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可逆凝胶暂堵工艺技术研究与应用

2021-03-22马景洋董传宾朱向前刘昱瑭郑礼鹏

石油化工应用 2021年2期
关键词:胶体溢流油压

陈 立,马景洋,董传宾,张 通,韩 立,韦 文,陈 珂,朱向前,刘昱瑭,郑礼鹏

(中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西榆林 719000)

1 注水井带压作业现状及问题

注水井带压检串作业已成为目前各油田推广的主要技术[1]。该技术可以在井口不泄压的状态下,实现带压起下管柱作业,可有效解决注水井泄压带来的安全环保风险,同时避免了注入水的流失,对维持地层能量和促进油田生产起到积极作用。本厂2017-2019 年分别实施带压检串96、161、252 口井,呈逐年上升趋势。

注水井带压检串存在作业时间长、费用高等问题,同时设备庞大,搬运复杂,以上种种原因,导致带压作业实施进度滞后。

针对上述问题,急需研究一种暂堵技术,封堵炮眼,屏蔽地层水,从而实现常规检串,并且措施后不影响注水,达到既能提高生产效率,又可以降低生产成本的目的。

2 可逆凝胶暂堵工艺技术及适应性评价

为解决现场生产问题,结合实际应用,研究出一种可逆凝胶暂堵剂,该堵剂是一种聚合物胶体,能对温度、pH 值、压力、化学介质等外部条件产生敏感响应,具有吸收性和缓释性的特性,在外界环境刺激下能发生可逆的有序—无序构造变化相变过程。

可逆凝胶在地面条件下呈液态,黏度低,流动性好;进入封堵位置后,随着温度增加,可逆凝胶线团结构变化,逐渐形成胶体。在原产层人工裂缝的缝口形成暂时的胶体堵塞[2]。有效阻止外来流体进入原产层的同时,依靠胶体强度平衡地层压力,达到常规检串的目的;检串完成后,胶体自动降解,对后期生产不产生影响[3-6]。通过对胶体形成温度、降解时间和抗压强度试验,能够满足现场应用。

2.1 温度对胶体成胶的影响

控制成胶时间是可逆凝胶暂堵技术的关键之一。合理控制成胶时间有利于堵剂顺利进入封堵部位,提高封堵成功率;若胶体成胶过快,不但影响胶体注入性能,还有可能造成施工事故。通过试验表明,胶体成胶速度与温度成反比,温度越低胶体成胶速度加快,温度越高胶体成胶速度减缓,这个规律可以有效指导胶体对施工目的层的应用适应性(见表1)。

由表1 数据可以看出,在地层温度为60 ℃时,可逆凝胶成胶时间为3 h,能够满足油藏条件。

2.2 胶体降解时间试验

胶体降解速度应能满足检串的时间要求,在整个检串过程中必须保证胶体强度,以防发生井控事故。检串完成后胶体须完全降解,达到不伤害储层,不影响生产的目的,试验数据(见表2)。

表1 不同温度对胶体成胶性能影响

表2 不同浓度聚合物成胶和破胶时间

由表2 数据可以看出,随着胶体聚合物质量分数增加,胶体成胶时间和胶体强度提高,当质量分数为90%时,胶体强度达到最高,稳定时间7 d,之后胶体逐渐降解,完全降解时间约14 d。因此在检串过程中,作业时间控制在3~5 d 为最合适。

2.3 胶体抗压强度试验

配制聚合物质量分数为90%的可逆凝胶,测试其抗压强度,评价其封堵性能。试验采用多功能岩心驱替装置,对可逆凝胶进行承压驱替试验,以评价可逆凝胶的抗压强度(见表3)。

由表3 数据可以看出,胶体突破压力为17.0 MPa。在选择作业井时,应当选择井底压差小于16 MPa 的注水井作业,才能够保证敞井作业的成功率。

3 现场应用情况

目前实施两口井,使用可逆凝胶封堵后两口井均能达到不带压检串目的,总结得出以下认识。

表3 可逆凝胶抗压强度试验

3.1 该工艺技术达到“堵得住、解得开”的效果

封堵过程中两口井爬坡压力均在2.0 MPa 左右,且在半小时内压力突涨,说明堵剂在射孔段成胶发挥封堵作用;在检串作业完成后均能达到配注要求,施工后井口压力平稳不增,堵剂有效破胶。

X1 井位于Y 油藏,于2013 年12 月投注,累计注水3.9×104m3,正常油压11.5 MPa,2019 年计划检串,8月10 日开始停井泄压,累计泄水量125 m3,对比正常注水压力仅下降1 MPa,关井后压力再次上升。2019 年9 月4 日开始对该井实施暂堵施工,排量12 m3/h,施工压力由15.0 MPa 升至17.8 MPa(施工曲线见图1),候凝后于9 月6 日18:00 开始起原井管柱,井口无溢流,顺利施工,9 月7 日完井。目前配注20 m3,实注20 m3,油压12.3 MPa。

X2 井位于Y 油藏,2012 年6 月投注,累注水2.3×104m3,正常油压9.9 MPa,2019 年10 月12 日累计泄水量100 m3,井口压力无明显变化,实施暂堵检串,11 月4 日开始施工,排量18 m3/h,施工压力由14.0 MPa 升至16.0 MPa(施工曲线见图2),关井候凝后,11 月5 日18:00 开始起原井管柱实施检串作业,井口无溢流,通洗井后该井11 月7 日顺利完井开注。目前该井配注15 m3,实注15 m3,油压10.6 MPa。

3.2 前置低分子凝胶封堵性能是成功关键

前置低分子凝胶既要抗地层流体对可逆凝胶的破坏,又要达到堵而不死的效果。X1 井施工前井口压力11.5 MPa,采用低分子凝胶浓度1.0%,封堵候凝后,泄压2.5 h,流量降至0.5 m3/h,相对较大;X2 井施工前井口压力9.9 MPa,为达到更好的封堵效果,该井优化前置堵剂浓度和用量,将低分子凝胶浓度提高至1.5%,注入液量由12 m3提高至18 m3,增加了封堵强度,提高了封堵稳定性,封堵候凝后,泄压2 h,流量降低至0.3 m3/h,增加了安全性、可控性,同时也满足了更高压力的需求。

3.3 实施可逆凝胶技术后能实现检串全部工序

逐步增加工序,由堵后简单“检串”完井,到堵后“通井—洗井—检串”完成全部工序,作业全程井口无明显溢流产生,能达到敞井作业。

图1 X1 注水井暂堵施工曲线

图2 X2 注水井暂堵施工曲线

3.3.1 措施后注水井溢流变小 X1 井于9 月4 日14:50 施工结束,停泵压力17.0 MPa,9 月5 日9:10 开始泄压,泄压前油压6.5 MPa,泄压初期液量较大,溢流量约4 m3/h,随后溢流逐渐减小,2.5 h 后溢流量约0.5 m3/h,泄压数据(见表4)。

表4 措施后X1 井泄压数据(2019.9.5)

X2 井于11 月4 日16:20 施工结束,停泵压力为16.0 MPa,11 月5 日10:00 开始泄压,泄压前油压为8.5 MPa,泄压初期液量较大,溢流量约2.5 m3/h,随后溢流逐渐减小,2 h 后溢流量约0.3 m3/h,泄压数据(见表5)。

表5 措施后X2 井泄压数据(2019.11.5)

3.3.2 溢流量减小可以敞井修井,顺利完成检串作业X1 井于2019 年9 月6 日18:00 开始上提原井管柱,管柱顺利提出,无溢流影响施工,次日完井。

X2 井于2019 年11 月5 日18:00 开始起原井管柱,施工过程无明显溢流,顺利实施“通井、洗井、检串”等工序,于11 月7 日完井。

3.3.3 措施后压力上升幅度较同区块对比井基本一致两口井目前正常注水,说明暂堵剂破胶,地层疏通。注水压力均有上升,上升幅度较同区块对比井基本一致。其中X1 井压力上升0.8 MPa,同区块对比井平均压力上升0.83 MPa;X2 井压力上升0.7 MPa,同区块对比井平均压力上升0.86 MPa。

4 结论及建议

(1)可逆凝胶是一种成胶时间和成胶强度可控、可逆性凝胶体,具有吸收性和缓释性的特性。

(2)通过现场实践证明可逆凝胶可以对部分高压注水井进行暂堵,将带压检串变为不带压检串,同时暂堵后凝胶破胶,不影响后续正常注水,针对部分区块注水井泄压难度大,带压队伍不足的问题,该技术可以作为一种较好的补充手段。

(3)该技术单井费用较低,与带压检串相比平均单井节约费用约4 万元。

(4)目前该技术存在一定的技术和工艺限制,具体如下:

①可逆凝胶对地层压力要求较苛刻,使用范围相对较小。目前可逆凝胶实验室抗压强度仅达到16 MPa,不能满足停注后油压高于16 MPa 的高压注水井使用。

②高压注水井对凝胶胶体稳定性要求较高,可逆凝胶注入地层后,受地层温度、水质矿化度、机械杂质等因素影响,稳定性须通过更多井验证。

③该技术对分注井暂堵,受层间吸水差异、封隔器等因素影响,技术工艺须进一步研究完善。

④实施的两口井目前注水压力上升速度较同区块对比井基本一致,说明地层中暂堵剂基本完全破胶,但仍需对破胶性能作进一步研究。

⑤通过两口井的现场应用,证明可逆凝胶暂堵检串技术具有较好的可行性和应用前景,同时针对目前的技术限制,不断优化调整堵剂体系,增加该技术的适应性,在达到措施目的的前提下,更大幅度降低作业费用,形成较为成熟的技术体系,取代部分带压作业。

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