邯钢INBA水渣系统工艺及设备的改进
2021-04-07尹志华王继革
尹志华,冯 帅,王继革
(河钢集团邯钢公司邯宝炼铁厂,河北 邯郸 056000)
邯钢西区1#、2#高炉容积为3200 m3,日产铁量为16 000 t,渣比按330 kg/t计算,日产渣量5000 t以上,两座高炉都采用PW公司的INBA法处理炉渣。自开炉以来,运行基本稳定,但仍存在以下问题:冲渣压力难以控制在0.2~0.25 MPa之间。为节省资金,邯钢INBA系统采用无变频水泵进行冲渣,导致冲渣管道和热水管道流量不匹配,热水池、冷水池水位难以平衡。转鼓转速不能根据渣量、转矩自动调节,且保证转鼓不溢水。穿过转鼓中心的皮带粘渣严重,吹扫装置效果不佳。转鼓内提渣网脱落后易卡在机头下料口内,导致下料不畅甚至划伤皮带,造成生产事故[1-4]。
1 设备改进
(1)安装卸压管。为控制冲渣压力,在冲渣A管(Φ450 mm)、冲渣B管(Φ450 mm)下安装a卸压管(Φ150 mm)、b卸压管(Φ150 mm),材质为稀土耐磨合金管,如图1所示。泄压管伸进粒化塔1200 mm,泄压管上安装DN150手动阀门,根据阀门的开度,可调节冲渣压力,阀门开度越大,冲渣压力越小。在冲渣A管、冲渣B管上分别安装压力表,可观察冲渣压力。同时,卸压管也能起到搅拌冲渣池的作用,使渣、水充分接触。
(2)安装平衡管。为保持热水池、冷水池水位平衡,在冲渣管道和热水管道上分别安装流量计,在热水管道出口和入口安装平衡管(Φ250 mm)和DN250平衡阀,平衡阀与PID控制器连接,采用PID调节,根据冲渣管道流量和热水管道流量差值的大小自动调节,使得冲渣管道流量与热水管道流量相匹配,保证热水池和冷水池液位相平衡。在出口方箱内安装挡水板,材质为不锈钢,可提高粒化塔的冲渣池水位,使渣、水充分接触。
(3)安装自动清理脱落提渣网装置。渣、水混合物进入脱水转鼓,转鼓内的分配器将水渣平均分布至缓冲箱,经过提渣网将渣砂放置在皮带上。转鼓内提渣网有前、中、后3组,各28张,共84张。因位置在转鼓内,空间狭小,蒸汽温度较高,不易检查。但提渣网脱落后会随皮带运出,卡在机头下料口内,导致下料不畅,皮带停机,甚至有划伤皮带的风险。安装自动清理脱落提渣网装置可以解决此问题,该装置由横梁、立柱、铁链、挂钩组成。具体实施方式为:在托辊支架两侧安装高为0.9 mm的立柱,上方用长为1.3 mm横梁连接,5根铁链上端依次安装在横梁上,铁链的下端连接挂钩,挂钩钩端与皮带输送方向相反,调整铁链长度使得挂钩紧贴皮带工作面。实施后效果明显,挂钩可以有效拦截脱落的提渣网,杜绝了提渣网卡在下料口或划伤皮带,从而造成生产事故。
1-粒化塔;2-吹制箱;3-冲渣池;4-冲渣A管;5-冲渣B管;6-a泄压管;7-b泄压管;8-手动阀门;9-手动阀门;10-出口方箱;11-挡水板;12-转鼓;13-热水池;14-平衡管;15-平衡管;16-1#热水泵;17-2#热水泵;18-3#热水泵;19-电动球阀;20-电动球阀;21-电动球阀;22-电动球阀;23-流量计;24-流量计;25-平衡阀;26-平衡阀;27-热水C管;28-热水D管;29-1#冲渣泵;30-2#冲渣泵;31-3#冲渣泵;32-电动球阀;33-电动球阀;34-电动球阀;35-电动球阀;36-流量计;37-流量计;38-压力表;39-压力表;40-冷水池;46-吹扫装置 图1 INBA系统设备改造
(4)改进皮带吹扫装置。原吹扫装置长为1300 mm,直径为15 mm,材质为普通铁管。该吹扫管孔眼磨损较快,孔眼变大,压力不足,吹扫效果差。水渣的温度较高,形状不规则,成分中含有酸性物质,吹扫管腐蚀较为严重,半个月就得停机更换一根,影响正常运输水渣,增加人工劳动强度。
改进的吹扫装置如图2所示,安装在机头滚筒下部。吹扫管(Φ=40 mm,壁厚3 mm,L=1300 mm)为不锈钢材质,两头焊接细管(Φ=15 mm),其中头部焊接的细管连接胶皮管,使用圆环条固定;尾部焊接的细管,安装手阀,定期排除吹扫管内杂质。连接管(Φ=20 mm)一端焊接在吹扫管本体上,一端套有丝扣,安装喷吹嘴,依次排列,共26组。喷吹嘴顶部设有喷吹孔(Φ=3 mm),可以定期拆除,并清理喷吹嘴内积渣,喷吹孔摩擦变大时,只更换喷吹嘴即可,不必更换整个吹扫装置。实施后,皮带吹扫效果明显,返程皮带无积渣,减少了托辊和滚筒的磨损,降低了备件的消耗,延长了皮带的使用寿命。吹扫装置具有耐磨、耐高温、耐腐蚀的特性,寿命由原来不到半个月延长到半年以上,减少了停皮带的次数,保证了正常运输水渣。吹扫管的喷吹孔可以灵活拆除,喷吹孔摩擦变大时,只更换喷吹嘴即可,不必更换整个吹扫装置,减少了备件的消耗。
41-圆环条;42-胶皮管;43-细管;44-手阀;45-皮带;46-吹扫装置;47-喷吹孔;48-连接管;49-喷吹嘴 图2 改进的吹扫装置
(5)安装高炉冲渣水余热再利用设备。邯钢1#、2#高炉炉渣温度在1500 ℃以上,冲渣后水温平均在75 ℃左右,出铁后期渣量变大,水温能达到90 ℃以上。冲渣水热量一部分由冷却塔的冷却风机排走,一部分由粒化塔烟筒排入大气,造成热量浪费。邯钢与北京亿玮坤节能科技有限公司合作,冬季采暖期间进行余热再利用项目,以1#高炉为例,INBA系统的热水泵将水送入换热器,经换热再回到冷水池,均流泵将高温热水输入总站,循环泵将总站低温水排回换热器,反复循环;补水泵根据水压、流量进行补水。换热器共8台(6用2备),材质为钛板加纳米涂层。实施后,冲渣水进水温度以75 ℃为基准,冲渣水回水温度为55 ℃,冷水侧进水温度50 ℃,冷水侧供水温度68~70 ℃之间,换热效率较高。粒化塔烟筒安装乏汽回收装置,乏汽温度由97 ℃冷却至75 ℃,进入换热器,在采暖水进水温度为50 ℃的情况下,采暖水出水温度能达到65~68 ℃。
2 工艺改进
(1)冲渣压力控制工序。经实践验证,邯钢INBA系统冲渣压力控制在0.2~0.25 MPa之间,可以避免压力太小,产生大量泡渣,堵塞连接件、分配器等设备,严重时发生爆炸。也可以避免压力太大,水渣粒度小,产生细渣和绵渣堵塞滤网,降低转鼓过滤能力,还会穿过滤网进入热水池,磨损冲渣泵、热水泵、底流泵、管道等设备。
操作时,打开1#、2#冲渣泵(3#冲渣泵备用),观察冲渣A管、冲渣B管压力,此时压力在0.3 MPa以上。分别打开a、b泄压管上的手阀,随着手阀开度的增加,冲渣压力开始降低,控制压力在0.2~0.25 MPa时,固定手阀不动,渣砂粒度可控制在2~3 mm之间,不会产生泡渣和细渣。
(2)冲渣流量控制。在冲渣泵、热水泵无变频控制情况下,冲渣管道热水管道流量不匹配,热水池、冷水池水位难以平衡。而且INBA法冷水池和热水池容积较小,合计只有900 m3左右,如水量不平衡,就会造成一边水池抽干另一水池溢水的情况,无法正常生产。
冲渣压力控制在0.2~0.25 MPa后,观察冲渣A管、冲渣B管流量计,流量计显示为1100~1200 m3/h。打开1#、2#热水泵(3#热水泵备用),观察热水C管、热水D管流量为1200~1300 m3/h。平衡阀采用PID调节,当热水管道流量高于冲渣管道10 m3/h以上时,平衡阀打开。热水管道流量高于冲渣管道越大,平衡阀阀门开度越大,水量返回到热水管道入口越多,热水管道流量也就越小;热水管道流量接近冲渣管道流量时,平衡阀阀门开度越小,水量返回到热水管道入口越少,直至开度为零。两根热水管道流量分别和两根冲渣管道流量相匹配,实现了冷水池和热水池水位的平衡。
(3)转鼓转速自动控制。一定的渣量或转矩下,转鼓转速过慢,渣堆积在转鼓内,将转鼓压死无法转动。转速过快,水过滤不净,皮带上带水带渣多,磨损滚筒、托辊、皮带等设备。根据高炉渣量、转矩自动调节转鼓转速,具体函数关系如式(1)所示:
V=0.285 06+0.001 61T+0.000 011T2(10≤T≤220)
(1)
V为转鼓转速;T为转鼓转矩。随着转鼓转矩的提高,转速自动提高,避免压停转鼓的同时,尽最大可能实现渣水分离,减少渣中含水量。实施后,根据设定的转矩—转速曲线,转速可自动调节,转鼓运行平稳,函数关系好,满足生产工艺要求。
(4)坚持倒泵操作。1套INBA系统中有3台冲渣泵和3台热水泵,正常冲渣时,开二备一。由于INBA系统循环水中含有极细的渣砂,堆积在备用管道、阀门处,时间一长容易板结,造成管道面积减小,阀门开关不能到位。再次使用备用泵时,水泵流量、电流降低,无法满足冲渣要求。因此,必须坚持倒泵操作,白班使用1#、2#冲渣泵和热水泵,夜班使用1#、3#冲渣泵和热水泵(特殊情况下可以临时使用备用泵),避免渣砂板结的现象发生。为节约用电,在高炉见渣前20 min单机运转(开一台冲渣泵、一台热水泵),见渣后双机运转(开两台冲渣泵、两台热水泵)。高炉堵口后单机运转设备,20 min后根据皮带上的渣量的情况,与高炉联系确认无渣后,陆续停止冲渣泵、热水泵、转鼓、转鼓清洗水、转鼓清洗气、皮带等设备,节约能源消耗。
(5)皮带电机电流设定异常报警程序。1#、2#高炉共9条皮带,皮带跑偏甚至停车如不能及时发现,会造成事故扩大化。1#高炉南场为101皮带,北场为102皮带,103皮带为共用皮带;2#高炉北场为201皮带,南场为202皮带,203皮带、204皮带、205皮带为共用皮带;104为两座高炉共用皮带。以空皮带运转为最低电流值,以高炉渣量达到峰值(12 t/min)为最高电流值,设定报警程序。101皮带、102皮带、201皮带、202皮带电机电流正常值为55~60 A;103皮带、203皮带、204皮带、205皮带电机电流正常值为55~63 A;104皮带电机(高压)电流正常值为8~10 A,超出范围发出报警,发现设备异常可及时处理。
3 结语
通过以上设备、工艺的改进,冲渣压力能够控制在要求范围内,热水池和冷水池的水位达到了平衡,转鼓转速自动调节得以实现,用电量消耗、备件消耗也大幅度降低,生产秩序进一步改观。