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EBZ220 掘进机销轴在不同工况下的结构强度分析

2021-10-21段鹏鹏

机械管理开发 2021年10期
关键词:销轴掘进机油缸

段鹏鹏

(山西省高平市科兴米山煤业有限公司,山西 高平 048400)

引言

矿用掘进机作为煤矿开采中的关键设备,将其成功应用到煤矿开采中,保证其高效的开采效率及性能稳定性十分必要[1]。但由于井下环境的复杂性,加上掘进机作业工况的相对复杂,导致掘进机作业时经常出现各类故障问题,其中,油缸与各部件之间的连接销轴在使用过程中经常出现结构变形、局部开裂等问题,一但销轴断裂,将会使整个掘进机处于瘫痪停机维修状态,严重影响着整个矿井中煤矿的开采效率[2]。为此,采用了有限元分析方法,以EBZ220型掘进机为分析对象,开展了销轴在不同工况下的结构强度研究,提出了销轴的结构改进措施。这对提高销轴使用寿命及结构性能具有重要意义。

1 掘进机组成分析

掘进机是煤矿开采中的重要设备,根据掘进机的布局方式不同,可将其分为横轴式和纵轴式类型,根据其功能特点,将其分为了全断面掘进机、部分断面掘进机,细分又可分为单护盾式、双护盾式等类型[3]。以EBZ220 型掘进机为对象,该设备中的关键部件包括截割头、截割头轴、伸缩油缸、减速器输出轴、回转台、回转油缸、销轴、行走部、控制系统等组成,通过各部件的相互配合,实现设备的掘进采煤作业[4]。其中,回转台、油缸是整个结构中关键部件,由于井下环境的恶劣性,导致该些部件在使用时经常出现了结构变形、局部开裂等失效现象[5]。而设备中的销轴也是该设备中的主要受力部件,包括升降油缸截割电机之间的1 号连接销轴、回转油缸与回转台之间的2 号连接销轴等,如图1 所示。由于设备经常处于偏载状态,致使销轴也出现了变形、开裂或断裂等失效现象,不断对销轴进行结构性能分析及优化研究,已成为当前研究的重点。

图1 EBZ220 型掘进机结构图

2 销轴模型建立

2.1 销轴三维建立

根据掘进机的结构特点,重点对设备中的1 号和2 号销轴进行结构性能研究。采用了Solidworks 软件,按照EBZ220 型掘进机中销轴的实际结构尺寸,对其进行了三维模型建立。在建模时,将销轴两端的圆角、倒角及锁紧孔进行了特征简化,仅保留了销轴的关键受力区域,可有效提高销轴的分析精度及效率,由此,完成了销轴的三维模型建立。

2.2 销轴仿真模型建立

在完成销轴的三维模型建立后,将其保存为x-t格式,导入至ABAQUS 软件中,对其进行了仿真模型建立。根据销轴的实际使用特点及材料情况,在软件中将销轴的材料设置为Q235 材料,其材料密度7 850 kg/m3,材料屈服强度为235 MPa;弹性模量206 GPa;许用强度180 MPa。同时,将销轴按照实体单元类型进行了设置,网格类型选择了六面体网格类型,网格大小设置为5 mm,销轴网格划分后如下页图2所示。销轴与铰接连接处的约束主要设置为旋转和接触约束,以保证与实际作业情况相吻合。另外,由于掘进机的工况相对较多,故确定了工况一和工况二。工况一条件下,设置的俯仰角为-26°,水平角为28°,油缸施加载荷为21 MPa;工况二条件下,设置的俯仰角为44°,水平角为-28°,油缸施加的载荷为21 MPa[6]。

图2 销轴网格划分图

3 销轴结构强度分析

3.1 工况1 下销轴结构强度分析

通过对两个销轴的仿真分析,得到了其结构应力变化图。由图3-1 可知,1 号销轴整体结构出现了不同程度的应力集中现象,最大应力值出现在销轴的中间区域的一侧,为144.84 MPa,但未超出材料的屈服强度235 MPa,并向销轴两端呈逐渐减小的变化趋势。由图3-2 可知,2 号销轴也出现了中间区域一侧的较大应力集中现象,最大应力值与1 号销轴相比更低,为130.76 MPa,而销轴两端的应力则呈逐渐减少趋势,与1 号销轴的受力情况基本相同。分析其原因为销轴在工况1 条件下受到油缸与销轴孔之间的较大外界载荷作用,且中间区域主要是由于油缸的升或降导致的,出现了销轴中间一侧的较大应力。因此,在实际使用过程中,需对其进行重点检查及维护,保证销轴的结构安全性。

图3 工况1 下销轴应力变化图

3.2 工况2 下销轴结构强度分析

通过分析,得到了销轴的工况2 条件下的应力变化图(图4)。由图3 和图4 的销轴应力变化可知,两根销轴的受力情况基本相同,均是整体结构出现了分布不均匀的应力集中现象,在中间区域的一侧的应力值达到了最大值,最大值分别达到了194.39 MPa 和141.11 MPa,但也未超过其材料的屈服强度235 MPa,其中,1 号销轴的应力值相对较高;由销轴中间区域向两端,销轴上应力呈逐渐减小的变化趋势。分析其原因为:由于工况2 为掘进机截割部分为举升状态,导致1 号销轴除了受到油缸的支撑力作用,也受到截割部的自身向下的重力作用,致使1 号销轴所受到的应力值相对更高,而2 号销轴主要受到来自水平方向的阻力,故受力情况与工况1 下基本相同。若销轴长时间处于此工况下工作,极容出现结构失效现象,故需对销轴进行结构优化改进。

图4 工况2 下销轴应力变化图

4 销轴改进措施

根据前文分析,1 号和2 号销轴在不同工况下均出现了不同程度的应力集中现象,最大应力主要集中在销轴中间区域的一侧,为提保证销轴在不同工况条件下均具有较高的结构强度及性能,故制定了销轴的改进措施,具体如下:

1)将销轴的材料由当前的Q235 材料改为屈服强度更高的Q345 材料,使其材料的屈服强度提高至345 MPa,保证销轴具有更好的结构强度;

2)在销轴完成加工后,可对其进行调质、淬火等热处理操作,保证销轴具有更高的强度和刚度;

3)将销轴的直径增加4~5 mm,相应的铰接孔和油缸连接孔尺寸也做相应的增加调整,也能提高销轴的整体强度;

4)在销轴中间一侧区域的非应力集中区域开设直径较小的小孔,可考虑Φ2 mm,以将销轴上集中的应力转移至小孔处,有效缓解销轴的应力集中现象;

5)在掘进机不同工况作业时,应重点对销轴中部受力区域进行检查,若发出销轴出现磨损严重、变形或局部开裂等现象,可对其进行及时的维护保养,销轴与销轴孔之间定时添加润滑油,以降低受力部位的摩擦力。

5 结论

1)对销轴在不同工况下的结构强度进行分析研究,得出结论:1 号和2 号销轴的中间区域一侧均出现了较大程度的应力集中现象,是整个结构的薄弱部位。

2)从材料、结构、热处理加工、维护保养等方面提出了销轴的结构改进措施,以保证销轴的结构强度及使用寿命、提高设备的安全性。

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