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置换混凝土法在不良桩基处理中的应用研究

2021-01-28

河南建材 2021年1期
关键词:桩头孔壁桩基

丁 毅

中铁十六局集团路桥工程有限公司(101500)

现阶段我国桥梁桩基施工通常采用导管法,施工过程多为水下作业,看不见也摸不着,全凭经验进行施工,受地质条件、混凝土和易性、作业班组技术水平等因素的影响较大,常常会出现断桩、夹泥等问题,导致出现III、IV 类桩。当出现此类问题时,可通过置换混凝土加固补强的方式对缺陷桩基进行处理,直接置换缺陷区域混凝土,使新加固补强混凝土与原桩基混凝土更好地形成一个整体,以满足承载力要求。以下结合工程实例,研究置换混凝土法在不良桩基处理中的具体应用。

1 工程概况

某特大桥设计最高通航水位为34.52 m,设计施工水位为32.15 m。根据现场地质条件、水文条件等情况,采用在江面上方21 m 处搭设作业平台及栈桥的方式进行旋挖法桩基施工。地质情况见表1[1]。

表1 地质概况

2 桩基质量缺陷分析

因和易性存在问题,某桩基混凝土浇筑过程中有停顿及堵管现象;声测时,桩身中部23 m(自桩顶起,下同)附近位置声学参数明显异常,6 个剖面均有较多测点无首波。

采用钻芯法对声测结果进行验证,发现该桩在23 m 附近有多处夹泥,验证情况与声测结果基本吻合。

因现场条件限制,无法采用冲击钻补桩法或加桩扩大承台法进行补救,经综合研究分析,确定采用置换混凝土法对缺陷混凝土进行置换处理,以达到加固补强效果。

3 置换混凝土法应用

结合现场实际情况,项目部邀请多位行业专家进行桩基质量评估及补强方案设计,最终确定按照锁口止水→钻孔劈裂及排渣→孔壁止水→混凝土浇筑→检测→验收的流程进行处理。该桩桩径为2.5 m、桩长为 39 m;缺陷位置在 22.0~24.5 m 处,为保证效果,最终确定处理范围为21.7~25.0 m[2]。

3.1 锁口止水

因桩头在水面下,锁扣钢管桩接缝及垫层面有较多渗水点,基坑中有较多积水,影响施工。本案采用混凝土锁口围堰方式进行止水,具体方法为:

1) 在桩头外15 cm 处的垫层上开凿一道深5 cm、宽10 cm 的环型槽。

2)在桩头外50 cm 位置立模板并打密封胶,简单止水。

3)将桩头至模板范围内的杂物清理干净,直至露出新鲜混凝土面。

4)待其基本干燥后,在桩头外侧至模板内侧刷界面剂并浇筑40 cm 高的混凝土,混凝土顶面高于基坑内常水面,混凝土凝固后拆模。

3.2 钻孔劈裂及排渣

在桩基中心部位开挖竖井,井口径为1.2 m,开挖至21.7 m 位置。图1 为竖井示意图及开挖过程中照片。采用水磨钻连孔钻进方法进行施工,钻机沿直径1.2 m 的圆周连续相接钻孔,每回次钻进70 cm;周边孔钻完后,在中心打3~4 个预裂孔,利用劈裂工具将芯部混凝土裂成小块并利用卷扬机将混凝土渣吊出,逐层施工至21.0 m 位置;21.0~22.8 m这三层用水磨钻斜向打孔,扩大孔径至钢筋笼内侧;22.8~25.0 m 用水磨钻紧贴钢筋笼内侧竖直钻孔;保证21.7~25.0 m 范围内钢筋笼内侧混凝土完全清理干净,露出钢筋笼及声测管,同时尽量保留钢筋笼外侧混凝土护壁,做止水及支撑用[3]。

出完渣后进行孔底修整,孔底设集水井,以集水井口为最低面修整孔底,使孔底平整略凹,既要保证汇水效果,又要使孔底的平整度保证在10 cm以内。

图1 孔位示意图及开挖过程

3.3 孔内止水

该桩缺陷部位为桩头下23 m 附近,由水文资料可知,该缺陷处于水面以下30 m 位置。因该处地层为风化砂砾岩,有较多裂隙发育,且此处混凝土夹泥,所以孔壁渗水较多。经前期反复试验得知:该处无法采用水下灌注法浇筑混凝土,由孔壁渗入的裂隙水的压强大于新鲜混凝土自重产生的压强,在新混凝土未凝固之前就有大量裂隙水渗入,导致新旧混凝土接触面接触不紧密,有多处空鼓和离析,混凝土质量无法保证。因此,项目部决定采用先止水、后干孔浇筑混凝土的方法。

具体止水方法为:对于单点或小缝隙的出水点,采用膨胀螺丝压钢板带和橡胶片止水;对于不明显渗水点,先用膨胀螺丝压钢板带和橡胶条做框架,下部留置出水阀,框内铺纤维格栅,在纤维格栅上干喷速凝水泥粉,水泥凝固后关闭出水阀。利用以上方法成功将孔内出水量由2 m3/h 减小到不大于3 L/h,满足混凝土浇筑条件。

3.4 混凝土浇筑

根据加固规范要求,混凝土采用比原桩基高一个标号的混凝土,并按照以下标准对其质量进行严格控制:①采用缓凝减水剂,以确保拌和混凝土的流动性及保水性符合置换加固要求;②加入5%膨胀剂,保证新混凝土无收缩;③坍落度按照16.0~20.0 cm 标准控制。混凝土输送采用泵车末端挂串桶的方式;分层浇筑,每层浇筑70 cm,并按要求振捣,以保证混凝土密实、新旧混凝土接触紧密。

4 结语

混凝土强度达到设计强度的80%以上时,项目部再次对该桩进行声测自检,自检结果显示该桩21.0~25.0 m 基本无异常,桩身完整性基本可达到I类桩标准,处理效果良好。相对于其他不良桩基处理方法而言,本方法处理缺陷更彻底、更有效,新混凝土与原桩基能形成整体,补强加固的整体效果更为可靠。

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