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USTER 自调匀整并条机上粗节和大节的控制

2021-03-11陈洪奎刘建忠封玉蓉刘文国

棉纺织技术 2021年2期
关键词:门限

陈洪奎 刘建忠 封玉蓉 崔 洁 刘文国

(1.吴忠德悦纺织科技有限公司,宁夏吴忠,751100;2.德州恒丰纺织有限公司,山东德州,253517)

1 TP-N 粗节和大节的概念

USTER 自调匀整系统中对粗节的定义包含两类:TP-N 粗节和大节[1]。

1.1 TP-N 粗节

TP-N 粗节的界限范围是人为设定的。TPN 粗节设定后,一般显示在TP 柱状图上。粗节柱状图记录了最小长度2 cm 棉条质量的增加,并且变化超出了TP-N 粗节的设定界限范围,但是低于大节的门限设定。记录每2 h 粗节数,每隔100 m 更新一次。

1.2 大节

在USTER 质量界限中大节设定是25%。大节和TP-N 粗节的区别是:质量门限不同,TP-N粗节的质量门限小,为15%~17%,大节的质量门限大,一般在25%~30%之间;匀整系统的处理方式不同,TP-N 粗节仅仅显示粗节数,但是不停车;在质量门限中,如果产生的大节超过设定的门限设定,匀整并条机会马上停机。挡车工必须用手找到大节并去掉,以保证大节不流入粗纱工序,减少成纱中的短粗节。

2 TP-N 粗节和大节的设定

由于理解的差异,纺织厂管理和技术人员对TP-N 粗节和大节具体门限设定不尽相同。有的工厂将TP-N 粗节门限设定为20%,大节门限设定为25%。理由是较小的大节门限设定,有时在熟条上找不到,有时即使找到,由于过小,也没必要去掉,因此采用25%的大节设定。大部分工厂将TP-N 粗节设定为15%或者17%,这样的设定敏感度高,每2 h 显示的TP-N 粗节数较多。

TMFD81l 型并条机在显示面板上显示大节的粗度百分数。据并条保全工或者操作技术人员介绍,小于25%的大节,有时在棉条筒中根本找不到,只有超过25%的大节才能找到并去掉。因此,并条大节的设定粗度按不能低于25%进行设定较合适。大部分工厂将自调匀整并条机大节的门限设定为25%,或者30%。

3 产生大节的原因及分析

纺普梳棉的大节多于纺精梳棉。纺精梳棉的大节多于纺化纤。大节表现不稳定的,夜班大节比白班大节多一些。混纺纱大节比纯纺纱多一些。

上工序和本工序的挂花、积花,如并条机上下清洁装置清洁不良,各部通道挂花,凹凸罗拉挂花;上工序积花、挂花;梳棉机夹花条等;精梳机的积花、挂花问题;并条机本身的牵伸不开等问题都会产生大节。

要观察和分析大节的形态,看形成大节的纤维状态是否伸直平行,大节纤维状态是集聚的还是散乱的。如果是伸直平行的,就要考虑是否是牵伸不开造成;如果是积聚的纤维,就要考虑是否积花挂花造成的;如果是散乱的纤维,而且长度较长,可能是毛条造成的。前道工序如梳棉机、精梳机、头道并条机所有的通道不光洁、有毛刺、积聚短绒会造成大节。末道并条机凹凸罗拉、牵伸部分、上下清洁积花、挂花会造成大节。牵伸区隔距不当,牵伸不开会造成粗节或大节。

4 形成大节和TP-N 粗节的实例分析

(1)梳棉机大压辊位置不准确,前移或者后移造成加压过重或者过轻,输出的生条产生硬条子,在后道并条机造成大节。 我们曾经发现,FA227A 型梳棉机条子中间夹有硬条子,非常严重,应该是牵伸不开。发现大压辊压力过大,将大压辊加压调小,虽然条子粗了,但是牵伸开了。

(2)末道并条机凹凸罗拉积花造成TP-N 粗节。我们曾经发现并条末道自调匀整并条机TPN 粗节很多,每2 h 有90 多个。经过检查是并条机凹凸罗拉积花造成的。清洁凹凸罗拉后,问题得到解决。

(3)梳棉机给棉板和刺辊隔距大小不一致造成生条大节,最终在并条机末道形成大节。曾经有3 台梳棉机盖板花出现部分或者全部双层盖板花,盖板花的头部出现明显的小疙瘩,而且不匀。基本判定梳理不好,检查梳棉机后部工艺,发现刺辊隔距差异大,将刺辊磨砺后,再调整刺辊和给棉板隔距,问题得到解决。

(4)梳棉机上下轧辊隔距左右不一致造成TP-N 粗节。某台并条机每2 h 产生100 个~200个TP-N 粗节。经查本台并条机和头道并条机没有问题。进一步分析是梳棉机出了问题,该梳棉机上下轧辊左右隔距一边大一边小,差异较大。隔距小的地方,轧辊肯定带花,缠压辊。

(5)梳棉机前下罩板带花造成夹花条。梳棉机开车后到车上实际检查。用手电照着,检查道夫三角区,观察此处的气流情况和转移情况,发现道夫间歇性带花,发现梳棉机右侧罩板下面明显挂花。拆下罩板,对罩板内侧面进行上下打磨,切忌左右打磨,否则可能造成气流的紊乱。FA227A 型梳棉机道夫上罩板前部抬起部分有一个开口,由于道夫的转动在这里形成负压,导致经常有浮花。浮花被带入棉网,生条就会产生夹花条。

(6)道夫传动侧齿轮缺油。从梳棉机正面看,机右侧齿轮轴承缺油异响,转移罗拉转动不稳,造成大节。将3 台梳棉机道夫齿轮加油后,并条大节报警现象明显减少。

(7)并条机上下清洁器积花后搓转造成大节。自调匀整并条机上发现一个大节,粗度91%,分析原因,可能是上清洁绒布或者下清洁胶圈搓转造成的。

(8)夜班并条机清洁不良造成的TP-N 粗节。图1 为FA1322 型并条机上的一个粗节图,很显然头一个红色的竖条显示在两个小时之内为76 个TP-N 粗节。按时间推算,是夜班4 h~6 h 之间粗节最多,此时挡车工最疲乏,清洁不到位。所以要特别注意夜班的清洁工作,做好必要的检查考核工作。

(9)并条工序回潮率低,造成静电产生的涤纶TP-N 粗节。涤纶回潮率低,静电现象严重,TPN 粗节相对比较多。最多的时候,甚至达到了200 个/2 h。

(10)梳棉机和并条机圈条通道挂花造成TPN 粗节。用包布长条带子擦拭梳棉和并条圈条通道,降低并条粗节,效果非常好;各品种粗节大幅下降,基本控制到10 个/2 h 左右。

(11)并条机牵伸不开造成大节。牵伸不开造成的大节见图2。纯涤纶品种,两道并条。发现长6 cm~8 cm、直径4 mm~5 mm 的大节,不是由短绒造成的,都是好纤维。大节出现多时100 个,少时也有30 个~40 个。到现场分析判断是牵伸不开造成。将前后道并条隔距均放大后,大节数量正常,在10 个左右。

图2 并条牵伸不开造成的大节

(12)找不到原因的大节。如FP 喇叭口螺钉松动造成大节误报或者FP 喇叭口塞花造成误报。

基于以上实例,可以对TP-N 粗节和大节有一些认识。并条15%的TP-N 粗节是一种客观存在,清洁工作做得好数量就降低,做不好数量就增多。可以将其作为评价梳棉和并条清洁工作的客观指标。清洁棉条通道是降低棉条TP-N 粗节和大节的一个关键措施。大节反映的是纤维伸直度、平行度和光洁度的状况。棉条通道的光洁与否,对棉条表面光洁度的影响非常大,因此梳棉、精梳和并条的通道光洁工作非常重要。在牵伸区使纤维受控良好,可以减少TP-N 粗节和大节。

5 并条大节纺粗纱试验

在TMFD81l 型并条机上大节门限设定为20%时,摘出大节。将摘出的并条大节在粗纱机上做试验。图3 为并条大节疵点,图4 为并条大节疵点纺出的粗纱疵点,白纸显示的数字是并条大节的粗度百分数。

图3 并条大节疵点

图4 并条大节纺出的粗纱疵点

图4 表明,并条20%以上的大节经粗纱牵伸后会形成3 cm 以上的粗节疵点。棉条表面浮花造成的疵点经过粗纱高架滚动是可以掉落的。熟条里面包裹的大节对粗纱质量影响很大。

6 自调匀整并条机机后接头试验

安排并粗操作员在TMDL81l 型并条机后接头,尽量不按工作法随意接、自由法接头,故意要求结头质量差些,然后用手再搓一下。看看并条机会出现什么大节,粗度有多大。第一次,在并条机上竟然运转正常,没有大节。不放心,又进行了第二次。这一次,在接头之前,将棉条接头对应部位系上红绳,重新接了个质量差的结头,结果还是和前一次一样;并条机停车后,只找到红绳,没有找到结头。这说明停车是红绳造成的,不是结头造成的,也说明自调匀整并条机可以在匀整机后接头。

自调匀整并条机可以匀整挡车工的结头,即使是结头质量差的结头,自调匀整并条机也可以匀整正常,保证熟条的质量。红绳造成的停车也好理解。红绳有捻度,TG 罗拉可以检测出来,但是无法匀整过来。自调匀整并条机对有捻度的纤维硬块可以检测出来,但是无法匀整。自调匀整的这个性能对车间的清洁工作很有意义。挡车工和保全工必须按照工作法清洁,勤清洁、早清洁,防止出现纤维硬块。出现纤维硬块,必然会出现大节。

可想而知,普通并条机末道熟条中的大节很多,结头等一些可以匀整过来的大节没有机会匀整,可能会出现几倍的大节,成为粗纱疵点,在最终的成纱中成为短粗节。

7 关于TP-N 粗节和大节门限设定分析

7.1 TP-N 粗节的设定

TP-N 粗节的设定最好控制在15%,因为15%设定灵敏度高。前道工序清洁上稍微出现问题,可及时发现,前纺车间可以及时采取措施,解决清洁不良问题,以提升前纺车间的管理水平。

7.2 并条大节门限的设定

高灵敏度大节门限设定在20%,中灵敏度大节门限设定在25%,低灵敏度大节门限设定在30%。由于每个棉纺企业的综合管理水平高低不同,对大节设定可以不同。

将并条大节门限设定在20%~30%,如果超出大节门限,并条就会出现报警停车,找出大节,既影响效率,挡车工又要破坏熟条的纤维结构。可能产生以下问题:挡车工在寻找这个大节时,左手拿条子,右手轻轻地捋棉条,手捋的方向和圈条出条的方向相反,可能会造成至少1 m 的毛条,多时有2 m~3 m,严重影响熟条的纤维结构和表面光洁度,直接影响粗纱的表面光洁度,而且是长片段的。基于以上产生的问题,可以取消大节的门限,遇大节只报警不停车。直接将大节报警门限设定为50%。因为鲜有50%的大节,这样就事实上取消了大节的匀整控制。并条工序将产生的很多大节,最终形成粗纱中的短粗节。如果在粗纱和细纱工序不产生断头,可以到自动络筒机上被电子清纱器卡掉。用电子清纱器来把最后一关,这也不失为一种可行的做法。但是对前纺车间的要求高,必须做好通道清洁工作、梳棉机并条机设备状态、工艺,尽量减少并条大节,以减少络筒机的清纱负担,提高络筒机的生产效率。仁者见仁,智者见智,各厂应根据自己的实际情况权衡利弊后选择最适合自己的大节设定。

8 寻找大节的操作法创新

挡车工在找大节的过程中,如果一只手拿着棉条,另一只手一点一点用手捋条子找大节,这是极端错误的操作方法,这样至少会造成1 m 的毛条。如果粗纱8 倍牵伸,就会造成8 m 粗纱存在问题,如果细纱40倍~70倍牵伸,就会造成320 m~560 m 的管纱出现质量问题。如果并条机挡车工摘大节动作不好,就会造成熟条纤维结构的破坏,影响粗纱质量。并条挡车工必须改进操作法,寻找大节时,左手依然拿着棉条,右手大拇指和食指虚握,改捋法为捏法,按照顺序依次轻轻捏熟条,依次寻找大节;当找出大节后,轻轻摘除大节,避免产生毛条。

前纺车间要建立大节分析制度,随时注意将寻找出的大节留下来进行分析,查找原因,随时解决,减少大节的产生。

9 结束语

TP-N 粗节和大节是并条工序常见的疵点。通过大量实例分析了TP-N 粗节和大节产生的具体原因,说明了大节对质量的影响,提出了对自调匀整并条机的新看法。自调匀整并条机可以匀整挡车工的结头,也可以匀整松散的或者整齐度高的条子粗细节。提出了大节门限设定的高、中、低灵敏度,可以根据使用厂家的管理实际,采用不同的大节门限设定。对于大节设定为50%,仅仅将大节作为报警门限,最终将疵点把关的任务交给电子清纱器的做法进行了讨论。棉纺厂要建立健全并条大节分析制度,更加充分地使用好自调匀整并条机,以持续提高企业的质量水平。

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