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进气系统的优化设计

2021-05-17余龙徐生荣朱银丁华锋

汽车实用技术 2021年8期
关键词:稳压限流气量

余龙,徐生荣,朱银,丁华锋,

(1.湖北文理学院汽车与交通工程学院,湖北 襄阳 441053;2.湖北三环锻造有限公司,湖北 襄阳 441700)

引言

中国大学方程式大赛规定油车发动机排量必须为710cc以下,本车队选用本CBR600作为参赛发动机,规则为限制发动机功率,必须在进气系统中安装一个圆环形直径为20㎜的限流阀,限流阀的增加大大降低了发动机的自然充气效率[1]。充气效率又直接影响发动机的性能,通过合理设计进气模型参数,利用三维软件 CATIA 建立 FSAE赛车发动机进气系统三维模型[2]。通过 ANSYS 软件中的FLUENT模块对进气系统模型进行流场分析,对比分析歧管的进气均匀性,最后达到对 FSAE 赛车发动机进气系统优化的目的,以此来达到提高发动机充气效率的目的[3]。

1 进气形式的确定

历年来随着大赛的逐渐发展,逐渐形成了三种进气形式:①机械增压;②涡轮增压;③自然吸气。四缸机主要采用自然吸气形式。FSAE赛车进气系统包括以下结构:

根据以上结构确定了大致的进气形式为中央进气。

2 进气主管及限流阀的参数确定

根据规则需要以及车架设计计算出主管的长度为240 mm,由于限流阀存在于进气主管之内,对限流阀采用文丘里管模型,当气体经过限流阀时流速增大,压力减小形成压差,产生一定的吸力,因此合适的设计限流阀的入口渐缩角和出口渐扩角,可以有效提高进气量。确定渐缩角范围一般在10°- 20°,渐扩角在5°- 7°,确定三组值,分别为(18°,5°)(18°,6°)(18°,7°)[4]。使用CATIA对这三组参数分别建立三维模型,通过FLUENT对建立模型进行流场分析。三组参数统一使用压力进出口边界条件:入口压力设为101325Pa,湍流强度为5%;出口压力设为97870Pa,湍流强度同样设为5%。湍流模型采用标准的k-ε模型[4]。进行迭代计算得出表1数据:

图1 三组参数二的流场分析结果

表1 各角度限流阀通过的流量大小

通过对三组参数的比较确定限流阀渐缩角为18°,渐扩角为7°。

3 稳压腔和进气歧管的参数确定

稳压腔容积是影响油门踏板的灵敏度的一个因素,容积过小,油门踏板的灵敏度会过高;容积过大,赛车油门的反应又会过于迟钝。稳压腔的容积一般在3-4 L左右,分别设计稳压腔容积为3.2L、3.4L、3.6L。根据谐振效应在特定转速下和进气门关闭之前,进气歧管内产生大幅度的压力波,使进气歧管内进气压力增高,从而增加进气量。由公式[5]:

c:声速取值340m/s;

n:为发动机转速取值9000r/min;

q=1.5、2.5、3.5.....(q为波动系数)波动系数选择2.5;

由于喷油底座也属于一段歧管长度,减去喷油底座长度,初步计算出歧管长度为155mm,歧管最大直径为53.7mm,最小直径为44mm,渐变角为4°。

4 进气模型的建立及优化

通过以上得出的几组数据在CATIA中建立三维模型如图2,将建立好的模型导入到FLUENT进行流场分析。

图2 进气三维模型

对建立好的模型在FLUENT流体分析软件中进行仿真,导入模型后建立内流域,使用MESH模块进行网格划分。设置求解,由于本文考虑的是单纯的流场特性分析,所以不涉及到换热,采用标准的k-ε模型;采用压力进口边界条件,进口压力设置101325Pa、出口压力设置 97870Pa;壁面边界条件采用无滑移边界条件;温度设置为26℃,迭代计算1000步,得出三种模型的质量流量和流场特性。

图3 不同体积稳压腔的流场分析图

表2 三组模型歧管进气量百分比

如上图3从上到下分别为稳压腔为3.2L、3.4L、3.6L时的流场特性和质量流量。分别分析表2中的三种模型的质量流量和流场特性得出3.2L和3.6L虽然在总质量流量上差异不大,但是3.2L的1、4歧管与2、3歧管流量百分比分别相差30.06%、29.6%,流量百分比相差比较大。3.4L的总质量流量十分接近理想值0.070㎏/s其四个歧管流量百分比与标准均匀进气情况下的百分比分别相差:5.7%、15.4%、12.1%、9.1%,其相对进气均匀性也强于其他两种方案。综上所述,本文得到稳压腔体积在3.4L为最佳方案。分析可知此模型在进气均匀性上有着明显的不足,所以本文针对歧管长度再次优化模型。

5 进气歧管的优化设计

由于稳压腔容积为3.2L时进气太集中于2、3两歧管,为了尽量让四个歧管进气量均匀,增加其功率和扭矩。本文从新对歧管进行了优化,将2、3两歧管的进口口径缩小至50mm,将1、4两歧管口径增大到56mm,并且对1、4两歧管在结构上进行优化,这里本文在1、4两歧管进口处引用了风杯结构,来实现增大1、4两管的进气量的目的。在CATIA中重新建模,并在ANSYS 中建立好内流域。

分别讨论单个风杯和两风杯的影响。

图4 两风杯结构优化结果

结合图4优化的结果可知,通过建立两个风杯结构使两侧歧管质量流量的更均匀分布,并使进气系统的流场更加顺畅,达到了对进气歧管的优化设计,提高了进气系统的充气效率,有利于提升发动机的性能。

6 总结

(1)本文通过结构分析确定了进气系统各个结构的参数。

(2)通过对进气模型的优化,将总进气量从去年的0.0532kg/s提高到了接近理想进气量的0.0675kg/s,有效地提高的总进气量,提升了充气效率。

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