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全液压顶驱车载钻机在浅层页岩油水平井施工中的应用

2021-03-09贺晓强郭文祥雷云龙安彦锋

中国煤层气 2021年6期
关键词:泵压泥浆泵全液压

贺晓强 郭文祥 雷云龙 安彦锋

(陕西煤田地质油气钻采有限公司,陕西 710054)

鄂尔多斯盆地不仅页岩油资源丰富,而且开发条件优越,具有广阔的开发利用前景,对解决我国油气常规能源供需矛盾突出的问题非常有利。全液压顶驱车载钻机可适用多种工艺钻进技术,为了更好发挥车载钻机的性能和优势,破解在浅层页岩油水平井施工中遇到的垂深浅、曲率半径大、水平段长、下套管靠自重下不到位等问题,我们在陕北地区浅层页岩油水平井项目施工中进行了实践探索。

1 项目概述

鄂尔多斯盆地是西北地区有关油页岩记录最多的地区,页岩油分布层位包括侏罗系延安组、安定组,三叠系延长组、二叠系山西组及石炭系太原组。其中,三叠系延长组、侏罗系安定组油页岩全部分布在陕西境内渭河以北地区,侏罗系延安组油页岩也主要分布在陕西北部,总分布面积将近18×104km2。本项目前期布设两口浅层页岩油水平井,5002平1井钻井深度1695m,水平段长712m,8007平2井钻井深度1329m,水平段长535m。

本项目施工采用全液压顶驱动力头车载钻机,该钻机主要采用升缩桅杆、顶驱、全液压等技术,提升力、转速、扭矩是通过控制面板的阀门调节液压来控制旋转马达的参数。设备动力头净行程15.24m、提升力90.72t、下压力14.54t。钻机全液压顶驱动力头钻进,使操作中提升、下行、旋转平稳,便于定向操作,避免了其他钻机卷扬钢丝绳操作中,存在的加压、提升不平稳的问题。占用场地小,安装便捷;下套管紧扣均匀,下放平缓,遇阻可以旋转,开泵循环,避免由于操作不当,造成的顿钻及施工中由于提升力不均匀造成的键槽卡钻等事故;在遇到开孔层位为基岩时,可解决施工中加不上压的问题。

2 井身结构

在该区域施工的两口浅层页岩油水平井,分别为5002平1井和8007平2井,属于某油田公司的两口技术试验井,根据工程设计,井身结构分别如图1、图2所示。

图1 5002平1井井身结构图

图2 8007平2井井身结构图

3 钻遇地层

两口井钻遇地层深度不同,5002平1井目的层为长7,8007平2井目的层为长21,分别见表1、表2。

表1 5002平1井地质分层

表2 8007平2井地质分层

4 主要施工设备及钻具组合

根据井斜控制、钻头工作稳定性及眼轨迹控制要求,在可能条件下组合应尽量简化,确定本项目两口井一、二开及斜井段、水平段钻具组合。

4.1 5002平1井主要施工设备及钻具组合

车载全液压钻机一台;兰石1000型泥浆泵一台(缸径170mm、排量28L/s、泵压8MPa);12V190柴油机一台(810kW/1300转);固控系统一套。5002平1井钻具组合见表3。

表3 5002平1井钻具组合

4.2 8007平2井主要施工设备及钻具组合

车载全液压钻机一台;青州1300型泥浆泵一台(缸径170mm、排量35L/s、泵压12~13MPa);12V190柴油机一台(810kW/1300转);固控系统一套。8007平2井钻具组合见表4。

表4 8007平2井钻具组合

5 施工过程

5.1 5002平1井施工过程

本井完钻井深1695.00m,水平段长712.12m,建井周期48d。一开钻进3d,完钻井深246.09m,钻压5~10t(下压力3~5t),泵压1.2~2.5MPa,扭矩4000N·m,提升力12t,采用清水钻进;二开钻进,直井段钻进用时4d,钻至510m,复合钻压2~4t,泵压5MPa,扭矩5600N.m,提升力19t,采用低固相聚合物钻井液钻进,比重1.07,粘度39s,失水量5mL/30min,pH9;斜井段钻进10d,钻至982.88m,复合钻进钻具加压4-6t,泵压7MPa,扭矩12300N·m,提升力24.8t,定向钻具加压10~12t,采用低固相聚合物钻井液钻进,比重1.07,粘度40s,失水量5mL/30min,pH9;水平段钻进用时14d,钻至1400m时,由于泥浆泵排量、泵压皆达不到定向和钻进要求,需要动力头配合下压增加钻压(动力头加压10t、钻具加压25t),致使孔内扭矩高达22490N·m,已接近钻机极限,无法继续施工。后更换泥浆泵,由原来的兰石1000型泥浆泵更换为青州1300型泥浆泵,钻机各项参数恢复正常,复合钻压13~15t,泵压12MPa,扭矩完钻时为21.8000N·m,提升力36t,定向动力头加压8~10t,采用低固相聚合物钻井液,比重1.07,粘度40s,失水量5mL/30min,pH9。

本井随着孔深不断增加,定向时依靠动力头下压力和钻具自身加压使钻具与下孔壁接触充分,在孔内(50°~60°)与孔壁摩擦力增大,致使孔内扭矩增大,造成定向方位难于控制,钻具托压严重,表现为提钻时有弹跳现象,定向时间较长;钻至1400多m,扭矩基本达到最大值,泵压达不到螺杆正常工作需求,致使进尺较慢。

5.2 8007平2井施工过程

本井完钻井深1329m,水平段长535m,建井周期24d。一开钻进,历时1d,复合钻压4~6t(下压力2t),泵压5~7MPa,扭矩4000N·m,提升力13t,采用清水钻进;二开钻进,直井段钻进用时2d,钻至380m,复合钻压4t,泵压7.5MPa,扭矩4000N·m,提升力17t,采用低固相聚合物钻井液钻进,比重1.07,粘度39s,失水量5mL/30min,pH9;斜井段钻进6d,钻至794m,复合钻压4~8t,泵压10MPa,排量35L/s,扭矩9600N·m,提升力22.5t,定向钻具加压8~10t,采用低固相聚合物钻井液钻进,比重1.07,粘度39s,失水量5mL/30min,pH9;水平段钻进用时7d,钻至完井1329m,复合钻压8~12t,泵压13MPa,扭矩11900N·m,提升力28.5t,定向钻具加压15~20t,采用低固相聚合物钻井液钻进,比重1.07,粘度40s,失水量5mL/30min,pH9。

本井由于更换大排量泥浆泵,使用加重钻杆,减少了钻具与孔壁的摩擦力影响,扭矩减小,解决了在定向中钻具托压的现象,使得定向时方位易于控制,定向时间缩短,复合钻进时间增多,钻井效率大幅提高。

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