8113 工作面大断面开切眼二次成巷支护技术
2021-05-13郝一楠
郝一楠
(大同煤矿集团有限责任公司马脊梁煤矿,山西 大同 037000)
我国目前的综采工作面大断面开切眼已逐渐成为常态,这给开切眼巷道的围岩稳定控制带来了一定的技术难题[1-2]。近年来,众多专家学者研究了大断面巷道成巷与支护技术,如锚索网架[3]、三高锚梁网索[4]、复合锚索架[5-6]等一系列大断面切眼支护技术。马脊梁矿8113 工作面采用低位综放开采方法,开切眼设计掘进宽度9.0 m,掘进高度3.6 m,本文以8113 工作面为工程背景,提出以二次成巷为核心的支护技术,为大断面、特大断面巷道或开切眼围岩稳定控制技术难题提供借鉴。
1 概况
8113 工作面北东方向和南东方向为盘区皮带巷、盘区辅助运输大巷、盘区回风巷及实煤体区域,北西方向为8111 工作面采空区,南西方向为实煤体区。该工作面所处单斜构造,局部发育小型凹陷,工作面平均埋深228 m,工作面开采煤层赋存稳定,煤层倾角在1°~4°之间,属近水平煤层,煤层厚度在6.23~8.39 m 之间,平均厚度6.86 m,纯煤厚度在6.10 m 左右,煤层结构复杂,含1~4 层夹矸,平均含2 层夹矸,夹矸以泥岩为主。
8113 工作面走向长2188 m,倾斜长239.4 m,采用低位综放开采方法。采煤机型号MG650/1630(1510)-WD, 液 压 支 架 型 号ZF13000/25/38,长8300 mm, 宽1660 mm, 刮 板 输 送 机 型 号SGZ1000/1710。8113 工作面的煤层直接顶为0.50~2.38 m(平均1.4 m)厚的炭泥岩,灰黑色,滑面,胶结致密;基本顶为0~11.5 m(平均3.1 m)厚的高岭泥岩,黑灰色,性脆,含植物化石碎片;直接底为1.2~8.83 m(平均3.76 m)厚的砂质泥岩,灰黑色,平坦状断口,含少量植物化石碎片;基本底为1.60~19.7 m(平均7.24 m)厚的粗砂岩,灰白色,厚层状,以石英为主,泥质胶结。
2 大断面开切眼二次成巷支护技术
依据工作面生产地质条件、设备尺寸要求,8113工作面开切眼设计掘进宽度9.0 m,掘进高度3.6 m。由于开切眼尺寸较大,一次成巷时的支护很困难,因此,提出了大断面开切眼二次成巷支护技术。
(1)初次成巷支护
8113 工作面初次成巷尺寸:掘进宽度5.4 m,掘进高度3.6 m。支护参数如下:
① 顶板“锚索梁柱网带”初次成巷支护技术。采用“组合锚杆索+锚梁+单体液压支柱铰接顶梁+金属网”联合支护技术,具体支护参数如图1、图2。
组合锚杆索促使顶板岩层形成整体承载结构,提高顶板岩层稳定性。组合锚杆索支护采用锚杆、锚索配套W 钢带形成组合支护,其中,锚杆采用规格L2400 mm×Φ20 mm 的螺纹钢高强锚杆,间排距计两种,分别为800 mm×1800 mm、1600 mm×1800 mm,配套使用规格110 mm×110 mm×10 mm 的蝶形垫进行预紧,预紧扭矩不低于300 N·m;锚索采用规格L8000 mm×Φ21.8 mm 的钢绞线,间排距1600 mm×900 mm,配套使用规格250 mm×250 mm×16 mm 的蝶形垫进行预紧,预紧力不低于40 MPa;锚杆、锚索采用W 钢带连接,W 钢带规格为5100 mm×280 mm×3 mm。
锚梁支护采用锚索和矿用工字钢,加大了锚固稳定范围。锚索规格、间排距和预紧力同组合锚杆索支护,配套使用规格150 mm×150 mm×10 mm的蝶形垫进行预紧,工字钢采用11#矿用工字钢,长度4000 mm。
单体液压支柱铰接顶梁可以提高支护结构稳定性和抗风险能力。采用DW-45 型,顶梁采用π 型梁,长度1200 mm,排距1800 mm。
金属网采用直径4 mm 的铁丝编织而成,网径规格100 mm×10 mm。
② 实煤体帮采用“锚杆+金属网+W 钢带”联合支护技术。锚杆采用规格L2000 mm×Φ18 mm的螺纹钢高强锚杆,间排距900 mm×900 mm,配套使用规格110 mm×110 mm×10 mm 的蝶形垫进行预紧,预紧扭矩不低于300 N·m;W 钢带规格为450 mm×220 mm×4 mm。
(2)二次扩巷支护
8113 工作面二次扩巷尺寸:扩巷宽度3.6 m,扩巷高度3.6 m。支护参数如下:
① 二次扩巷后,顶板采用“组合锚杆索+锚梁+金属网”支护。组合锚杆索和锚梁与一次成巷形成的顶板支护结构相互耦合,组合锚杆索距一次成巷巷帮200 mm 施工,与一次成巷锚杆间距离为500 mm,支护参数参照一次成巷。
② 扩巷回采帮临时支护采用“玻璃钢锚杆+塑料网”支护。锚杆采用规格L2000 mm×Φ20 mm的玻璃钢锚杆,间排距900 mm×900 mm,每排3 根,配套使用规格110 mm×110 mm×10 mm 的塑料垫进行预紧,预紧扭矩不低于100 N·m。
图1 开切眼支护断面图
图2 开切眼顶板支护平面图
3 控制效果分析
大断面开切眼二次成巷支护技术在8113 工作面进行了应用后,进行了为期3 个月的现场实地考察和巷道位移监测。结果显示,巷道变形在两个半月时趋于稳定,顶底板最大变形234 mm,实煤体帮最大变形约88 mm,回采帮最大变形约165 mm,这主要是回采帮采用玻璃钢锚杆,其支护效果相对较差。整体来看,8113 工作面开切眼变形可控,控制效果良好。
4 结论
8113 工作面开切眼为大断面巷道,为解决开切眼围岩控制技术难题,提出了特大断面开切眼二次成巷支护技术。初次成巷顶板采用“组合锚杆索+锚梁+单体液压支柱铰接顶梁+金属网”支护,实煤体帮采用“锚杆+金属网+W 钢带”支护技术,二次成巷顶板采用“组合锚杆索+锚梁+金属网”强化支护技术,扩巷回采帮采用“玻璃钢锚杆+塑料网”临时支护,现场工业性试验验证了支护技术与参数的合理性。