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气浮-A/O-MBR 工艺处理食品废水工程实例

2021-05-12郑伟波詹嘉玺郑卉

工业用水与废水 2021年2期
关键词:厌氧池氧池格栅

郑伟波, 詹嘉玺, 郑卉

(1.浙江竟成环保科技有限公司, 浙江 温州 325011; 2.温州市工业科学研究院, 浙江 温州 325000)

1 工程概况

浙江某食品公司从事各种面包、 中西式糕点制作, 主要生产设备有和面机、 打蛋机、 切割机、 打发机、 压面机、 油炸机及蒸箱等, 废水主要为生产设备器具清洗废水、 车间地面清洗废水以及食堂废水。 废水中含有原料、 半成品和成品等物料, 包含淀粉、 蛋白质、 糖类、 维生素以及油脂、 无机盐、柠檬酸等添加剂。 该废水属于中高浓度有机废水,其CODCr、 BOD5及SS 浓 度 高, 并 含 有 一 定 量 的NH3-N、 TP 及动植物油类, 易腐败发臭、 酸化, 但m(BOD5)/m(CODCr)值高, 约为0.6, 可生化性好[1]。

该废水经预处理及生物处理后, 出水水质要求达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》中的三级标准(其中NH3-N、 TP 执行DB 33/887—2013《工业企业废水氮、 磷污染物间接排放限值》)。

2 设计水量及水质

该公司食品废水产生量为150 ~200 m3/d, 考虑变化系数和公司发展规划, 废水站设计处理能力为240 m3/d, 平均处理能力为10 m3/h。 废水水质及排放标准如表1 所示。

3 处理工艺

3.1 工艺选择

3.1.1 预处理工艺

废水中含有碎屑、 蛋壳及塑料等, 需通过机械格栅隔除; 含有一定量动植物油, 需通过隔油池隔除。 废水易腐败酸化, 使pH 值下降到5 左右, 会引起废水中的蛋白质变性凝结成块, 较轻的动植物油吸附悬浮物和变性蛋白质后浮于水面形成浮渣层, 故需在调节池预曝气[1]。 废水悬浮物含量较高, 且经调节池预曝气后会产生微生物胶体, 宜通过气浮法去除[2]。

表1 废水水质及排放标准Tab. 1 Wastewater quality and discharge standard

故预处理工艺采用格栅-隔油-曝气调节-气浮组合工艺。

3.1.2 生物处理工艺

进水m(BOD5)/m(CODCr)值大于0.6, 可生化性好, 故优先选择生物处理工艺。 废水经预处理后, 主要污染物为CODCr、 BOD5及NH3-N, 宜采用A/O 工艺。

厌氧池利用兼性及专性厌氧菌将大分子有机物水解为小分子化合物[3-4], 然后进一步降解为CH4和CO2等。 好氧池采用活性污泥生物接触氧化法,在异养型微生物及硝化细菌作用下, 将小分子有机物彻底分解为无机物。 MBR 膜对污泥的截留作用可使MBR 池内保持高浓度污泥, 有利于对有机物的进一步降解。

故生物处理采用A/O-MBR 组合工艺。

3.1.3 污泥处理工艺

生物接触氧化工艺污泥产生量较少, 兼具污泥性质稳定、 污泥龄较长等特点[5]。 因此, 污泥产生主要以气浮浮渣为主, 宜采用隔膜压滤机, 泥饼脱水至含水率约为60%后外运处置。

3.2 工艺流程及说明

依据上述分析, 该食品废水采用格栅-隔油-曝气调节-气浮-A/O-MBR 组合工艺处理。 具体工艺流程如图1 所示。

废水经机械格栅隔除较大漂浮物和悬浮物后流入隔油池, 经隔油去除大部分动植物油后流入调节池, 调节池内设置穿孔曝气, 既能匀质匀量, 又能脱臭、 防厌氧分解及消泡。 调节池废水经一次提升进入气浮池, 经碱、 PAC 及PAM 化学混凝和加压溶气气浮, 使废水中动植物油类、 悬浮物及部分有机污染物得到有效去除, 保证厌氧的处理效果[6]。

图1 工艺流程Fig. 1 Process flow

气浮出水进入厌氧池, 经厌氧微生物分解去除大部分有机污染物并使含氮有机物氨化, 使CODCr、BOD5浓度显著降低。 另一方面, 富含聚磷菌的污泥回流至厌氧池, 在绝对厌氧条件下, 充分释磷,保 证 后 续 好 氧 超 量 吸 磷[7-8]。 厌 氧 混 合 液 流 入 好 氧池, 在前端主要进行碳化反应, 在末端主要进行硝化反应。 聚磷菌在好氧条件下, 充分吸磷, 清液TP达到排放标准[9]。 好氧池混合液流入MBR 池, 经高浓度污泥进一步降解后, 通过产水泵负压抽吸实现泥水分离, 产水经标准排放口达标排放, 污泥则被MBR 膜截留在池内, 保持池内有高浓度污泥[10]。

气浮池浮渣和MBR 池剩余污泥排入污泥调理池, 经阳离子PAM 化学调理后, 泵至压滤机脱水,经隔膜反压榨进一步脱水后, 泥饼含水率可降至约60%后外运处置, 滤液回流调节池。

4 主要构筑物及其设计参数

(1) 格栅池。 全地下钢砼结构, 1 座, 尺寸为2.5 m×0.9 m×2.0 m, 有效水深为0.8 m。 机械格栅采用回转式格栅除污机, 型号为GXZ-600, 耙齿移速为2 m/min, 耙齿栅隙为10 mm, 机宽600 mm, 栅前水深0.8 m, 倾角为75°, 功率为0.5 kW。

(2) 隔油池。 全地下钢砼结构, 1 座, 内分2格, 总体尺寸为4.0 m×1.7 m×3.0 m, 有效容积为12 m3, 水力停留时间为1.2 h。

(3) 调节池。 全地下钢砼结构, 1 座, 尺寸为8.5 m×4.0 m×3.0 m, 有效容积为60 m3, 水力停留时间为6 h。 设穿孔曝气装置1 套, 气水比为4 ∶1。

(4) 气浮池。 钢结构一体化装置, 型号为YW15,尺寸为5.2 m×2.6 m×2.4 m, 设计处理能力为15 m3/h, 主机功率为4 kW。 配套设备含加压溶气系统1 套, 刮渣机1 套, 加药装置3 套。 气浮池反应端投加片碱调节pH 值至8 左右, 投加PAC、 PAM进行化学混凝气浮, PAC 投加量为200 mg/L, PAM投加量为20 mg/L。

(5) 厌氧池。 半地下钢砼结构(-0.7 m), 2 座,单池尺寸为3.30 m×3.15 m×6.00 m, 总有效容积为120 m3, 水力停留时间为12 h。 设计容积负荷为5.42 kg[CODCr]/(m3·d), 污泥质量浓度为3 g/L。设 不 锈 钢 潜 水 搅 拌 机2 台, 型 号 为QJB0.85/8-260/3-740S, 功 率 为0.85 kW, 桨 叶 直 径 为260 mm, 桨叶数3 片, 转速为740 r/min。

(6) 好氧池。 半地下钢砼结构(-0.7 m), 4 座,单池尺寸为3.30 m×3.15 m×6.00 m, 总有效容积为240 m3, 水力停留时间为24 h。 设计容积负荷为1.93 kg[CODCr]/(m3·d), 污泥质量浓度为3 g/L。池内设置组合填料, 填料间距为250 mm, 填料有效长度为2 m。 池底均匀铺设微孔曝气盘, 直径为260 mm, 共100 套。 曝气风机2 台(1 用1 备), 采用罗茨风机, 型号为BK5009, 功率为15 kW, 风量为10.31 m3/min, 风压为0.05 MPa。

(7) MBR 池。 半地下钢砼结构(-0.7 m), 1 座,尺寸为6.60 m×3.15 m×6.00 m, 有效容积为100 m3,污泥浓度为9 g/L, 污泥回流比为50%。 设污泥回流泵2 台(1 用1 备), 型号为25ZW8-15, 功率为1.5 kW, 流量为8 m3/h, 扬程为15 m。 设MBR 平板膜2 组, 型号为RGE-150-200, 膜材质为聚偏氟乙烯(PVDF), 膜孔径为0.1 μm, 膜元件总量为400 片,膜元件总面积为600 m2, 产水总量为240 ~360 m3/d。 产水泵为自吸泵, 数量为4 台(单组2 台, 1 用1备), 型号为40SFBX-18, 功率为1.5 kW, 流量为7 m3/h, 扬程为20 m。

(8) 污泥调理池。 半地下钢砼结构(-0.7 m),1 座, 内分2 格, 总体尺寸为6.3 m × 2.8 m × 3.9 m。 设隔膜泵1 台, 型号为QBK80, 流量为24 m3/h, 扬程为70 m。 设板框隔膜压滤机1 台, 型号为XMZG80/1000UB, 过滤面积为80 m2, 反压榨压力为0.7 MPa, 装机功率为4 kW。

5 运行情况及处理效果

该食品废水处理工程已连续稳定运行1.5 a,可有效去除废水中的CODCr、 BOD5、 SS、 NH3-N、TP 及动植物油类, 出水水质可稳定达到设计要求。各单元处理效果如表2 所示。

表2 主要单元出水水质及去除率Tab. 2 Effluent water quality and pollutants removal rates of main treatment units

6 投资及运行成本

本工程总投资约271 万元, 总处理成本为4.85元/t, 运行成本为2.94 元/t。

7 运行中存在的问题及解决措施

调节池与好氧池共用罗茨风机, 好氧池有效水深为5.5 m, 调节池有效水深在1 ~3 m 之间波动,经常出现好氧池因水压明显大于调节池而使曝气量变小甚至无曝气, 需要人工调整两者的曝气阀门。

解决措施: 调节池进气主管上增设稳压阀, 无论调节池水压与曝气需求量如何变化, 都维持恒定的上游罗茨风机压力, 保证好氧池正常曝气。

8 结语

(1) 该废水处理工程实践表明, 采用格栅-隔油-曝气调节-气浮-A/O-MBR 组合工艺处理该食品废水是可行的。 出水CODCr、 BOD5及SS 的质量浓度分别可降至387、 96 及20 mg/L, 可稳定达到GB 8978—1996 中的三级标准。 该废水处理工艺总处理成本为4.85 元/t, 一次性投资和运行费用与国内同类废水处理工程持平。

(2) 运行过程中, 可将生化单元剩余污泥排至调节池, 达到预先吸附部分有机污染物、 污泥减量、 增加气浮混凝胶体等目的, 并经气浮池后有效去除污染物, 尽可能减少后端生化处理单元的污染负荷, 节约电费、 药剂费等, 从而降低运行成本。

(3) 厌氧池具备有机物氨化及污泥消化功能,在确保厌氧ORP 低于-400 mV 的情况下, 可尽量将生化剩余污泥回流至厌氧池, 同时发生厌氧释磷、反硝化反应及污泥减量, 从而在一定程度上降低后端碱液用量及污泥处理处置费用, 降低运行成本。

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