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优化配煤系统来提高配煤准确度

2021-04-09李晶晶

煤炭与化工 2021年2期
关键词:硫分煤仓电子秤

李晶晶

(河北峰煤焦化有限公司,河北 峰峰 056202)

0 引 言

焦炭可起到还原剂、热源和骨架的作用。在生产焦炭的过程中,将气煤、肥煤、焦煤和瘦煤按照一定的比例合成混合煤,然后,在焦炉中进行高温炼焦。

在炼焦过程中,混合煤配比的准确度将直接影响焦炭的质量,因此,提高炼焦配煤的准确度对于降低焦炭的成本有着极其重要的意义。

1 工艺简介

河北峰煤焦化公司生产准备车间承担着为焦炉制备装炉煤的任务。由贮煤场运来的单种煤,在配煤仓顶经可逆带式输送机分别布入16 个φ8 m 的双曲线斗嘴配料槽内。配煤槽双排布置,每排8个,均匀的分布在A、B 两列皮带上。

配煤槽总贮存量约为8 800 t,相当于顶装焦炉一昼夜的用煤量。配煤秤下料口设置自动配煤装置,每套装置由电子秤称量带式输送机、自动控制系统等组成。

由于焦炭硫分的指标波动较大,故选用硫分差百分比作为衡量依据,硫分差百分比=(配合煤实际硫分—配合煤理论硫分) /配合煤理论硫分,当硫分差百分比≥10%时,视为超标。

2 存在问题及原因分析

针对存在的单种煤水分、下料口、空气炮、皮带、配煤比例等因素影响自动配煤系统的问题进行了分析。

2.1 单种煤水分

由于各单种煤的产地和货源不同,其水分的指标波动最大,一般在8%~14%。当煤种的水分偏大时,极易在配煤仓中出现粘煤现象,电子秤会显示下煤间断,故需使用空气炮对其进行吹扫。

在冬天时,更易出现仓冻现象,即使使用空气炮也吹不下粘煤,致使无备用仓,导致频繁地更换煤种配比。

2.2 下料口

配煤仓电子秤皮带宽度为1 000 mm,其下料口为锥形收口,当煤种配比较大时,下料口处会出现堵塞不下煤、电子皮带秤尾部余煤多等现象,直接影响了配煤的准确性。

通过对比一期的配料秤,生产准备车间的电子秤皮带存在宽度较窄、收口较小的问题,与其储存能力不相符,大大影响了下煤速度。

2.3 空气炮

煤料在配煤仓中易出现起拱、粘煤、挂煤、堵塞等情况,严重影响了配煤的连续性,最终影响了配煤的准确性。

在配煤仓现场,当空气炮按钮下煤不利时,需现场人员走至该仓空气炮处进行振动。由于下煤不利的配煤仓多,而现场配备的人员少,导致对空气炮的振动不及时,使得下煤的时间长,影响了配煤的准确性。

2.4 皮带

电子皮带秤的计量是一种极其复杂的动态计量,影响其称量准确度的因素主要包括皮带的速度和跑偏、皮带的弹力模量随温度和使用时间的变化情况、对皮带的管理和维护等。

皮带跑偏会导致电子秤零点计量的偏差,从而影响下煤的准确性。生产准备车间皮带跑偏现象严重,每班生产结束后,使用中的14 个配煤仓70%以上都会出现跑偏现象。

由于防跑偏装置全部安装在防护罩附近,当电子皮带秤跑偏时,防护罩会阻挡跑偏轮的校正,导致无法实现跑偏的自动调整。

2.5 配煤比例

由于配煤的比例直接影响其准确度,因此,配比量越小,电子秤产生波动,下料量不稳定;配比量越大,电子秤上下限差值增大,误差率偏高。

3 改进措施

针对影响配料秤准确性和稳定性的情况,从以下几个方面进行改进。

(1) 严控进厂煤的指标,科学管理煤场,从源头上控制单种煤的水分。新来煤种不直接上仓,经控水一段时间后再上仓。

(2) 参照一期配料秤的上煤稳定度,将原配料秤宽度为1 000 mm 的皮带改为1 100 mm,加宽了受煤面积。把配料秤下料口由原来的锥形收口,改为方形直口,加大了下料口,减少了堵料现象。

(3) 针对空气炮使用频繁、现场人员看顾不及时的情况,将在配料秤现场操作的空气炮安装到中控室进行配合操作,缩短了因下煤不利影响运行的时间。

(4) 针对因皮带跑偏而影响配料秤称重准确性的因素进行改造,从上皮带防跑偏安装改到下皮带防跑偏安装,从而保证了配料秤的准确性。

(5) 针对配煤比的影响,首先,选用频率范围较大的电机,可以保证下煤的连续性。其次,优化配煤比,设定适宜的配煤比范围(6%~28%),保证了上煤的准确度。

4 改造后的效果

2020 年3 月,利用生产间隙对配料秤下料口进行了改造,正常上煤时段,现场皮带工操作空气炮的单班次数由400 多次减少为中控操作的1~2次,现场操作为0 次。

本公司科技研发中心统计的数据对比见表1。

表1 数据对比Table 1 Data comparison

由表1 可以看出:入炉煤硫份>10%的煤样,其波动数据明显降低,入炉煤硫份波动率由2019年全年的11.71%减少为2020 年全年的3.97%,配煤的精准性得到了有效提升,焦炭质量的稳定性进一步加强,为公司减少了不必要的经济损失。

5 经济效益

(1) 超过正常范围的硫份平均值降低了6.78%。2019 年5、6、7 月超过正常范围的硫份平均值为11.37%,2020 年5、6、7 月超过正常范围的硫份平均值为4.59%,所以,硫份平均值降低11.37%-4.59%=6.78%。

(2) 每天减少硫份不合格焦炭量为420 t。即212 孔×39 t×0.75×6.77%=420 t。

(3) 按照焦炭销售合同结算方式,焦炭硫份每超0.01%每t 扣5 元计算,全年最低创效约76.65 万元。即 420 t×365 d×5 元 /t=76.65 万元。

6 结 语

炼焦过程中煤种配比的准确性直接影响焦炭产品的质量,影响配煤准确度的因素很多。通过采取控制来煤水分、优化配煤比例、改造下料口及扩大电子秤皮带宽度、减少皮带跑偏、强化员工素质、加强设备管理等措施,使入炉煤硫份波动率由2019 年全年的 11.71%减少为 2020 年全年的3.97%,配煤的精准性得到了有效提升,收益提升约65 万元。

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