粉煤气化炉反应室漏水及应对措施研究
2021-03-08李文艳郭小杰
李文艳,郭小杰
(1.大同煤炭职业技术学院,山西 大同 037000;2.同煤广发化学工业有限公司,山西 大同 037000)
壳牌粉煤加压气化炉工艺具有工艺指标先进、煤种适应性强、单台炉投煤量大、安全系数高、冷煤气效率高、环境友好等优点[1]。2001年以后,我国先后引进34台投煤量为900~3 200t/d规模的壳牌粉煤气化炉。随着运行经验的积累和问题导向性的技改,壳牌气化炉A级连续运行达百天已常态化,单套炉每年平均在线率已超过300d。壳牌气化炉用户在商业运行过程中会发生烧嘴罩、烧嘴头或者膜式水冷壁漏水的问题。精准判断气化炉是否漏水以及漏水部位,制定合理应急措施,避免非计划停车,延长气化炉在线运行周期。
1 气化炉调和水系统和水汽系统工艺流程
调和水系统流程见图1。气化炉的4个煤烧嘴由调和水系统冷却。冷却水先经调和水泵升压,再经调和水加热器调温后(6.07MPa(g),210℃),送至4个煤烧嘴环隙冷却烧嘴头(厚度为1.5mm),出煤烧嘴的调和水返回调和水泵进口。调和水量不足时,需加入锅炉给水补充(7.6MPa(g),209℃)。为保证调和水水质,在除盐水补水管线及调和水管线上分别设置了锅炉给水过滤器、调和水过滤器。调和水加热器用于补偿调和水系统中的热量损失。
图1 调和水系统流程
高压氮气系统保证调和水缓冲罐压力恒定。循环水过滤器用于过滤除去烧嘴调和水通道的结垢。水汽系统流程见图2。
图2 水汽系统流程
从界区来的中压锅炉给水(7.9MPa(g),209℃)补入中压汽包,保证汽包正常液位。汽包内锅炉水经中压循环水泵加压后,分别供给气化炉反应室水冷壁、输气管蒸发器、废热锅炉蒸发器。中压锅炉水被加热成水/汽混合物,重新循环回中压汽包大室或小室,蒸汽与锅炉水分离,产生中压饱和蒸汽(4.5MPa(g),271℃)。
汽包产生的中压蒸汽经废热锅炉过热段过热(4.5MPa(g),400℃),然后送至全厂中压蒸汽管网。
2 烧嘴头泄漏判定方法
2.1 分析烧嘴头泄漏过程
2015年5月5日8∶01到5月7日6∶19期间,在气化炉用煤质、氧气负荷、炉温等参数都稳定的前提下,粗合成气组分中H2/CO比值的变化趋势见图3。
图3 合成气中H2/CO比值随时间的变化趋势
从图3中可看出,合成气中H2/CO变化趋势图呈现突变、升高过程。5月5日8∶01分,H2/CO比为0.335,5月6日1∶20分,H2/CO比为0.34,且开始逐渐升高,5月6日8∶59分,H2/CO比升高至0.412,并保持稳定,经7小时39分钟后,比值升高了0.077。
煤炭气化反应是受众多因素制约且共同作用的结果,受气化温度、压力、反应时间、进料稳定性及其理化特性的影响。因反应室温度高(1 400~1 500℃),漏入的水以水蒸气状态存在,促进CO+H2O=CO2+H2反应发生,合成气中的CO2和H2含量增加,CO含量降低[2];合成气中H2/CO比值升高,可断定气化炉反应室有水进入,具体漏水位置仍需分析其他数据后才可知。水汽系差值随时间变化的趋势见图4。
图4 水汽系差值随时间变化的趋势
从图4中可以看出,从2015年5月5日8∶01到5月7日6∶19期间,气化炉水汽系统上水和外供蒸汽的差值(水汽差值)虽有波动,但未出现大幅度变化。模拟趋势线较平稳,平均值为26.2kg/s。可判定气化炉水汽系统无异常变化,即气化炉反应室的水冷壁、烧嘴罩等水汽系统无泄漏。调和水罐液位随时间变化的趋势见图5。
图5 调和水罐液位随时间变化的趋势
从图5中可以看出,5月5日8∶00至5月6日8∶00期间,调和水系统中调和水罐液位由62.1%降至58.4%,降低了3.7%。经每天6次现场巡检,5月1日到5月15日检查管线、设备、机泵等设施,无水外漏,但从调和水罐液位降低的现象可断定,烧嘴头处有水泄漏至气化炉反应室并参与化学反应。
2.2 烧嘴头泄漏原因及应对措施
2.2.1 泄漏原因
(1)气化炉炉温和煤种不匹配,导致液态渣流动性差、渣层变厚、漫过烧嘴罩遮挡火焰,引起火焰偏离方向,折射的火焰烧坏烧嘴头部。
(2)煤线运行不稳定,主要表现为烧嘴经常跳停、粉煤密度和速度波动等。煤粉波动引起炉温波动,进一步引起煤烧嘴周围热循环波动,加速烧嘴头部热疲劳损伤。
(3)气化炉温度越高,热通量及温差越大,加剧烧嘴头部热疲劳损伤及高温腐蚀[3]。
(4)调和水罐压力稳定,气化炉压力波动会导致调和水和气化炉炉膛压差波动,加速裂纹扩展速度。
2.2.2应对措施
为了稳定生产,可采取以下应急措施:①立即停止向烧嘴添加中压蒸汽;②缓慢提高氧煤比,提高气化炉反应室温度,保持渣的流动性,从而避免堵渣;③降低调和水罐压力,减少调和水和气化炉压差对漏点的影响;④密切监控漏水量。依据设计烧嘴添加的蒸汽量为11.08 t/h(最大值),若漏水量超过该值,应作停车处理。
3 烧嘴罩泄漏判定方法
3.1 分析烧嘴罩泄漏过程
2019年3月8日6∶30,操作人员发现破渣机油压不规则波动,现场渣样存在部分大块渣(约12cm左右),大块渣持续出现。水汽系差值随时间变化的趋势见图6。
图6 水汽系差值随时间变化的趋势
从图6可看出,气化炉水汽系统锅炉给水进水和出蒸汽差值呈现突然升高的趋势,均值由5.51 kg/s,上升至9.45kg/s。
仪表、现场管线确认完好,水汽差值增大,判定气化炉水汽系统出现泄漏。水汽系统可能泄漏的位置为气化炉反应室、输气管段、废热锅炉。
手动分析气化炉产合成气中氢气组分占比,3月5日~7日为22.08%,3月8日~10日为22.87%。3月8日前后,气化炉产合成气中氢气组分占比平均值上升了0.79%。水汽系统泄漏的水参与了气化反应,使合成气中氢气组分占比升高。经过分析,调和水罐液位保持稳定。
由以上分析可判定,气化炉水汽系统泄漏部位为气化炉反应室,依据壳牌气化炉运行经验可知反应室水冷壁设计渣保护,泄漏可能较小,本次泄漏部位为烧嘴罩。
3.2 烧嘴罩泄漏的原因及应急措施
3.2.1 烧嘴罩泄漏的原因
(1)气化炉运行处于不合适的操作窗口(氧煤比持续偏低),导致液态渣流动性差,渣层变厚,漫过烧嘴罩,遮挡火焰,引起火焰偏离方向,折射的火焰烧坏烧嘴罩。
(2)氧煤比控制不合适,若氧煤比持续偏高,表明气化炉炉膛温度持续升高,会导致烧嘴罩热负荷过高,最终导致烧嘴罩水管壁高温过氧烧蚀[4]。
(3)烧嘴罩安装不规范。烧嘴头和烧嘴罩同心匹配,二者安装间隙必须满足5~23mm的要求。
(4)汽包水质长期不合格,形成管道内腐蚀。壳牌气化炉锅炉给水控制指标:溶解氧小于7μg/L,电导率小于0.2μS/cm,SiO2含量小于20μg/L,pH值为9.5~10.5[5]。
3.2.2应急措施
(1)提高气化炉反应室温度,缓慢提高氧煤比,直到无大块渣出现为止,保持高炉温操作。
(2)为了防止废热锅炉入口合成气温度超温,导致废热锅炉入口积灰,在提升氧煤比的同时,降低气化炉负荷。
(3)保证煤线稳定,防止单条烧嘴跳停,避免出现短时间的低炉温。
(4)提高气化炉压力,降低水汽系统中的汽包压力,以减小汽包与气化炉的压力差对泄漏点处的影响。
4 结语
(1)合成气中H2/CO比升高,可断定气化炉反应室有水泄漏进炉膛并参与化学反应,同时调和水罐液位降低,断定烧嘴头处有水泄漏至气化炉反应室。
(2)气化炉进料不稳定,气化炉处于不合适的操作窗口,过高、过低的炉温或气化炉压力过高都会导致烧嘴泄漏。
(3)烧嘴罩泄漏的判定方法为排除法,首先分析水汽系统的水汽差值,确认水汽系统漏水,结合合成气中氢气含量以及合成气除灰系统压差变化,排除气化炉输气管段和废热锅炉漏水。
(4)烧嘴头和烧嘴罩泄漏的应急处置方法为提高炉温,保证排渣正常;降低气化炉负荷,防止废锅积灰;降低气化炉和水汽系统或调和水系统的压差,控制漏水量;保证气化炉进料系统的稳定。