折皱式防砂筛管过流性能测试及评价方法*
2021-03-24陈阳齐志刚闫怡飞刘东林陈宗毅宋翰林
陈阳 齐志刚 闫怡飞 刘东林 陈宗毅 宋翰林
(1.中国石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院 2.中国石油和化学工业联合会非常规油气钻完井技术重点实验室3.中国石油大学(华东)机电工程学院 4.淄博东森石油技术发展有限公司 5.胜利油田分公司石油工程技术研究院)
0 引 言
目前,胜利油田常规防砂方法包括独立筛管和砾石充填两大类[1],在高产液量、稠油、致密砂岩及砂岩粒度不均等复杂生产条件下,储层砂极易堵塞挡砂过滤介质[2],从而显著降低其过流性能,导致近井地带产液过流压降较大,严重影响了单井产能[3-5]。上述现象在孤东、单家寺、盐家及孤岛等油田区块较为明显,生产跟踪数据和诊断分析结果显示,在生产制度不变的条件下,由于过滤介质堵塞,在井位投产后20 d内,油套环空动液面通常有较大下降幅度,其中独立筛管(金属毡筛管)液面下降幅度为50~120 m,砾石充填(绕丝筛管配合管内砾石充填)液面下降幅度为30~90 m。
为有效提高独立筛管过流性能,自2014年起,中国石化胜利石油工程有限公司与中国石油大学(华东)联合进行攻关,研制出折皱式(ZZS)防砂筛管。该新型筛管首次使用折皱式筛网,其过滤面积相比常规筛管大幅增加,且具有亲水疏油特性,可在一定程度上降低筛网堵塞对过流性能的不利影响,从而有效提高单井产液量和产油量。
过流性能是ZZS筛管创新性的直接体现,也是衡量工具研制成功与否的重要标准,因此本文特别设计了物模评价试验,并结合现场典型应用井位生产数据与常规筛管进行对比,论证了ZZS筛管在不同复杂生产条件下的过流性能,从而为该技术后续推广应用提供重要指导。
1 技术分析
1.1 结构
防砂筛管样件如图1所示。ZZS筛管由内到外分别由基管、内骨架、ZZS筛网及双侧流道外保护管组成,其结构如图1a所示。其中ZZS筛网为关键部件[6],由两层高强度不锈钢金属网夹一层高精度过滤介质组成,采用折波式工艺形成8~10 mm厚度的褶皱样式的筛网,其局部结构如图2所示。
1.2 技术参数及特点
ZZS筛管过滤精度85~185 μm,工作温度范围20~380 ℃,耐酸碱度的pH值范围是3~13,过滤介质孔隙度大于70%。
ZZS筛网的特点是过滤面积大,以ø88.9 mm规格ZZS筛管(外径112.9 mm)为例,其筛网展平幅宽达1 400 mm以上,而相同规格金属毡筛管(外径103.3 mm)的筛网展平幅宽只有300 mm左右,ZZS筛网材料用量为相同规格常规优质筛管的4倍以上。
1—基管;2—内骨架;3—折皱式筛网;4—侧流道外保护管;5—密封环;6—顶压环;7—支撑网;8—金属毡挡砂材料;9—支撑筋条;10—绕丝。
图2 ZZS筛网局部结构Fig.2 Partial structure of ZZS screen
在储层入流流量不变的条件下,若增大ZZS筛管筛网过滤面积,则单位面积筛网的过流流量减小,因此,当筛网被储层砂堵塞后,其过流压降仍能保持在较低水平。ZZS筛网的过滤介质表面涂覆有化学涂层,具备亲水疏油特性,增强了高黏度油相通过筛网的能力。
2 试验研究
2.1 物模试验装置
物模试验装置模拟近井地带至管内的流动过程[7],其结构如图3所示。测试样件(部件2)安装于装置主体(部件10)中心位置,打孔管(部件12)用于模拟射孔套管,套装于样件外部;部件2与12之间的环空称为筛套模拟环空,用于模拟射孔套管和防砂筛管之间的流动过程;部件12与10之间的环空称为近井模拟环空,用于模拟射孔套管外近井地带的流动过程。
1—安全压力计;2—测试样件;3—进液管;4—径向流导向器;5—压力计;6—压差计;7—旋转轴;8—支撑架;9—液样采集球阀;10—装置主体;11—流量计;12—打孔管(模拟射孔套管);13—锁止装置;14—出液管;15—密封盖。
径向流导向器引导试验流体径向流向测试样件。流体流量由流量计自动测量,并可通过改变柱塞泵的频率(0~50 Hz)调整其为规定值。压差计使用压力探头分别测量部件12内表面处及部件2内部的压力,压差计读数即为筛管样件的综合过流压降(筛网/绕丝层与管外储层砂堆积层/砾石充填层的过流压降之和)。压差计有多种型号可选,以便为评价试验提供合适的测量精度和量程。
本试验所涉及的测试样件分为3种,分别是:ZZS筛管样件,如图1a所示;金属毡筛管样件,如图1b所示;绕丝筛管样件,如图1c所示。测试样件的基管外径统一为88.9 mm,样件过滤段长度统一为0.5 m,打孔管(模拟射孔套管)的外径统一为177.8 mm。
2.2 应用区块基础数据
ZZS筛管计划在胜利油田4个不同区块中应用,其开发油层近期含水饱和度平面分布如图4所示。区块1井区内无断层,构造简单平缓,西南部高,东北部低,倾角10°~2°,目的层Ng54~61单元,具有统一的油水界面;区块2为受基岩隆起控制的鼻状构造,向南偏西方向急剧倾没,顶部平缓,倾角小于2°,目的层Ng1~2单元;区块3构造整体简单,为顶面构造呈穹窿形的砂岩体,具有明显的背斜形态,上覆厚层泥岩,目的层Yj1单元;区块4为向东倾斜的单斜构造断块,西南部为断块高部位,目的层Ng43~44单元。
各区块物性参数和生产情况如表1所示。区块1的主要特点是储层砂粒度较粗,综合含水率高,油层产液量大;区块2的主要特点是原油黏度高;区块3的主要特点是储层砂粒度较细;区块4的主要特点是储层砂分选性差。
表1 应用区块岩石和流体物性参数Table 1 Rock and fluid physical parameters of applied block
2.3 试验参数设定
根据2.2节基础数据,分别针对4个目标区块的井下工况进行模拟试验,充分评价ZZS筛管在各种复杂井下工况中的过流性能。根据表1中储层砂粒度中值和分选系数,配置出人工砂,人工砂配比如表2所示。
试验变量取值如表3所示。从表3可以看出:试验流体流量取值等级根据表1中单位厚度油层产液量范围制定,并要求涵盖该范围;试验流体黏度取地层油水两相流体的平均黏度,即根据表1中地层原油换算黏度[8-9]和地层水黏度,基于综合含水体积分数进行加权平均;试验样件配置如表3所示,样件挡砂精度根据表1中粒度中值和分选系数设定[10-11]。
图4 应用区块开发油层近期含水饱和度平面分布Fig.4 The horizontal distribution of recent water saturation in the applied block
表2 人工砂配比Table 2 Proportion of artificial sand
2.4 试验步骤
按照表2配制足量的1~4号人工砂;按照表3备好足量的5、20和40 mPa·s黏度的羧甲基纤维素钠(CMC)黏液,备好足量的1~4号砾石,所需筛管样件就位。连接好试验装置,矫正仪表归零。首先进行区块1的评价试验。
(1)装置主体放入ZZS筛管样件,将筛套模拟环空和近井模拟环空填充1号人工砂,密封装置主体,使用清水,以1 200 L/h大流量循环,令人工砂侵入筛网并在筛网表面架桥,在最短时间内运移至稳定状态,要求压差计(图3中的部件6)读数稳定5 min以上。
表3 试验变量取值Table 3 Values of test variables
(2)使用黏度5 mPa·s的CMC黏液,以最小试验流量等级120 L/h循环,待压差计读数稳定5 min,试验控制台自动读出压差计读数并记录。增加流量至下一等级,直至完成所有流量等级测试。
(3)停泵降压,打开装置主体,清除人工砂,取出样件,清洗装置主体,排净试验流体。
(4)重复步骤(1)~(3),完成针对金属毡筛管样件的评价试验。
(5)将装置主体放入绕丝筛管样件,在筛套模拟环空中填充1号砾石,在近井模拟环空中填充1号人工砂,重复步骤(1)~(3),完成针对绕丝筛管样件配合管内砾石充填的评价试验。
参照表3试验变量取值,重复步骤(1)~(5),完成针对区块2、3和4的评价试验。
2.5 试验测试结果
针对4个区块的评价试验测试结果如图5所示。压差计每隔1 min记录1个数据,每个数据点代表当前1 min内样件综合过流压降(图3中的部件6读数)的平均值。测试结果为:
(1)由于试验流体流量逐次加大,所以过流压降曲线呈阶梯上升状态,压降与流量基本上成正比关系[12]。
(2)在增大流体流量之后较短时间内,过流压降有时会出现瞬降现象(曲线上向下的尖头),其原因是流量突然增大导致样件局部筛网/绕丝层发生形变,使得原先侵入的试验砂穿透了过滤介质而产出,即发生了局部解堵[13-14]。ZZS筛网的力学稳定性稍逊于其余两种样件,使得其压降瞬降次数总体上略多于其余两种样件,但由于试验砂很快会再次堵塞过滤介质,所以该现象持续时间非常短暂,不会影响试验结果。
图5 试验测试结果Fig.5 Test results
(3)在相同工况下,ZZS筛管的过流压降最低,相比金属毡筛管低30%~40%,相比绕丝筛管配合砾石充填低10%~20%。
3 现场应用
ZZS筛管在4个目标区块的典型应用井位如表4所示。应用井位前期下入的防砂筛管在生产过程中失效,实施拔筛管措施[15]后,统一换用ø88.9 mm ZZS筛管生产。为评价ZZS筛管的应用效果,跟踪了采取措施前后应用井位的日生产数据,如图6所示。图6中日产量曲线的断点即为井位停产采取措施时间,再次开井后,抽排井筒内及近井地带的残留工作液,井位日产液量和日产油量很快恢复正常,且相比前期完井方法有明显提高。
表4 典型应用井位基本信息Table 4 Basic information of typical applied wells
图6 典型应用井位日生产跟踪数据Fig.6 Daily production data of typical application wells
为便于定量表征4口应用井位生产水平变化情况,统一选取图6中采取措施前后3个月内的生产数据进行对比,如表5所示。从表5可知:相比前期完井方法,ZZS筛管凭借其优良的过流性能改善了近井地带流体的入流状态,降低了产液入流附加压降,井筒供液能力有所提高,日产液量提高幅度20%~70%,动液面提升100~300 m;应用井位日产油量显著提高,平均提高1.2 m3/d,提高幅度25%~130%;产液含水体积分数基本保持稳定,变化幅度小于3个百分点。
表5 典型井位应用效果Table 5 Application effects of typical applied wells
4 结论及建议
(1)研制的新型折皱式防砂筛管(ZZS筛管)不仅过滤面积大,而且筛网材料用量为相同规格常规优质筛管的4倍以上,可在一定程度上降低筛网堵塞对过流性能的不利影响,从而有效提高井筒供液能力。
(2)物模试验和现场应用结果表明,在高产液量、稠油、致密砂岩和砂岩粒度不均等复杂工况下,ZZS筛管的过流性能优于金属毡筛管,更优于配合砾石充填绕丝筛管。因为在储层入流流量不变的条件下,若增大筛网过滤面积,则单位面积筛网的过流流量减小,所以当筛网被储层砂堵塞之后,其过流压降仍能保持在较低水平。
(3)物模试验使用单相CMC黏液作为试验流体,无法体现ZZS筛管过滤介质亲水疏油特性对提高过流性能的促进作用,建议后续使用油水两相试验流体,以便更加准确地模拟井筒流动特征。