片之间出现上下错落不平、左右偏差较大;或是同环管片之间,出现内圆弧面不平整,凹凸不平的现象,如图5所示。其产生原因从豆砾石方面、灌浆方面、拼装方面、地下水和浆液压力方面进行分析。

豆砾石回填方面,管片拼装完成后推出盾尾,由于空推过程中未能及时喷射豆砾石,或注浆不及时,导致管片与隧道初期衬砌之间的间隙填充不密实,使管片不均匀下沉。在灌浆方面,管片壁后注浆不及时、不充分等都会造成管片的错台量增大。管片拼装方面,未采取润滑措施的F块强行插入,拼装过程中,没有按照由下至上左右交叉的原则进行;拼装完成后没有及时将螺栓拧紧。除此之外,管片脱离盾体时,受到盾构机壳体的挤压力而造成管片错台。地下水和浆液压力方面,由于地下水位较高,初支后隧道内存在大量渗漏水,故拼装管片完成后,管片背后四周存在很大的水压力,加上浆液前串的增加了管片背后的压力,导致错台和上浮现象。

3.2 管片破碎、崩坏

TBM空推过程中,管片外侧与TBM外壳的接触部位、管片内侧与标准块、邻接块和封顶块部位容易发生破损,如图6所示。管片崩坏和破损的原因是多方面的,如在生产、运输过程中受挤压、碰撞出现缺陷。拼装时螺栓未拧紧导致拼装缝隙过大,推进过程中管片受力不均等造成崩角和破损。不均匀受力是盾尾与管片的间隙过小、TBM姿态调整时,辅助油缸行程差过大而导致,从而千斤顶撑靴顶在管片上不正,使管片内侧或外侧的混凝土破损。此外,管片环脱出盾尾后,受到水和浆液的作用要上浮,而管片受到盾尾约束,使管片出现悬臂结构,在盾尾附近受到的过大弯矩使管片开裂,此案例往往出现在脱出盾尾后2环、3环处。

3.3 接缝、灌浆孔渗漏水

空推段TBM管片渗漏水,在构造上,主要在管片的接缝、孔洞位置;缺陷处在破损、裂缝等位置。经过大量的缺陷统计与工程经验,以相邻管片接缝处渗漏水最为严重,其次为注浆不密实的注浆孔,如图7所示。渗漏水是综合多方面引起的,有密封垫的部位缺陷、混凝土不密实、受力过大出现微裂纹、顶部块位纵缝过宽等。有密封垫粘贴质量不好、未形成密封防水带、粘贴后脱落、外力不足、在粘贴密封垫后直接下井拼装等造成该处渗漏水。当管片错台和上浮量大于最大设计值10 mm,管片之间有效面积接触不足,不足以对密封垫提供有效挤压力。密封垫错开,或者发挥作用不足,造成管片渗漏水。此外,管片背后注浆不密实,对管片造成受力不均,局部变形过大,首道防水层失去作用而引起渗漏水。

3.4 管片轴线偏差超限

管片轴线偏差超限在曲线空推地段很突出,主要是由于在曲线转弯段,推进千斤顶沿垂直隧道轴线方向会产生横向分力,导致管片受力不均匀,产生偏压过大,造成横向;还有用折线(管片)拟合曲线(线路)产生的误差。此外,初期支护侵限处理不到位迫使管片轴线超限。

4 结合工艺分析控制要点

4.1 空推工艺

空推作业,TBM采用单护盾模式步进,刀盘在主推进油缸的推力作用下,伸缩盾伸开,刀盘向前推进,辅助推进油缸顶推到已安装好的管片上为掘进机提供掘进反力。当刀盘向前掘进1.5 m时,同时进行豆砾石充填及回填灌浆等工作;TBM停止掘进,在尾盾的保护下,开始进行管片的安装,与此同时,辅助推进油缸缩回,每安装完成一块管片后,辅助推进油缸伸出顶推到已安装完成的管片上,直至该辅助推进油缸全部顶推到位。

4.2 隧道超挖侵限控制

毛洞的开挖,超挖欠挖很难保证。如果初期支护存在超挖或侵限,不仅管片会受力不均匀,质量难以保证,衬砌断面尺寸将难以保证,往往会导致错台和轴线超限问题。针对初期支护超挖欠挖问题,措施如下:

超挖大于20 cm,补喷混凝土处理,注意新老混凝土的结合,确保质量的同时也要保证豆砾石注浆层的厚度在设计范围。对个别点或者局部侵限小于20 cm的部位,对该部位进行凿除并抹浆。对大面积侵限大于20 cm的情况,经研究决定,采取换拱方案,重新架设拱架并喷射混凝土,并在换拱部位打设注浆导管,注水泥—水玻璃双液浆,纵向连接筋与格栅钢架主筋进行焊接连接,架设水平工字钢支撑,挂网、打设锁脚锚杆、喷射混凝土至设计厚度,如图8所示。

4.3 管片拼装控制

第一环管片是在工作井内负环之后拼装,其拼装质量,包括角度、平面位置、空间位置等对于隧道整体管片拼装起到基准面的作用。必须严格按照要求,精准控制第一环管片的拼装高程、方向、坡度等。在首环管片拼装完成前,负环管片的拼装、起始环管片拼装质量也关乎整体拼装效果。

整体的拼装效果是由整条隧道每一环甚至每一块管片拼装组合而成,横向和纵向之间均未螺栓成整体,故螺栓及其施工质量,往往是关乎到隧道衬砌轴线偏差和错台的关键。因此,拼装时分三次复紧螺栓,即:拼装施工第一次及时拧紧连接螺栓;在千斤顶的作用下即将推出盾尾,第二次复紧螺栓;当整环管片推出盾尾后,第三次拧紧螺栓。

4.4 豆砾石回填灌浆控制

管片还未脱出盾尾,及时、足量地填充管片背后豆砾石,喷豆砾石遵守阶梯式、对称式和同步及时的原则,采用单液硬性浆液和双液浆结合的注入方式,保证浆液的充填性、初凝时间与早期强度,以及限定范围防止流失(浆液的稠度)的有机结合,使豆砾石的填充量尽量充分和饱满,在管片与初期支护之间形成一个力的传递层,起到优化协调变形和受力的作用,形成复合支护结构。同时防止注浆压力过大使浆液流入盾体区域引起其他问题。

4.5 轴线偏差超限纠偏控制

由于地层软硬不均以及操作等因素的影响,TBM推进不可能完全按照设计的隧洞轴线前进,而会产生一定的偏差。当这种偏差超过一定限界时就会使隧洞衬砌轴线偏差超限。轴线偏差超限的调整和纠正是一个渐变的过程,往往体现在连续几环的错台和上浮纠偏,细化到最后就是管片的纠偏,力争使管片的环面与设计轴线接近垂直。

平面轴线纠偏采用左右千斤顶的行程差来控制,要做到勤测勤纠,纠偏量每环控制在10 mm以内,避免过量纠偏使环缝加大而引起漏水。

5 缺陷治理措施

5.1 管片破损、崩坏处理

对大块崩角部位凿锚处理,用膨胀螺栓锚固及挂网,按照乳灰比1∶6拌合聚合物砂浆,注意新老面结合问题,采用分层修补,每一层小于15 mm,每两层修补间隔6 h~7 h,最后一层的面层涂刷3 mm~5 mm厚砂浆。对缺角、小崩角采用高强度地铁管片专用修补材料进行修补,按料水1∶(0.1~0.15)拌合SCM无收缩水泥加固料,人工灌注,如图9所示。

5.2 渗漏水治理

吊装孔渗漏小部位通过采用注单液浆来进行堵水,水泥浆的水灰比取1∶1;对渗水量大或者注水泥浆未能有效防止吊装孔渗漏水,采用水泥水玻璃双液浆,水灰比取1∶1,水泥∶水玻璃体积比采用1∶(0.7~1)。

接缝和裂缝渗漏水治理采用压力注浆法,灌注超细水泥浆及改性环氧树脂浆液,用环氧树脂胶泥缝外封闭处理。先注入超细水泥浆(配比水泥∶水=1∶1),然后再注入改性环氧树脂灌浆液,配比采用环氧树脂∶邻苯二甲酸二丁酯∶乙二胺∶(丙酮)=100∶22∶8∶(2~5)。

6 结语

本文结合深圳轨道交通8号线空推段出现的管片缺陷问题,尤其是管片错台和上浮、缺陷渗漏水、管片崩角和局部破碎、管片轴线偏差超限等质量缺陷进行了原因分析;针对质量缺陷的原因和工艺缺陷,对施工方法和措施提出了建议。通过实践证明这些建议对于空推段管片质量缺陷的控制是有效的。

猜你喜欢

错台管片轴线
TBM管片选型对比分析
利用轴线交错修整砂轮凸度曲线的方法探讨
复杂建筑群项目的建筑轴线相关性分析
大直径盾构管片在盾壳内的力学行为实测分析
空铁联运+城市轴线,广州北“珠江新城”崛起!
大咖妙语论道!于轴线之上开启广州城央最宜居的大未来!
盾构机到达阶段管片上浮形成机理及控制研究
大兴安岭林区公路桥头跳车成因分析及防治技术
盾构管片接头连接方式研究现状
浅谈管片碎裂原因及治理