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西尔斯谷矿物公司捕集烟气CO2的技术

2021-04-30张晨鼎张向宁

纯碱工业 2021年2期
关键词:贫液纯碱烟道

张晨鼎,张向宁

(1.内蒙古工业大学化工学院,内蒙古 呼和浩特 010051;2.内蒙古工业大学轻纺学院,内蒙古 呼和浩特 010081)

从燃煤或天然气的锅炉烟道气中,以一乙醇胺溶液捕集CO2的技术,在工业上应用已有数十年。美国多家火力发电厂采用这一技术,捕集烟道气中CO2,经压缩送往地下石油矿层储存,以提高原油产量。由于烟气中70%~90% 的CO2已被脱除,减少了对大气的碳排放。其吸收/解吸CO2装置的能耗,约占其发电量的20%~30%。美国西尔斯谷矿物公司采用这一技术,从燃煤锅炉烟道气中捕集CO2,用于生产纯碱已有四十年。其纯碱生产能力为1.3 Mt/a。采用同样技术生产纯碱的还有1991年投产的博茨瓦纳纯碱公司,能力为300 kt/a。

1 一乙醇胺吸收/解吸CO2的反应与降解

一乙醇胺(monoethanolamine,简称MEA)分子式为NH2CH2CH2OH,相对分子质量为61.08。常态下为无色黏稠液体,d(20/4)为1.0179,沸点170.5 ℃,凝固点10.5 ℃,闪点93 ℃,折射率1.4540,蒸气压0.80 kPa/60 ℃。与水、甲醇、乙醇及丙酮等可混溶。水溶液呈碱性,能吸收酸性气体,加热后又能解吸,广泛用于捕集工业气体中的CO2。

HiKita等(1979年)经试验研究认为在工业吸收塔中,CO2溶于MEA水溶液时,生成MEA氨基甲酸盐。富含CO2的MEA溶液在解吸塔受热,又可释放出CO2, 而MEA溶液再用于吸收,发生的主要反应可用下式表达:

正向反应和CO2的溶解都是放热过程,逆向反应则需要大量的热能。Yeh等(2001年)的试验数据为165 kJ/mol CO2。吸收时MEA的浓度越高,则解吸时所需的热量越少,因为MEA的浓度低就意味着被加热的水量大。然而吸收液中MEA的浓度高于30%时,对设备的腐蚀加剧。解吸温度通常不超过400 K,过高将加剧MEA的降解和水的蒸发。

关于MEA的降解反应和产物,已有许多试验研究,发现MEA的降解过程十分复杂,与解吸过程的工艺条件有很大关系,已知的降解产物多达上百种。概括起来说,MEA的降解途径主要为热降解和氧化降解。得克萨斯大学(2014年)的测试数据(参见表1)表明,MEA的热降解主要是氨基甲酸盐的聚合过程,产物有N-羟乙基甘氨酸和N-(羟乙基乙胺)-乙二胺等。氧化降解的主要产物是甲酸、草酸、乙酸和羟基乙酸等。烟气中的SO2和NOx等会被氧化成硫酸盐、亚硝酸盐和硝酸盐等热稳定盐类。吸收液中的Fe2+对MEA的降解有催化作用。

MEA的降解在生产中引起许多问题。首先,降解导致MEA的损失,Aaron(2005年)报道的数据为1.58 kg/t CO2。其次,降解产物造成黏度增大和发泡,影响设备运行的稳定性。再者,降解产物加剧了对设备的腐蚀。

为降低能耗和生产成本,宜从几方面来改进:烟气中SO2和NOx含量降至10 ppm以下;选用大型高效设备,优化工艺条件;采用更适用的吸收剂和添加剂;改进分离降解物杂质的方法等。

2 美国西尔斯谷矿物公司捕集烟气CO2的装置

位于美国加利福尼亚州Troma的西尔斯谷矿物公司(Searles Valley Minerals Inc),以前曾先后称为北美化学公司和Kerr McGee公司,其纯碱生产装置自1978年建成投产以来,一直以溶采西尔斯干盐湖下的混合层矿体得到的含Na2CO3卤水,用碳化法生产轻质纯碱,再以水合法生产重质纯碱,总生产能力1.3 Mt/a。所需CO2气,由一套一乙醇胺捕集烟道气中CO2的装置提供。

图1 西尔斯谷矿物公司捕集烟气中CO2的装置

如图1所示,经电除尘和碱液洗气脱硫后的燃煤锅炉烟道气(含CO212%)进入吸收塔,以浓度为17.5%的MEA水溶液溶解吸收CO2,塔底吸收液的CO2负载(CO2mol/MEAmol)由0.2提高到0.45,称为富液。富液进解吸塔,汽提受热使吸收的CO2解吸出来,塔顶气经冷却和气液分离后,得到浓度为98.5%的纯CO2气,送碳化车间生产纯碱。解吸塔底的吸收液,CO2负载降为0.2,称为贫液。贫液经换热器冷却后再进吸收塔。运行中解吸塔下贫液部分送再生装置脱除降解物杂质。吸收塔直径4.4 m,高36 m,内装鞍形填料,塔内操作温度50 ℃。解吸塔直径3.8 m,高23 m,泡罩式塔板,塔内操作温度110 ℃。该装置的CO2生产能力为800 t/d。

3 分离MEA吸收液中降解物的再生装置

由加拿大HTC公司(HTC CO2System Corp.)和西尔斯谷矿物公司共同研究开发的HTC Delta再生技术,能从被降解物污染的MEA吸收液中分离除去绝大部分降解物,从而避免降解物的危害。

图2 HTC Delta吸收液再生装置

如图2所示,去再生的MEA吸收液(贫液),首先与添加剂(28% Na2CO3溶液)混合,进入真空蒸馏塔,塔内操作压力为25 kPa(190 mmHg),用直接和间接蒸汽(280 kPa)加热蒸馏,塔内操作温度为82~88 ℃。被蒸出的MEA蒸汽,从塔顶进入冷凝器,冷凝下来的MEA溶液含降解物很少,返回图1中吸收塔缓冲槽。不凝气由真空泵抽出。降解物聚集于蒸馏塔底部,呈粘稠状,作为再生废液从塔底排出。

表1为西尔斯谷矿物公司长期运行的HTC Delta再生装置的测试数据。表中两组数据的测试项目和方法相同,但进入再生装置的MEA吸收液的杂质含量不同。杂质含量高者再生后的MEA吸收液收率相对较低,而汽耗相对较高。表中的试样分析是由得克萨斯大学(University of Texas at Austin)采用阴、阳离子色谱、质谱和原子发射光谱来完成的。由所提供的定量分析数据可知,最终再生的MEA吸收液品质是较高的。说明MEA吸收液中各种降解物杂质,在这种装置中加入Na2CO3溶液,经真空蒸馏,绝大部分被分离除去,而且收率高,能满足一乙醇胺捕集烟气CO2装置的工艺要求,在技术上是可靠的。

表1 HTC Delta 再生装置的测试数据

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