低压产液气井管理方法的探索与实践
2021-03-16陈树勇聂新赵彦辉
陈树勇 聂新 赵彦辉
摘要:欢喜岭采油厂采油作业一区(以下简称欢采采油作业一区)现有气井大多是低压、低产、含水气井,存在地层能量降低、井底积液增多、自喷期缩短等管理难题。为此以齐2-20-012为突破口,通过气流携液能力、油嘴尺寸确定、投棒数量等研究和摸索,找到了低压产液气井合理油嘴尺寸、投棒放喷制度的确定方法,并在该区推广应用,效果显著。
关键词:低压产液气井;管理方法;探索;實践
中图分类号:TE377
一、制定低压产液气井合理工作参数的理论依据
1.气流携液能力研究
根据Turner等人的高速气流携带液滴模型的相关理论,针对高气液比,导出了气井携液临界流量和产量计算公式:
考虑到现场实际使用情况,在通常情况下,携液临界流量的简化公式为:
2.气井油嘴尺寸的计算方法
在现场应用中,为了保持气井平稳高效生产,要根据气井各生产数据选择合适尺寸的油嘴,以下列公式作为计算方法:
式中:d为油嘴直径,mm;γg为天然气相对密度;k为气体的绝热指数; T1为油嘴入口处温度,K;Z1是为天然气的体积压缩系数;p1为油嘴入口处的压力,MPa;p2为油嘴出口处的压力,MPa;qsc为标准状态下通过气嘴的体积流量,m3/d。
3.低压产液气井井底积液量计算方法
产水气井关井稳定后,通过油压、套压可以计算出井底积液的相对高度。油管与环空上部均为静止气柱,根据连通器原理:pch+pcg=pth+ptg+ptl
式中:pch为套管压力;pcg为环空内气柱压力;pth为油管压力;
ptg为油管内气柱压力;ptl油管内液柱压力。
考虑到油管及环空内的气柱高度差不大,对压降的影响较小,在排除其影响因素的情况下,pch=pth+ptl 。根据压强公式ptl=ρgh可计算出环空积液面以上油管内液柱高度。该井关井后测得的环空积液面深度,从图1可看出阴影部分即为井底积液体积,根据体积计算公式可以计算出阴影部分体积(井底积液量)。
4.低压产液气井投棒数量的计算
泡沫排水棒的作用是向井内注入一定的起泡剂,使其溶液呈低表面张力,形成高表面粘度的泡沫。由于气体与液体密度相差很大,故在液体中的气泡总是很快上升至液面,使液体较容易带出,从而大大减少气体的滑脱损失,提高气流垂直举液能力。根据泡沫棒厂家提供的相关数据,当泡沫浓度达到0.3%时,就可达到较理想的降低表面张力作用。泡沫浓度的计算公式:Cp= Vp/Vj×100% ,根据公式在已知泡沫浓度和井底积液体积的情况下,可以求出泡沫棒的体积,每支泡沫棒体积为500ml,可以求出所需泡沫棒的数量。
二、低压产液气井管理方法探索
1.齐2-20-012油嘴大小的确定
(1) 根据计算公式确定的携液临界流量和油嘴直径
要达到增强井筒内气流的携液能力,减缓井底积液速度的目的,就要在保证井底流压相对稳定的情况下,扩大油嘴尺寸,增加产气量,使产气量、产液量、井底流压相对稳定,达到平稳生产。要使井筒内气流达到平稳的携液能力,就要使日产气量达到携液的临界流量以上。根据携液临界流量公式计算出齐2-20-012井最小日产气量应该为0.93万方。在确定日产气量后,根据油嘴直径的计算公式,计算出油嘴直径为14mm。
(2) 携液临界流量和油嘴直径的现场验证及继续探索
根据理论计算出携液临界流量和油嘴直径后,在现场进行了生产验证。但在现场验证过程中,实际日产气量只有0.91万方,井底积液未被带出,理论计算的油嘴直径偏小。因此在理论计算的基础之上,结合现场的实际情况继续进行摸索。选择不同的油嘴进行生产,并对产气量、产液量、稳产时间、生产周期各数据进行对比分析,确定最佳的油嘴尺寸。
从表1可以看出,选择17mm油嘴生产时产气量多。
2.齐2-20-012投棒放喷制度的确定
(1)投棒时机的选择
油管中气水两相垂直流动状态可分为:气泡流—段塞流—环流—雾流四种,由于齐2-20-012井地层能量不足,气液比很高,井筒内气水流动状态以环流、雾流为主,并且不能形成稳定的带水生产状态,当井底积液越来越多又不能及时排出时,导致气井减产、停喷。对于该井主要根据油套压差及气水产量波动情况来判断投棒时机。
从表2可以看出,最佳的投棒时机是气井生产到96小时,即投棒周期为4天。
(2)投棒数量的确定
在生产到96小时后,关井观察井口油套压恢复情况。24小时后油压1.9 Mpa、套压2.2 Mpa。根据连通器原理计算出环空积液面以上油管内液柱高度大约为30米,关井后测得的环空积液面深度为2915米,根据体积计算公式计算出井底积液量约为1.03方。此时如果不及时排液,很快就造成气井被压死停喷。对不同泡沫浓度(0.25%-0.4%)的排液效果进行跟踪试验,具体数据见表3。
从表3可以看出,当泡沫浓度在0.35%时排液效果最好,确定该井投棒数量为7根。
(3)焖井时间的确定
泡沫棒投入井中后,其溶化速度主要取决于井筒内混合液的冲刷、搅拌作用的大小,而自身在液体中的溶化速度较慢,且只在表层溶化。因此对于积液气井,应选择最佳投棒时机,不能等到停喷后再投棒。通过摸索,在选择最佳投棒时机后,焖井1小时后放喷生产最合理。
3. 现场实施与效果评价
齐2-20-012工作制度确定后,按表4立即实施并跟踪效果,自2011年12月调整生产制度以来,各项生产指标平稳,日产气稳定在1.3万方左右。同时,推广应用到双38-10、双31-24等5口井,累计创效612万元(截至2013年3月)。
三、结语
进入开发后期,靠天然能量开采的低压产液气井,把解决问题的重点放在控制、消除井底积液及增强井筒内气体的携液能力方面,探索合理的生产制度,精心管理,可有效延长该类气井的生产时间,能创造可观的经济效益和社会效益。
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