电厂汽轮机通流改造项目节能量审核实例分析
2021-05-21韦媚媚王丰武汉市节能监察中心
文_韦媚媚 王丰 武汉市节能监察中心
为贯彻执行国家和地方有关节能法律法规、政策和标准,加强节能管理,落实各项节能措施,提高能源利用率,降低能源消耗量,鼓励企业进行节能技术改造,并由第三方节能量审核机构根据《节能项目节能量审核指南》(发改环资〔2008〕704号)、《用能单位节能量计算方法》(GB/T13234-2018)等政策及标准规范进行节能量审核。在实际工作中,电厂相关节能技术改造项目较复杂、资料收集困难,节能量审核报告编写有较多实际难点,现就电厂汽轮机通流改造项目节能量审核实例进行要点分析。
1 项目现状分析
武汉市某发电厂项目于1997年投产,使用的发电机为水-氢-氢发电机,额定容量为352.9MVA,由于使用多年,配置的汽轮机组已存在诸多不足之处。
在经济性方面,主要表现为通流效率偏低、经济性较差。汽轮机原额定工况下设计热耗为7889.2kJ/kWh,高压缸设计缸效率为85.48%,中压缸设计缸效率为92.08%,低压缸设计缸效率为89.19%。目前,国产亚临界300MW汽轮机高压缸、中压缸、低压缸效率设计值分别可达到 86%~87%、93%~94%、88%~90%。
在实际运行中,各缸通流效率均明显低于设计值,经济性已明显落后于国产同级别机组的水平。在安全可靠性方面,汽轮机组在运行过程中先后暴露出一些问题,威胁发电机组的安全生产。
汽轮机为亚临界、中间再热、高中压合缸、双缸双排汽、单轴凝汽式汽轮机,额定功率为300MW,最大主蒸汽流量1025t/h。从热力试验报告数据看,在实际运行中,汽轮机额定负荷下高压缸效率81.39%,比设计值85.48%低4.09%,中压缸效率90.03%,比设计值92.08%低2.05%,低压缸效率90.43%,比设计值89.19%高1.24%,汽机试验热耗8391.8KJ/kWh,修正后热耗8195.6kJ/kWh,比设计值7900 kJ/kWh高295.6kJ/kWh,如表1所示。
表1 改造前汽机能效指标实际值与设计值对比表
汽轮机通流性能不佳、结构强度设计不完善,通流效率低下,影响了整个机组性能,使得供电标准煤耗等能耗指标偏高。因此对其实施技术改造,以期提高机组的可靠性和经济性,降低发电成本,提高发电厂技术装备水平,势在必行。
2 节能量审核要点
2.1 节能技术措施
经综合分析后,需着重解决喷嘴组实际通流能力偏大、高中压通流级数偏少、高压返流损失及汽封泄漏损失大、高压调节级喷嘴及中压第一级静叶出汽边冲蚀、中压内缸及低压内缸变形严重、高中低压静叶及动叶气动性能不佳、低压末段去湿及防水蚀措施不尽完善等问题。
结合国内同类汽轮机通流改造工程实施情况及该电厂自身经验,并考虑机组技术特点及现状、项目的投资、改造工作量等因素,汽轮机通流部分改造采用高、中、低压通流部分全改的节能技术方案。
2.1.1 主要更换部件
高中压通流部分:高中压转子,高压内缸,中压内缸,高压喷嘴室、喷嘴组,高压各级动叶,中压各级动叶,高压静叶持环,高压隔板(含静叶),中压静叶持环,中压隔板(含静叶),高压持环汽封、围带汽封,中压持环汽封、围带汽封,高中压平衡活塞汽封,高中压过桥汽封,高压轴封体及轴封,中压轴封体及轴封等。
低压通流部分:低压内缸,低压转子,低压各级动叶片,低压各级隔板(含静叶),低压静叶持环,低压隔板汽封、围带汽封,低压轴封体及轴封等。
2.1.2 提高效率及出力
重新设计高压调节级喷嘴,调整调节级喷嘴面积,提高调节级效率;将原高压部分反流结构改为顺流结构,消除因反流造成的气动损失;适当增加高中压通流级数、分配各级焓降;同时更换转子、内缸、静叶持环有利于动静匹配及动静间隙的合理调整,对各级动、静叶型线进行气动优化设计来提高其气动效率,通过调整根径实现各级速比的优化,减小各级余速损失;重新设计新高中压内缸进汽接管结构及其密封形式,减小蒸汽泄漏;优化设计内缸、静叶持环结构,提高内缸及静叶持环(尤其是低压内缸)的刚度,合理选择中分面密封措施,解决缸体变形导致漏汽量大、级间窜汽等问题;优化低压部分的去湿结构,合理选择低压末级、次末级叶片防水蚀措施;优化汽封、轴封的形式,调整其通流间隙,增加叶顶汽封齿数,以减小汽封漏汽损失。
项目改造后可使汽轮机高、中、低压缸效率分别达到87%、93%、89%,热耗率可降至7850kJ/kWh。结合汽轮机通流部分改造,对机组热力系统及冷端系统进行优化,并对锅炉、发电机系统进行消缺和匹配性完善,机组额定出力可提高至约320MW,机组最大出力会超过330MW。
2.3 改造方案优点
①经济性:进行汽轮机通流改造后,汽轮机热耗降低,使得供电标准煤耗降低,机组效率提高,出力增大,从而获得节能效果。因而汽轮机运行经济性得到提高。
②安全性:重新设计调节级喷嘴及调节级动叶、减小调节级单级焓降,可显著改善调节级的安全可靠性;更换新的高强度焊接隔板,采用自带冠动叶、改善其成组特性、优化设计叶根强度,可大幅提高各压力级通流叶片的安全可靠性;高中压转子及低压转子均采用新的整锻无中心孔转子,较运行已久的旧转子,可明显提高其安全性及使用寿命;优化设计低压去湿结构、采用先进的防水蚀措施、提高低压末级叶片根部反动度,可有效防止低压末两级叶片水蚀问题,并有利于机组低负荷运行时末级叶片的安全可靠性;通过通流优化设计、叶片选材及表面强化处理等措施,可明显提高调节级喷嘴、中压第一级静叶的防固体颗粒冲蚀性能;通过高、中、低压内缸及隔板套的结构优化设计,可提高其刚度、抑制变形,并防止水平中分面泄漏、冲蚀;更换1#、2#轴瓦,可彻底消除改造前存在的轴颈磨损、轴瓦乌金脱落等问题。
2.4 项目能耗状况
第三方节能量审核机构通过听取受审核单位的项目情况报告、咨询、现场考察、查阅台账、计算分析等方式,最终确定了该项目的节能量。
3 节能量核算
3.1 确定方法选用
按照《节能项目节能量审核指南》《用能单位节能量计算方法》要求,参考《燃煤电厂节能量计算方法》及企业提供的能耗计算相关数据,项目的节能量采用以下方法计算:
①基期能耗相关数据:收集项目改造前1年内机组的发电量Q1、厂用电率q1及其供电标准煤耗M1。
②报告期能耗相关数据:收集项目改造后1年内机组的发电量Q2、厂用电率q2及其供电标准煤耗M2。
③节能量计算:根据基准年发电量(即改造前1年内机组的发电量)Q1、厂用电率q1、供电标准煤耗M1和M2计算项目的节能量。即项目的节能量=基准年发电量Q1×(1-厂用电率q1)×(改造前供电标准煤耗M1-改造后供电标准煤耗M2)/100。
3.2 节能量确定
项目基期(改造前的1年)能耗相关数据如表2所示。基准能耗状况:项目实施前能源利用情况:全年机组发电量为127818万kWh,发电用厂用电率4.75%,供电标准煤耗327.32gce/kWh。
表2 基期能耗相关数据
项目报告期(改造后的1年)能耗相关数据如表3所示。
表3 报告期能耗相关数据
3.3 节能量计算
项目报告期的能耗状况:全年机组发电量为141540万kWh,发电用厂用电率为4.73%,供电标准煤耗318.98gce/kWh,如表4所示。
表 4 项目能耗指标
项目的节能量=基准年发电量Q1×(1-厂用电率q1)×(改造前供电标准煤耗M1-改造后供电标准煤耗M2)/100=127818×(1-4.75%)×(327.32-318.98)/100=10154tce。
受审核方提出的汽轮机通流改造项目基期年综合能耗为509726tce,报告期年综合能耗为488578tce,预期节能量为21148tce/a。
经审核,汽轮机通流改造项目基期年综合能耗为398501tce,报告期年综合能耗为388347tce,实际节能量为10154tce/a。
项目预期目标与实际效果之间产生差距的原因是:
①预期节能量计算中基准年发电量采用的是通过额定发电功率与5500个小时计算得到。审核中选择项目基期一年内机组实际发电量作为基准年发电量。
②预期节能量计算中采用的项目报告期一年内厂用电率,与基准年发电量时间不对应。审核中选择项目基期一年内机组厂用电率。
③预期节能量计算中采用的基期、报告期供电煤耗为在额定工况性能考核测试所获得的数据;审核中选择项目基期、报告期一年内机组实际供电标准煤耗。
4 能源管理和计量体系
4.1 能源计量器具配备与管理
项目中主要用能设备为汽轮机,额定功率为300MW。按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的规定,加装能源计量器具。根据现场考察,该汽轮机已配备独立的电度表,用于其耗电量的计量。
4.2 能源统计与上报制度
为保证供电标准煤耗和年节约标准煤量两大技术经济指标的完成,加强对各机组技术经济指标的控制和监督,根据不同的季节、不同负荷科学合理地制定了各机组主汽和再热汽参数、各主要辅机厂用电率等40个二级指标,其中也包括汽轮机厂用电率,应实时监测,按时统计。汽轮机所用电度表具备远程传输、自动计量等功能,并接入电厂DCS系统,由运行人员每隔3~4min手抄或自动读取一次,每8h统计一次。
4.3 能源管理体系
根据《能源管理体系要求》建立了企业能源管理系统,并通过评价验收,成立了从总经理到生产人员的节能工作领导小组,定期组织培训,实行奖惩制度。
5 结语
结合节能量审核实例,分析了电厂汽轮机通流改造项目节能技术措施、能耗状况、能源管理和计量体系等要点,为具体审核及报告编写工作提供实用性参考。