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硫磺回收装置带式过滤机组系统国产化改造

2021-03-03王国昇

中国设备工程 2021年4期
关键词:水环罗茨过滤机

王国昇

(中海油东方石化有限责任公司,海南 东方 572600)

带式过滤机系统为全套国外进口设备,滤布采购成本居高不下,罗茨真空泵机体损伤不可逆,国内修复精度不够,滤液返回泵属“独生子”机泵,备件采购成本高,国际市场环境不确定因素大,带式过滤机系统又是全厂酸性气处理关键设备,直接影响全厂原油加工量甚至导致停工,经济损失不可估量,而国内设备技术不断成熟,对进口设备进行国产化改造,可以解决国外技术“卡脖子”难题,同时,也可以降低设备维护维修成本。

1 进口带式过滤机系统介绍及运行状况

1.1 带式过滤机系统组成

带式过滤机组系统包括真空带式过滤机1台,真空滤液罐1个,干式罗茨真空泵1台,滤液返回泵1台,PLC控制箱1个(图1)。

图1 带式过滤机组系统

1.2 进口带式过滤机系统运行状况及国产化改造必然性

(1)干式罗茨真空泵2017年10~11月接连发生甩油环破碎,轴承座损坏、齿轮断齿等故障,见图2,随后,进行国内测绘备件替代,制造精度低,运行噪声大,环境测量85dB以上,超过环保噪声控制指标,无法保证长周期安全运行。另外,真空泵出口尾气直接外排,污染环境,不符合环保要求。

(2)过滤机使用滤布为进口滤布,消耗量大,单条采购价格是国产的3倍,成本昂贵。

(3)进口滤液返回泵易损备件无法采购,一直存在无备件可更换的风险。

图2 真空泵甩油环、轴承座、齿轮不可逆损伤

进口设备存在的问题需要彻底解决,而国内设备制造业技术逐渐成熟,市场使用率不断提升,存在明显的经济优势,可节约成本2/3~1/2,备件采购方便快捷,完全符合带式过滤机系统安全、平稳、长周期运行的特点,因此,国产化改造势在必行。

2 国产化改造项目方案确定及安装

2.1 国产化改造项目方案确定

国产化方案确定为滤布进行国产化测绘,滤液返回泵可选择普通离心泵,并对进口机泵机械密封进行国产化测绘,罗茨真空泵改为国产水环真空泵。国产化改造大致方向已确定,但仍存在污水处理的问题,真空泵产生的废水必须连续外排,导致4000kg.h-1的污水排放,年排放量30000吨以上,增加污水处理费用60余万元/年,随后,进行技术攻关,增加外部水箱,利用水环真空泵系统实现自循环,避免了大量污水的外排,通过简单技改,将污水定期输送至汽提塔进行回收处理,尾气通过简单技改,利用包装间尾气处理系统送至尾气焚烧炉进行处理,实现系统零排放。

2.2 国产化改造项目安装

(1)干式罗茨真空泵国产化改造。根据表1,改造后的水环真空泵真空度比进口真空泵高21kPa,真空度可以根据进水阀门开度可调,入口流量比进口真空泵高350m3.h-1,提升了真空泵操作弹性,改造后,真空泵噪音由原来的85dB以下降至40dB以下,改善了真空泵房环境噪音,满足环保要求。另外,水环真空泵利用3000mm×1500mm×1500mm水箱,靠水环真空泵入口负压,进行自循环,尾气中含有NH3,通过水洗,减少NH3的外界排放,污水送至汽提塔处理,见图3。尾气通过包装间尾气处理系统,送至尾气焚烧炉进行燃烧,见图4,实现尾气零排放。

(2)进口过滤机滤布国产化测绘。进口带式过滤机主要易耗备件为滤布,根据表2工艺数据,对进口滤布进行国产化测绘,国产滤布规格型号:LHJLB.7m×7.1mPP混合(聚丙烯),见图5,通过三个阶段性运行试验,从滤布材质、过滤精度、滤布边缘缝合及中间接缝搭接方面,进行逐渐优化改进,改造后过滤效果等同进口滤布,国产滤布单条成本节约 2/3~ 1/2。

表1 真空泵改造前后技术参数

图3 水环真空泵系统工作原理

图4 水环真空泵系统出口尾气至尾气焚烧炉

表2 过滤机滤布技术参数

图5 进口滤布与国产滤布对比

(3)进口滤液返回泵国产化测绘及新增国产离心泵。进口滤液返回泵改造前后技术数据见表3,改造后,国产机泵出口压力高于国外进口机泵0.127MPa。由于备件采购难度大,将进口机泵机封进行测绘,型号为YH680-28/28 A30KJG,联轴器进行测绘,型号为4-80×9,进口易损备件国产化,解决了备件采购难的问题。另外,针对该泵为“独生子”设备,机泵,叶轮、轴损伤影响装置长周期运行,另采购一台国产离心泵,作为备用,见图6。

表3 滤液返回泵改造前后技术数据

图6 进口滤液返回泵与国产滤液返回泵

3 国产化改造项目应用效果评价

(1)进口干式真空罗茨泵从2017年11月改造为国产水环真空泵至今,真空泵噪音由原来的85dB以上降至40dB以下,改善了真空泵房环境噪音,达到了环保噪声标准,国产水环真空泵运行平稳,故障率急剧下降,零维修,根据设备不可逆损伤估算,采购一台进口罗茨真空泵,折合人民币105万左右,而国产真空泵3万元左右,可节约设备采购成本100万元以上。同时,通过水吸收真空泵尾气中的大部分氨气(氨气在水中溶解度1:700),污水进入汽提塔回收处理,尾气通过尾气回收系统离心风机送至尾气焚烧炉进行处理,实现污水、尾气零排放。

(2)滤液返回泵进行机械密封、联轴器国产化测绘,降低设备备件采购成本,另外,滤液返回泵为“独生子”机泵,通过采购一台国产普通离心泵,保证装置及全厂长周期安全平稳运行。目前,已运行将近两年,运行平稳,可节约机械密封及联轴器成本4万元/3年以上。

(3)过滤机滤布自2015年1月国产化后,过滤效果等同进口滤布,至今已使用四年多,安全平稳,每年平均节约成本13万元以上。

4 结语

(1)国内类似过滤机系统可有效推广,运行平稳,成本低。(2)设备备件采购方便、快捷,可以直接与厂家进行技术交流,解决问题快速、高效。(3)运行维护经济效益明显,国产化改造后可以节约设备维护成本150万元/3年。(4)彻底解决了原罗茨真空泵一直存在运转噪声大、出口尾气直排、污染环境的问题。(5)彻底解决了滤液返回泵单泵“独生子”的难题,消除了单泵故障影响装置正常生产的风险。

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