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螺杆桩地基处理试验与检测

2021-04-21王恒

商品与质量 2021年15期
关键词:桩头成桩单桩

王恒

中铁十二局集团第四工程有限公司 陕西西安 710000

螺杆桩是一种挤土式灌注桩,成桩过程中不需要泥浆护壁,且不用清底,因此具有不上返土、无泥浆污染等绿色桩型的特点,因其桩身具有螺纹变截面且施工过程中挤压周边土体,所以螺杆桩还具有承载力高、施工速度快、节约混凝土等优点[1]。

本文结合大张高铁大同南站站前工程,论述螺杆桩的施工工艺,并采用低应变等方法检测成桩后的桩身质量是否满足设计要求。

1 试验段黄土工程地质条件

试验场地位于大张铁路大同南站内,属大同盆地,冲洪积平原,地形平坦开阔,局部地段略有起伏,大部分为耕地。

地层:素填土,杂色,稍密,成分以黏性土、砾石、细砂为主,层厚0-2.8m;粉土,黄褐色、棕红色,稍湿,层厚0.8-2.7m;粗砂,黄褐色,稍密-中密,稍湿-饱和,成分以石英、长石为主,层厚2.3-8.3m等。

水文地质:勘测期间地下水位埋深9.4-27.2m,类型主要为第四系孔隙潜水,主要依靠大气降水及地表水补给,以大气蒸发为主要排泄方式,水位季节变化幅度1-2m。

2 螺杆桩成桩工艺流程

2.1 主要机械设备配置

根据螺杆钻的结构、施工要求,现场通过与钻机厂家合作将市场上现有的LW30型长螺旋钻机改造成满足施工要求的螺杆钻机,主要参数见表1。本项目进场的螺杆钻机已改换了动力头、螺旋钻杆,同时增加了变频调控装置,主要技术参数如表1所示。

表1 LW30 型螺杆桩钻桩机主要参数

2.2 原材选择及控制

(1)在原材料进场后,向监理工程师报送相关质量证明文件。

(2)对水泥、卵石(或碎石)、砂、粉煤灰等原材进行取样送实验室进行复检。

(3)对配制好的混合料进行检测。施工前完成拌合机标定,严控混合料的配合比,加强过程监督检查。

另一方面,1871年德国重归统一后表现出推崇民族文化的浪漫主义思想,集中体现在对本国中世纪自然主义城镇形态尺度的保护、更新等方面.而德意志帝国的殖民者也将这种对民族主义的狂热带到了青岛,在城市建设中表现出浓厚的自豪情节[4],如1898年其颁布的建筑条例提到:“注重道路尽端和转折点及建筑物的外观设计”.这显然是对德国中世纪城镇中对景手法的效仿.

(4)混合料配比主要参数:①P.O42.5级水泥;②粒径5-25mm碎石;③干净的河砂,含泥量小于5%的中粗砂;④等级要求Ⅲ级及Ⅲ级以上的粉煤灰。

2.3 地表清除及测量放点

填筑试验段表层采用推土机清除,清表过程基于测量基准点控制整体清表标高,按桩顶标高+0.5m高度控制。测量班按照交底放设边、中线,技术人员按照两米间距拉钢尺布点。

2.4 试验实施

第一点:确认混凝土塌落度。本次试桩分别采用塌落度采用160mm、170mm、180mm和200mm进行工艺试验,分别灌注8根试验桩。其中,78-7、78-8采用160mm、165mm混凝土塌落度;78-9、78-10采用170mm、175mm混凝土塌落度;79-7、79-8采用180mm、185mm混凝土塌落度;79-9、79-10采用195mm、200mm混凝土塌落度。

经现场试验,这几种塌落度均能满足施工要求,未发生堵管情况,灌注顺利。

第二点:确认每个施工进程中混凝土的泵送量。安排生产2m³C20混凝土,再地磅精确测量方量,罐车运输至工地,再用泵车全部达到另一辆空罐车内,期间统计泵车进程次数。如此反复三次,求得该辆泵车每个进程能泵送的混凝土量。

经现场测量,这台泵车(B01)每个循环进程泵入混凝土量为0.0575m³。

第三点:确认混凝土灌注方法。混凝土输送泵泵压稳定在10MPa,保证混凝土充满钻杆杆芯,施工过程注意观察排气孔情况,当发现有混凝土从钻杆顶端排气孔溢出时,停止泵送,提升钻杆(21m)。提升1.5m后,让混凝土输送泵再次向钻杆内压入混凝土,直到混凝土再次溢出排气孔时停止,如此循环反复直到灌注完成。

第四点:确认施打顺序。按照图纸要求,从线路中心向线路外侧施打。

第五点:确认钻杆垂直度。在开钻之前和钻进过程中,专人查看主塔上侧面和后面的两个锤球指针,若发现偏离中心过大,立即停转,查明原因。桩体龄期达到后,对78-9、78-7、78-10螺杆桩进行钻芯取样试验,经现场检测表明桩,身取样完整,长度满足设计桩长要求。

第六点:钻进过程中确认钻杆下降速度和旋转速度的匹配。经现场试验,在黄土、粉质粘土地层,能达到钻杆下降速度和旋转速度匹配,但在砂土地层无法达到钻杆下降速度和旋转速度匹配,但通过放慢钻进速度和停钻冷却钻头,可以达到钻杆下降速度和旋转速度匹配。

第七点:钻杆提升速度与旋转速度匹配。经现场试验,通过采用变频一档,提升时间均在7-8分钟中间,计算提升速度在2.25m/min-2.6m/min,符合要求;按照变频二挡时,此桩的提升速度太快,达到3.3m/min,不符合要求。

第八点:确认截桩机刀片尺寸。分别安装直径为50cm、60cm和70cm的刀片切割桩头,结果表明:50cm直径的刀片无法切除桩头中心部位,切割后桩头不平整;60cm直径的刀片可以从三个方向切割平整的切除桩头;70cm的刀片安装后,整个截桩机在切割过程中,机身很不稳定,晃动太大,无法进行切割作业。

第九点:确认桩身垂直度。开挖78-7、78-8、78-9、78-10桩体,开挖深度1.0m。剔除干净桩周土后,测量桩头下0.5-1.5m处桩体垂直度,分别为2mm、2mm、3mm、1mm,均小于10mm(1%)的设计要求。

3 螺杆桩成桩质量检测

根据设计文件要求,螺杆桩成桩质量分别采用低应变法与单桩承载力试验相结合检测。

3.1 低应变法检测

本试验采用低应变反射波法检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置,反射波法测桩的示意图如图1所示。

图1 反射波法测桩的示意图

桩身强度达到75%以后,清运桩间土后,截除桩头,进行低应变试验,检测桩身完整性,所测的8根桩桩身完整性均符合设计要求,其中15-078-04号桩低应变波形图见图2,可以看出本桩波形为Ⅰ类桩波形。

图2 15-078-04 号桩低应变波形图

3.2 单桩承载力试验

螺杆桩试桩混凝土达到28天后,经对试验桩进行3根单桩承载力试验检测,螺杆桩单桩承载力特征值均大于600kN(表2),满足单桩承载力试验要求。

表2 单桩承载力试验结果汇总表

78-9号桩试验曲线,如图3-图5所示(在本文中只展示78-9号桩试验曲线,其他桩点试验曲线不再一一展示):

图3 78-9#桩P-s 曲线

图4 78-9#桩s-lgt 曲线

图5 78-9#桩s-lgp 曲线

4 结语

通过对大同南站站前工程螺杆桩处理段落进行工艺性试验,并采用钻芯法、低应变及单桩承载力试验进行质量检测,分析表明:

(1)各项现场测试结果表明:通过加强施工管控,螺杆桩应用在粉土为主的地基具有成桩效果好、适应性好的特点,且处理效果良好;

(2)经相应检测结果表明,试验桩未出现异常情况,成桩质量均符合设计要求,地基达到预期加固效果。

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