聚氯乙烯树脂中杂质产生原因及改进措施
2021-04-12王顺强
王顺强
(青海盐湖镁业有限公司,青海 格尔木816000)
聚氯乙烯树脂是世界第二大通用树脂,可通过模压、层合、注塑、挤塑、压延、吹塑中空等方式进行加工,主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品,也可用于生产板材、门窗、管道和阀门等塑料硬制品。
PVC树脂以氯乙烯单体作为生产原料,经过聚合、汽提以及干燥制得。青海盐湖镁业有限公司主要生产SG5型PVC树脂,包括乙炔法PVC装置与乙烯法PVC装置,其中乙炔法PVC产能46.5万t/a,共两条线,每条线3台聚合釜,单釜产能为7.6万t/a。SG5型树脂产品按国标GB/T 5761-2018规定的十大指标判定优等品、一等品、合格品及不合格品。
乙炔法PVC装置自2016年9月投料试车,在生产过程中经常会出现杂质含量超标,导致产生不合格品,降低了PVC树脂品质,严重影响了产品合格率。2019年全年优等品率仅为90.08%,而不合格品率达到了1.1%,其中由于杂质超标的不合格品达到了不合格品的80%,因此必须对杂质产生的原因进行具体分析,并制定相应的措施,提高PVC树脂优等品率。
1 杂质产生的原因
PVC树脂中杂质主要为“黑黄点”,产生原因主要为外来杂质和系统中PVC树脂的降解。
1.1 外来杂质
外来杂质主要包括以下几点。
(1)气力输送系统。罗茨风机进风系统可能存在杂质,过滤器精度会影响产品质量,杂质长期堆积在滤网上,滤网破损或滤网长期运行情况下,滤网表面锈蚀,也会出现杂质超标的情况。
(2)干燥。现场产生粉尘较大,系统密闭性差,现场粉尘可能会进入树脂输送系统,离心机下料口软连接破损、振动筛的吹扫过程中,可能会带入部分杂质。
(3)包装。包装机在正常包料过程中,由于除尘系统均为负压操作,厂房内粉尘等杂质被带入系统,导致PVC树脂中杂质超标。包装过程中取样器为自动螺旋取样器,内部轴承密封垫存在磨损情况,磨损残渣随取样器进入取样桶内。取样瓶与取样器连接处存在密封不严的情况,将外来杂质带入系统内部,造成杂质超标。
1.2 系统杂质
1.2.1 聚合系统产生杂质
青海盐湖镁业有限公司使用143 m3聚合釜生产SG5型PVC树脂,聚合釜配置有釜顶冷凝器,在长期生产使用过程中,由于聚合釜需通过釜顶冷凝器换热,反应过程中需向后系统进行脱气,以保证聚合釜反应温度及压力。由于此类型釜填充系数大,在脱气过程中,气相会夹带部分浆料窜至釜顶冷凝器,附着在列管内壁,在多批次投料反应后,列管内壁会附着部分PVC树脂,每一釜入料时会通过高压蒸汽对列管进行涂壁操作,PVC树脂由于高温(温度至少达150℃)而变色,累积到一定程度后脱落进入系统,产生“黄点”。
1.2.2 汽提系统产生杂质
聚合釜出料后进入出料槽,再进入汽提塔进料槽内储存,供汽提塔稳定运行,该汽提塔为直径1.9 m、高30 m的板式塔。在长期运行过程中,由于塔盘及筒体抛光程度,塔内壁附着一层PVC树脂,经过长期高温而导致树脂变色,累积到一定程度后掉入系统,产生“黄点”。另外,在检修时发现,塔板上存在部分自聚颗粒,由于其直径大于塔板孔径,长期在汽提塔内停留,导致树脂变色,产生“黄(红)点”杂质。
在实际生产过程中,由于后系统故障等原因,汽提塔频繁升降负荷,在升降负荷过程中,汽提塔温度超过工艺控制指标,PVC浆料在脱除VCM过程中,如果负荷降低却未及时调节蒸汽流量,使温度过高超过120℃,最终产品会出现黄点而造成成品PVC树脂杂质超标。
汽提塔长期低负荷运行,螺旋板换热器由于板间隙原因,流量过低,PVC浆料长时间在换热板间停留积存、高温换热,导致浆料变色,负荷提升后或系统进行冲洗时将此部分浆料带入后系统,造成树脂杂质粒子数超标导致PVC树脂产生“黄(红)点”。
1.2.3 干燥系统产生杂质
PVC树脂在生产过程中干燥的同时,流化床顶部设计有袋式过滤器,对树脂进行除杂,含尘PVC树脂从风口进入灰斗后,一部分较粗尘粒和凝聚的尘团,由于重力作用直接落下,起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体,当通过内部装有金属骨架的滤袋时,粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的树脂进入滤袋上部的清洁室落入流化床送入后系统。根据PVC树脂成品质量统计趋势,系统运行一段时间后就会出现杂质超标,随之系统杂质逐渐减少,恢复正常,因此杂质会不定期超标。滤袋除尘器温度在50~55℃,袋滤器上设置有脉冲电磁阀,将滤袋上的PVC树脂积料清除下来,脉冲电磁阀控制压缩空气进行反吹,压缩空气常温进入袋滤器,压缩空气中水分粘在袋滤器,同时将物料也粘在袋滤器外壁,长时间堆积后落入物料中进入后系统,导致成品PVC树脂杂质超标。
其次,PVC树脂在经过流化床干燥后,送至振动筛,除去大颗粒物质后,送至包装料仓。在振动筛及管道输送过程中,由于摩擦产生静电,为了消除静电,主要将低压蒸汽通过针型阀送至振动筛进料口管道内,通过蒸汽对PVC树脂进行加湿。在实际生产过程中,经过分段取样观察,前系统包括流化床出口杂质在优等品范围内,但在气力输送管线取样时,杂质会超标,且此部分超标杂质为黄点。经现场检查发现,振动筛进料管线由于现场管道布置问题,存在角度管线,当蒸汽通入量过大时,在此处会产生湿料堆积,此部分积料由于蒸汽长时间烘烤而变色,产生“黄点”杂质,或在系统长期停车情况下,由于蒸汽阀门内漏,停车时管道内壁附着部分积料,在开车过程中形成“黄点”杂质。
干燥系统中设计有振动筛,振动筛设计有上下两层筛网,筛网通过挂钩固定在筛框上。在实际生产过程中,由于长期使用,筛网破损,在汽提塔运行时,自聚形成的小颗粒直径小于塔盘上孔径,此小颗粒会随着流动的PVC浆料通过汽提塔,进入干燥系统。当干燥系统过滤器滤孔大于小颗粒直径,此部分小颗粒料进入包装系统。另外,在振动筛筛网糊网时,需要人工进行吹扫,吹扫时会将振动筛上盖的筛孔全部打开,用压缩空气对筛网吹扫,若未及时发现筛网破损的情况,会将外部杂质吹入系统,造成系统杂质超标。
2 改进措施
在实际生产中,经常出现杂质不合格情况,生产人员通过对杂质复查,分段取样确定其来源,因部分杂质肉眼可判断其颜色,部分杂质肉眼无法判断,在无法确定其来源的情况下,可通过显微镜进行观察,确定其来源,根据杂质产生原因制定应对措施,一般有以下几种情况。
2.1 外来杂质
定期对系统密封性进行检查,包括振动筛下料口、离心机下料口等软连接处加强管控,定期更换软连接,对罗茨风机进口、出口过滤器定期进行清理,在不影响正常使用的情况下增大过滤网精度,对包装机密封口加强管控,对包装机取样器内部轴承密封垫定期进行检查清理更换,对取样器进行密封,并按时清理,防止外部杂质带入系统。
2.2 系统杂质
2.2.1 聚合系统产生杂质
在开车过程中,经常出现第一釜甚至第二釜出料时浆料中夹带“黄点”杂质,对釜内进行冲洗确认。釜顶冷凝器在停止运行时,由于投料时温度上升,导致釜顶冷凝器列管内壁粘结物料脱落,造成成品树脂杂质超标。为此,在生产过程中,首先定期对聚合釜釜顶冷凝器列管进行物理清洗(开盖对釜顶冷凝器进行高压清洗);其次,每次新釜投入使用时,对釜顶冷凝器进行高压蒸汽吹扫,并用冲洗水进行冲洗,对冲洗水进行取样观察,连续3次取样保证冲洗水无杂质后再投入使用,在实际生产过程中,此操作可大大降低由于釜顶冷凝器杂质脱落而造成的杂质超标现象。
2.2.2 汽提系统产生杂质
汽提塔产生杂质的主要来源为汽提塔塔壁及塔盘、螺旋板换热器夹带的由于超温而导致变色的PVC颗粒。在开车前,应对汽提塔进行煮塔操作,通过对汽提塔不断升温,将塔内注满水,并将其煮沸,不断进行补水排水操作,尽可能地将塔内壁及塔盘上附着的颗粒料排出,同时对排水进行取样观察,待汽提塔内部水样干净再投入使用。
在实际生产过程中,加强工艺控制,尽量减少开停车频次,同时控制好汽提塔温度及压力,在负荷调整的情况下,及时调整蒸汽使用量,防止汽提塔超温操作,从而降低由于塔超温而造成的“黄点”杂质,保证产品质量。
螺旋板换热器在开车过程中观察发现,低流量运行时,由于螺旋板内停留时间过长,导致PVC树脂在换热时超温而变色,因此在运行过程中,控制汽提塔最低运行流量,另外,可对螺旋板进行定期高压清洗,在条件不具备的情况下,可在线对螺旋板进行反冲洗,取样观察其水样,待水样干净后再投入使用。
2.2.3 干燥系统杂质
滤袋除尘器温度在50~55℃,袋滤器上设置有脉冲电磁阀,将滤袋上的灰尘清除下来,脉冲电磁阀控制压缩空气进行反吹,压缩空气常温进入除尘器,压缩空气中水分粘在袋滤器,同时将物料也粘在袋滤器外壁,长时间堆积后落入物料中进入后系统,导致成品PVC树脂中杂质超标。因此,提高压缩空气进入除尘器温度,防止压缩空气中水分凝结出来,将过滤器反吹风管线增设伴热并增设保温,解决了除尘器滤芯粘料问题。
振动筛进料管线布置存在角度管线,当蒸汽通入量过大时,在此处会产生湿料堆积,长期运行过程中,此部分积料由于蒸汽长时间烘烤而变色,产生“黄点”杂质,或在系统长期停车情况下,由于蒸汽阀门内漏,管道内壁附着部分积料,在开车过程中形成“黄点”杂质。在此处通入蒸汽的目的是为降低PVC树脂静电,在实际生产过程中,将振动筛筛网更换为相同目数的不锈钢筛网,在筛网上增设静电跨接线,避免PVC树脂静电,同时可降低蒸汽通入量,减少管道内壁附着积料,并在巡检时,敲击管线,防止管道内积料。长期停车后,将针型阀关闭后,将管道内物料排净,在开车前确认管道内是否存在积料。另外,长期停车后可对流化床进行洗床操作,流化床设计有清洗喷头,用脱盐水将流化床内部进行清洗,清洗完成后取样观察水中是否夹带浆料,防止管道内积料而导致变色,产生杂质。
在实际生产过程中,由于筛网破损,最终造成PVC树脂杂质超标。为防止静电,PVC树脂需通入蒸汽消除静电,长时间通入蒸汽,振动筛筛网运行一段时间后会造成筛网堵塞,需要每班进行吹扫,为保证能够及时发现筛网破损情况,在吹扫时检查振动筛筛网是否完好,也可定期进行筛网更换,防止筛网破损而造成杂质超标。
3 结语
在实际PVC生产过程中,由于杂质的不稳定性对下游工序的加工造成一定影响,下游客户反应较多,目前,通过以下手段能将全年PVC树脂优等品率控制在较高的范围内。
(1)加强管控,落实质量责任,对生产线进行严格监控,培训班组人员,增加取样频次;
(2)制定质量应急措施,在出现杂质超标情况时,分段取样判断杂质来源并进行隔离出料,防止污染优质PVC树脂,降低杂质超标的PVC树脂产量;
(3)定期对各设备、管道进行清理;
(4)定期对过滤器滤芯及滤袋进行更换清理;
(5)定期对设备进行维护保养,对容易产生杂质的设备部位增加保养频次;
(6)通过借助显微镜,杂质粒子数测定仪等高科技手段,进行精确测量及判断。
对杂质进行全方面分析,制定应急处理措施,尽可能减少因杂质超标而产生降级的PVC树脂,提高产品经济效益。经工艺控制及改造,公司优等品率逐年提高,因杂质超标而造成的降等产品逐年降低,2020年全年不合格品率仅为0.15%,较往年取得了较大改善。