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气体处理装置在低负荷条件下操作的应用研究

2021-05-14郭明志张险峰魏旭

锦绣·下旬刊 2021年4期
关键词:气体研究

郭明志 张险峰 魏旭

摘要:随着石油伴生气储量的递减,装置供气量时常在设计下限80万方一下。原料气气质变贫:C3+含量由230克/立方米降至180克/立方米。在原设计参数控制下,装置无法达到预期的制冷深度,即影响C2+(NGL)收率的关键控制参数脱甲烷塔顶温度TI-0209有所升高。为解决这一技术难题,我们开展了相关研究。

关键词:气体;研究;挖潜

一、项目来源:

为解决这一技术难题,首先对工厂工艺流程进行分析,工厂来气经原料气压缩机和增压机三级压缩,干燥脱水后,进入冷箱2-E1、2-E2换热,在2-V1中进行分离,液相通过焦耳-汤姆逊阀节流后进入脱甲烷塔2-C1顶部,气相经膨胀机降温后作为2-C1的进料,塔顶产品甲烷经冷箱换热后外输,C2+产品由NGL泵送入分馏单元。在整个过程中,为原料气提供冷量的主要有在2-E1中与其换热的丙烷介质,通过等熵膨胀使气相降温的膨胀机,对2-V1底部介质进行节流膨胀的焦耳-汤姆逊阀。要实现降低装置的制冷深度,提高C2+(NGL)产品收率的目标,就需要在这三个环节上进行操作和控制参数的优化,以提高其制冷效果。

二、项目主要内容:

由于老油区开发力度的放缓,伴生气的气量和气质下降无法控制,我们主要靠提高装置的效率来提高工厂的处理量,同时靠优化工艺参数以提高轻烃产品的收率。

1、增大膨胀机喷嘴开度,提高伴生气处理量

我厂的原料气压缩机采用的是以燃气透平驱动的离心式压缩机,为提高工厂的处理量,机组已在额定转速下工作,但效果仍不十分理想。为进一步增加工厂的处理量,我们将压缩机的性能曲线和工艺管路的特性曲线联合分析;

Pe=Pbe(∑hf

式中:Pe为压缩机出口压力;Pb为工艺管路中某处的压力;ρe(∑hf)为流量损失能头。

在一定的管路中流量损失能头是容积流量的函数,从式中看出降低Pb,可达到增加容积流量的目的。对于我厂来说影响管路压力的关键控制点是膨胀机入口(喷嘴)开度,为此,在确保膨胀机转速在操作范围内,我们将膨胀机喷嘴由20%开大到35%,这样,膨胀机入口压力Pb由原来的38Bar降至34Bar。由此,我厂伴生气处理量每天提高了5万方左右,C2+(NGL)产品可增产13吨/日左右。

2、降低脱甲烷塔的热负荷,减少冷量消耗

针对目前工厂处理量降低,气质变贫的状况。技术人员对脱甲烷塔重新进行了热量衡算,发现应减少塔的热负荷。为此,我们对脱甲烷塔的控制参数重新进行了调整,将脱甲烷塔灵敏板温度TICA0220由原来的2℃降低到-8℃,将脱甲烷塔塔顶压力(即甲烷外输压力)PICA0201由12.5Bar降至11.5Bar。这样即保证了产品的纯度,同时也减少了NGL单元所需的冷量,降低了脱甲烷塔顶TI0209的温度。

3、解决3-V6不制冷问题,增加丙烷制冷单元冷量

我厂的丙烷辅助制冷单元采用的三级压缩制冷流程,3-V6为一级制冷蒸发器,靠温度差作为蒸发动力,制冷深度为-35℃。一段时间,3-V6不制冷,只能靠3-V7提供冷量,造成脱甲烷塔顶温度偏高。分析发现在冷箱2-E1中与3-V6、3-V7同时给原料气提供冷量的脱甲烷塔侧沸线7、8层温度偏低,8层进料温度TI0215为-60℃,7层出料温度TI0214为-40℃,低于丙烷在3-V6中的制冷深度,造成丙烷不能蒸发,影响了3-V6的制冷。经停机调整后,7、8层侧沸线温度恢复正常,8层进料温度TI0215恢复为-30℃,7层出料温度TI0214恢复为-15℃, 3-V6开始制冷,调整后全投3-V6、3-V7冷量,降低了2-E1出口原料气温度。

4、降低甲烷外输压力,提高膨胀比

为了提高伴生气处理量,我们将膨胀机喷嘴由20%开大至35%,但是膨胀机的膨胀比却由39(绝压)/13.5(绝压)=2.89下降到35(绝压)/13.5(绝压)=2.59,根据膨胀机经验公式:

(T2/T1)=(P2/P1)k-1/k

式中:k为常数(对于天然气k值在1.35-1.4左右);T1为膨胀机入口温度;T2为膨胀机出口温度;P1为入口压力;P2为出口压力。

由上式可以看出膨胀机的出口温度T2会升高,不利于降低脱甲烷塔顶温。为此,我们将干气外输压力(出口压力P2)由12.5bar降低至11.5bar, 降外输压力后,膨胀比为2.8。同时又全投3-V6、3-V7的冷量,以此來降低膨胀机入口温度T1,最终在提高伴生气处理量的情况下,达到了降低膨胀机出口温度T2的目的。

5、减小2-V1开度,提高节流效应

在增大膨胀机喷嘴开度,提高处理量的同时,技术人员根据节流膨胀公式:

△TH=C△P(273/T1)2

式中:C为气体的特性常数;△TH为温度降;△P为节流逊阀前后压差;T1为节流前绝对温度(TI0212)。

有上式可以看出,节流膨胀所获得的温度降与压力降成正比,与节流前温度T1成反比,因此我们应采取增大压力降和降低节流前温度的方法来增大温度降。为此,在全投3-V6、3-V7冷量,以降低节流前绝对温度T1(TI0212)的同时,关小2-V1开度(LICA0202),以增大△P值,这样△TH值也相应增大,即降低了节流后温度TI0210。

通过2、3、4、5步的调整,我们降低了脱甲烷塔的热负荷,并且降低了两股进料温度(膨胀机出口进料温度T2和焦耳-汤姆逊阀后进料温度TI0210),调整后脱甲烷塔塔顶温度降低了4℃左右,稳定在-99℃左右。甲烷中C3+含量由3.0克/M3左右降低到2.3克/M3左右,平均每天多生产C3+产品0.7吨。

6、采用科学分析方法,降低天然气损耗

为了充分发挥引进装置的性能,实施了“六清一衡算”的科学计算方法。作到每天处理气量清、外输甲烷气量清、再生气量清、转换气量清、损耗气量清、轻烃产量清,达到物料衡算的目的,每周总结和月度生产分析。正是运用了科学的分析方法,我们发现丙烷的实际产量低于理论计算出的产量。

排除了由于计量误差和操作不平稳造成产量偏低的原因,逐条排查可疑管线,避免工艺阀门间存在内漏可能性。

四、经济效益分析

通过以上提高产量和收率措施,处理气量日均提高了5万方。甲烷中乙烷含量由29克/M3降至25克/M3,乙烷收率由81%提高到85%。C3+产品收率由94%提高到95%。创造可观经济效益。

参考文献

[1]王遇东:《天然气处理与加工工艺》

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