浅析降低炼铁高炉炉前开口机液压设备故障
2021-04-03满宗银
满宗银
(酒钢集团宏兴股份公司检修工程部,甘肃 嘉峪关 735100)
炼铁高炉炉前开口机一般装设于铁场地面中,使用挂钩和炉壳进行连接,从而为全液压一次操控重型开口机,实现旋转、提高、进给、钻孔、传动等其他功能。自从甘肃酒钢炼铁7#高炉停产大型改造修整之后,炉前开口机液压性故障频繁发生,在处理不到位时还会影响到正常出铁。为了达成开口机、回转压力等功能,可以单独按照应用情况加以调整,在开口机进给与回转液压控制油路上分别增加装设了叠加型减压阀。所以,应当强化对液压设备故障原因的分析,进而采取有效的解决对策,提高炼铁的生产效率。
1 炼铁高炉炉前开口机液压设备故障分析
1.1 无压力故障
冶金液压设备一般比较常发生的问题是无压力,对于此类问题的解决对策相对较多,若是冶金液压设备体系出现不吸油的情况,首先应当检查的部位是液压体系的过滤设备,了解其是否存在堵塞问题,若是过滤设备发生阻塞则有可能导致油液无法正常的流入至仪器内。仪器内的泵驱动出现断裂的过程中,首先应当检查的部件便是联轴器,确保其安装的位置正确合理,若是联轴器所处的位置发生改变,就可能使得泵机随之移转,从而使得泵体断裂。冶金液压设备若是压力不足,则有可能使得定向位点存在异常,通过对装置线路加以检查从而判断装置是否能够正常运作,并且第一时间针对线路实行适当调整。油箱若是发生逆流或溢流的情况,首先需要检查油箱方位,如果油箱安装位置发生改变则极有可能使得原油出现异常消耗。
1.2 液压系统无法承受环境温度
冶金生产设备往往处于较为恶劣的运作环境,在进行金属的锻压过程中会产生高温,并且设备的运作属于连续进行的,轻易不得间断停止,液压箱内的油温通常会在此种条件下不断累积,持续升高,而且达到温度的阀值。若是不加以及时调节,可能会使得运作的生产设备不能承受高温环境,从而不能长期、稳定的运作,同时其使用寿命与耐久性也将受到较大影响。引起此问题的原因种类比较多,例如在进行操作时未能确定合理的参数或卸荷阀、压力继电器等有关设备未能在正常条件下运作,各种原因均会使得发生卸压漏损或者是溢流等问题。
1.3 液压油中杂质较多
许多液压装置发生故障的主要原因便是液压油体之中存在一些杂质。例如在液晶机械设备之中,液压油的品质非常重要,主要功能是进行关键的能量传输作用,在运载期间应当把动力提供到液压部件,若是液压部件在设备运行中发生磨损,使得液压油纯度降低,则有可能导致液压系统无法正常运作。
1.4 TMT开口机机械故障
开口机开铁口的时候,大臂要求向前侧与后侧旋转,主要是依靠旋转油缸与曲柄来加以运作。大臂在向前侧与后侧旋转期间,油缸和曲柄相互呈现不平衡的状态下上摆动,油缸的润滑关节和销轴连接部位中存在异常响动(轴承发生了磨损),并且销轴下侧压盖转动,运行期间容易让油缸活塞杆弯折断裂,进而引起设备故障,直接影响到高炉的正常运作。
2 降低炼铁高炉炉前开口机液压设备故障的解决措施
2.1 液压系统中的液压泵故障处理
液压泵的故障普遍是由于齿轮泵内液压油发生渗漏引起的,出现大面积渗漏则有可能使得泵机内侧压力下降,不能正常运行。所以,这时就应当加强检验力度,如果发现存在异常现象则要立刻将失效的配件予以替换。另外,有可能存在叶片泵的问题,一般是由于配件损耗程度过高,因为定子和配流盘的运作形式,长期运行下可能会出现异常磨损的问题,如果要把磨损程度特别严重的部件替换下来,就应当对于其他部件加以检测,并记录有关信息数据,确保在出现问题的前期阶段就替换下来,从而确保装置能够始终处于良好的运作状态。
2.2 防止液压油温变超标
在冶金生产装置运行期间,应当注重的是对液压油温度的管控,若是运行期间发生油温太高的情况,应当着重分析参数的变动状况,对安全阀的压力整定值加以详细了解与分析。若是装置运行期间发觉液压油粘度太高或是发生乳化现象,则应当立即采取调整措施,确保液压油的压力是始终被控制在合理范围内的,此外,若是在长期运作状态下,泵机因为磨损而使得内部发生漏油问题,则应当仔细确定故障点,而且采取控制措施,此外还应当对有关设备加以替换。另外,若是油温太高,超出了液压油的实际使用需求,则有可能使得液压油发货时编制,因此要格外重视对油温的有效管控。若是液压油发生变质的情况,则有可能导致油泵容积效率显著降低,从而让油膜受损,使得润滑功能变弱,不能满足相关要求。因此,应当注重对现场情况的仔细观察与了解,而且注意液压油的纯净度,把控好油温的变化状况,及时对液压油或是有关零部件加以替换,确保液压系统能够稳定的进行运转。
2.3 防范液压油中掺进过多的水分与空气
在使用液压油时,应当有效的避免水分融合在内,若是液压油内含有的水分太高,可能会导致仪器零部件受损,从而使得液压油发生变质或者是酸化等问题,导致油体的润滑作用下降,让机械设备的损耗程度变高。通常液压油在良好的运行状态下,液压油容积内含有大约6%~8%的空气,若是设备运行期间压力持续下降,空气就会转换成为游离的状态,待到气泡发生破裂以后,设备的液压配件就可能发生空蚀现象,并且产生较多噪音,如果液压油中的空气量超过了规定标准范围,就会让设备功能下降,从而导致空蚀现象的出现。
2.4 TMT开口机机械故障处理
在对TMT开口机液压缸关节轴承与销轴进行故障检查与修理工作中,首先应当处理的问题便是如何拆除液压缸的销轴,因为大臂与地面相隔一段距离,检查时不太便利,应当自行制备好检修平台与拆卸工具,将此拆卸工具与曲柄焊接为一体,从而对销轴实行拆除,销轴下层尽管有发生磨损,不过却和液压缸关节轴承配合的销轴以及轴承构成过盈配合,这就让拆卸工作的开展面临较高的难度,在深入分析与探究之后,决定制备加强拆卸工具,使用0.1m的轨道钢来作为材料加以制作,把拆卸工具打坡口与开口机曲柄焊连在一起,把一组规格为10t的液压千斤顶底座放置于拆卸工具中,其中要将千斤顶活塞杆和销轴端面相互接触,借助千斤顶的液压脱离来使销轴得以固定,把拆卸下的关节轴承加以清理干净,并详细检查。关节轴承主体磨损、存在很大间隙,是导致开口机大臂总体不平衡的关键原因。把进口自润滑关节轴承替换为国产轴承,按照额定动荷载采取单缝外圈,存在润滑油槽,两侧带有密封圈,可以经受径向载荷与任意方向较低的周详载荷的向心关节轴承,同时使用45号钢新制销轴,再设置润滑孔道直接与轴承油槽相连通。
2.5 设备改造
(1)对于开口机液压管道漏油时常发生的现象,经过一系列分析可以得知,开口机管接头部位,使用的是O型圈来进行密封,而这在炉前高温运行环境下是明显不适用的,因此便对开口机O型密封损坏现象发生较为频繁的管接头加以检测,而且制作出相应尺寸的紫铜垫,以此来替换O型圈,因为使用紫铜垫来进行密封有着不易老化、耐高温性能强、不易被液压油击穿等特点,因此将其运用在炉前高温环境下,能够表现出较佳的密封性与使用寿命长等优势。
(2)开口机液压管道焊缝在经过反复焊接修补之后,焊肉堆聚,再继续进焊补,则要使用砂轮机来进行打磨,会耗费特别长的时间,并且所取得的焊补效果也较差,极易导致返工。频繁进行焊补的管道,其晶项组织会出现一定改变,此时继续进行焊补则很难取得理想的效果。改造方案为,对炉前开口机已经接受过数次焊补的液压管道,科学合理地进行部分替换。对要求进行替换的管道进行实地测量,然后制作加工出相应的备用件,借助出铁场倒场检修的机会来予以替换。
3 结语
综上所述,在液压部件之中,所发生的问题与故障通常具有很强的隐蔽性。若是发生问题通常无法准确、快速地将问题加以排查,应当详细分析研究引起液压系统故障的原因,制定针对性的解决对策,如此方可有效提高设备管理的有效性与标准化程度,确保取得良好的管理效果。