某燃煤机组FCB试验及分析
2021-01-29刘庆奎苏伟凯
刘庆奎,苏伟凯
(济南中能电力工程有限公司,山东 济南 250013)
0 引言
FCB是指机组的负荷高于40%时,在电网出现故障而机组本身运行正常的情况下,发电机甩掉全部对外供电负荷,汽轮机转速保持3 000 r/min,锅炉快速减少燃料量,高低压旁路快速开启,实现机组仅带厂用电的“孤岛运行”[1]。FCB功能的实现对电厂及电网意义重大。当电网出现突发性故障时,具备FCB功能的机组可以快速减负荷并立刻转为带厂用电运行,随时可以带负荷,缩短对外供电的恢复时间。具备FCB功能的机组同时具有停电不停机、停机不停炉的功能,可最大程度地减小锅炉的停运概率,从而降低锅炉跳闸造成的寿命损耗,节约锅炉重新启动的成本。
印度尼西亚由于受地理位置限制,各电网总装机容量少,抗干扰能力差[2],因而实现电源项目的FCB功能尤为重要。本文对印度尼西亚某燃煤机组进行了FCB试验,对试验过程中发现的问题进行了优化处理,确保机组FCB功能的实现。
1 机组概况
印度尼西亚某2×200 MW燃煤发电项目,配套锅炉为一次中间再热超高压自然循环汽包炉,再热蒸汽系统上均设置100%容量的安全泄放阀。锅炉过热器上配置供25%BMCR容量的排大气压力释放阀(PCV)。汽轮机采用高、低压两级串联旁路系统,高压旁路容量为70%BMCR,低压旁路容量为80%BMCR,该机组在电网中既可以承担基本负荷,也可承担调峰任务。
2 FCB试验前准备及试验过程
在FCB试验条件满足的情况下,进行FCB试验,FCB动作原理如图1所示。
2.1 试验前准备
1)柴油发电机和UPS系统切换正常,厂用电系统切换正常、可靠。发变组保护校验完毕,发电机并网开关、灭磁开关分闸动作良好,自动励磁调节器调整完毕,性能良好。柴油发电机启停测试、汽轮机事故润滑油泵启停测试、发电机直流密封油泵启停测试、顶轴油泵启停测试等正常。
图1 FCB动作原理框图
2)汽轮发电机组经过满负荷试运,重要监视参数在要求范围内,设备无缺陷,性能良好。DEH调节性能良好,并设有完善的甩负荷逻辑,电液伺服阀性能符合要求。主汽阀、调节汽阀严密性试验合格,关闭时间测定完成且符合设计要求,活动试验正常,无卡涩。危急保安系统动作可靠,超速试验合格,ETS动作正常,OPC试验和超速试验合格[3]。汽轮机旁路系统处于备用状态,快开、快关、保护动作正常。
3)总燃料跳闸试验完毕,动作可靠。锅炉过热器和再热器安全阀、PCV阀、紧急事故放水阀校验合格。燃油系统和点火稳燃系统正常。
4)DCS系统运行正常。机组协调控制系统投入,变负荷试验测试完成,RB试验以及汽机甩负荷试验完成。
2.2 FCB试验控制
2.2.1 子系统的控制
1)锅炉控制。锅炉主控切为手动,当小于50%BMCR动作时维持当前燃烧工况并自动投入BC层油枪;当大于50%BMCR动作时触发RB回路,自上而下切除磨煤机,保留下面两层磨煤机,投入BC层油,使锅炉热负荷稳定在50% 的负荷点[4],联锁打开PCV阀,当压力低于设定值时,自动关闭PCV阀。屏蔽炉膛负压偏差大、风量偏差大、一次风压偏差大、燃料偏差大切手动[5]。
2)汽轮机控制。汽轮机主控切为手动,DEH控制方式自动切换为转速控制方式,OPC动作,联锁打开VV阀,转速目标值设定为3 000 r/min。
3)旁路控制。当小于50%BMCR动作时,锅炉侧保持当前负荷,高压旁路超开65%,旁路自动跟踪FCB动作前压力[5]。延时3 s减温喷水阀开至10%,自动跟踪FCB动作前高压旁路出口温度,而后投入自动。当大于50%BMCR动作时,高压旁路快开5 s后投入自动。高压旁路快开时,延时3 s高压旁路减温水阀快开至70%并投入自动,设定值自动跟踪FCB动作前高压旁路出口温度。FCB动作后,低压旁路快开5 s后投入自动,低压旁路温度调门全开,投入自动,使温度保持为120℃。
2.2.2 SCS控制
1)FCB发生时,汽包水位保护定值将自动由原来的+200 mm 和-230 mm 改为+340 mm 和-320 mm[6]。
2)FCB联动关过热器、再热器减温水调门30 s,30 s后恢复自动控制状态。
3)联动开辅汽至除氧器电动门、辅汽至除氧器气动调节阀前后隔离阀,辅汽至除氧器气动调节阀开度置20%。
4)联动开再热蒸汽冷段至辅汽联箱调节阀前隔离阀。
5)联动关一段和三至六段抽汽隔离阀及抽汽止回阀,联动关四段抽汽至除氧器隔离阀。
6)联动开1号和3号高压加热器的紧急疏水控制阀。
7)联动开启备用真空泵[7]。
8)联动开凝结水至低压缸喷水阀,联动开汽轮机疏水扩容器喷水减温阀。
2.2.3 电气控制
发电机励磁调节系统快速减磁,维持发电机端电压稳定。不切换厂用电,由发电机通过高压厂用变压器带厂用负荷。
2.3 试验过程
2019年6月19日,主变压器出口275 kV开关开路,触发FCB动作,FCB信号送往DEH系统、DCS系统和BPS系统。试验前机组负荷为210 MW,转速为3 037 r/min,主汽温度为534.6℃,主汽压力为12.71 MPa。锅炉过热器出口两个电磁泄放阀和高压旁路快开,进行快速蒸汽泄压疏导,高压旁路减温水自动投入,低压旁路动作正常。启动RB回路连续跳闸两台磨煤机E和D,保留两台磨煤机,自动投入A层微油和BC层油枪,燃料量控制在52 t/h,负压最低控制到-558.5 Pa。FCB动作后各参数变化情况如表1所示,FCB动作后各参数变化趋势如图2所示。
3 FCB试验优化处理
第一次做50%FCB试验时,FCB未能正确动作。经检查发现FCB的允许条件不满足,造成FCB未动作。FCB触发时已经为不正常运行状态,需要将正常运行状态作为触发的前提,经分析后对FCB动作允许条件增加10 s的记忆延时,避免了动作时允许条件瞬间消失。
表1 FCB动作后各参数变化情况
3.1 优化旁路控制逻辑
1)修改高压旁路快开的动作值。原设计为:当发生50%FCB时,高压旁路快开10%;当发生100%FCB时,高压旁路快开70%。经试验验证,当FCB发生后由于高压旁路调门开度过小,主汽压力迅速上升,造成锅炉超压。逻辑修改为:当发生50%FCB时,高压旁路快开65%;当发生100%FCB时,高压旁路快开100%,使旁路快速泄流,保证主汽压力波动幅度较小[8]。
图2 FCB动作后各参数变化趋势
2)推迟旁路自动投入时间。在FCB动作的初期使用超驰指令保证旁路维持在一定开度。原逻辑为FCB动作后旁路压力调节自动投入,试验证明旁路调门自动调压易造成阀门反复动作,且与快开旁路指令相比动作缓慢。逻辑修改为在旁路超驰快开后再投入旁路自动,快开时旁路PID进行跟踪,快开结束后旁路再进行PID调节。
3)当旁路调节阀正常操作时,需要闭锁电磁阀带电。当闭锁电磁阀失电时,阀门保持当前位置不动。增加FCB动作使闭锁电磁阀带电的逻辑,防止阀门拒动;增加旁路指令与反馈偏差大时切为自动的延时,避免阀门在FCB动作初期退出自动调节。
3.2 优化炉膛负压和一次风压控制逻辑
增加FCB动作信号对炉膛负压调节的前馈,并适当加强比例调节,避免锅炉出现较大负压。对于一次风压调节的控制,增加跳闸磨煤机台数的函数作为前馈,降低一次风压过高造成一次风机失速的可能性。
3.3 优化汽包水位控制逻辑
FCB动作时,汽包水位变化剧烈,保护定值会进行自动调整以应对水位的波动,逻辑修改后将定值保持10 min,提高FCB动作的可靠性。
4 结语
因当地电网容量较小,电网失电现象时有发生,FCB功能的实现对电厂和电网尤为重要。通过试验研究和逻辑优化,本机组FCB功能正常,各项顺控联锁动作正确,参数调节良好,保证了机组稳定运行,并为当地其他机组FCB功能的实现提供了一定的借鉴。