除焦废气碱洗处理技术研究
2021-01-21任立涛魏忠赫
任立涛,魏忠赫
(中海沥青股份有限公司,山东滨州 256600)
0 引言
节能减排工作是石油化工行业的一项基本工作,是企业效益和社会效益相互协同的综合体现,即能节省企业支出成本,又能为保护人民的生产生活环境和身心健康起到积极的作用,越来越受到国家和社会各界的关注与重视。当前国内环保工作处于高压态势,国家对环境保护加大了投资治理力度,制定了严格的排放标准,对企业提出了更高的要求,节能减排不仅是出于经济上的需要,更是企业可持续发展的内在要求。因此,必须采取合理可行的治理措施,根据实际情况采用相关有效的工艺和设备,对除焦过程中产生的VOCs(Volatile Organic Compounds,挥发性有机物)等废气进行集中处理,降低有害气体的无组织排放,实现废气的安全排放,有效保护周围环境和居民、工作人员的身体健康。
1 VOCs 气体的危害
VOCs 废气的危害主要表现为:①VOCs 废气中的部分物质对人体构成直接危害,引发胸闷、头痛、呼吸不畅、肺气肿等症状,很大程度上威胁人体的大脑、肝脏、肾脏及神经系统等脏器组织,长期处在VOCs 废气环境下,甚至可能引发神经质或忧郁症;②VOCs 废气可破坏大气生态环境,如在阳光和热作用下,VOCs 碳氢化合物和氮氧化物会引发各项反应产生光化学烟雾,并对地球臭氧层造成不利影响;③VOCs 废气含有易燃易爆的化合物,加大了企业在生产过程中的安全隐患。
2 延迟焦化装置废气的来源
分析研究延迟焦化行业实际情况发现,延迟焦化装置废气主要有3 个来源:①焦炭塔塔顶废气;②焦炭塔塔底废气;③冷焦水储焦池和隔油池恶臭气体。据国内有关炼油厂延迟焦化装置现场检测,有些地方硫醇类气体浓度达到100 ppm(100×10-6),超出国家相关废气排放规定。国内也有成熟的密闭除焦系统,实现废气的安全排放。但是由于该系统的投资成本过高,给企业造成较大负担,所以从经济效益考虑,大部分企业依旧采用传统的开放式露天除焦系统。在除焦过程中,焦炭和切焦水的混合物通过溜焦槽直接进入露天储焦池,因其混合温度约90~100 ℃,因此会产生大量废气直接排入周围大气,影响周围生产生活环境。
3 现有废气处理技术
在国内,VOCs 废气处理技术和方法有很多种,应用比较广泛的有催化燃烧技术、吸收技术、活性炭吸附法、变压分离吸附分离与净化技术等。
3.1 催化燃烧技术
催化燃烧技术是应用具有催化作用的物质使VOCs 废气发生氧化反应,作为一种典型的气—固相催化反应,其根本上是活性氧参与深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂可发挥降低活化能的作用,并且可使反应物分子富集在表层提升反应速率。催化燃烧技术在VOCs 废气处理中的应用,可将VOCs 氧化分解成二氧化碳和水。通常情况下,其反应温度要控制在250~500 ℃。相较于其他燃烧技术而言,该项技术所需温度更低,处理成本也更低。不过,在所需处理的VOCs 废气中存在硫、卤素等物质时,则不宜应用催化燃烧技术。
3.2 吸收技术
吸收技术是将不具有挥发性或挥发性偏小的液体用作吸收剂,依托分析VOCs 废气中的组分及其在吸收剂中溶解水平或化学反应差异性特征,借助吸收装置对VOCs 废气中的有害物质予以吸收,进一步达到VOCs 废气处理的目的。该项技术适用于温度低、浓度高、压力高以及气量小的VOCs 废气处理中。
3.3 活性炭吸附法
活性炭吸附法通常用于常用醇类、脂肪和芳香族碳氢化合物、含氯溶剂等的回收。将活性炭吸附法应用于处理VOCs 废气,在活性炭吸附达到饱和后,对饱和的炭床予以脱附再生;经由水蒸汽加热炭层,VOCs 被吹脱放出,同时与水蒸汽形成蒸汽混合物,一同排出炭吸附床,通过冷凝装置冷却蒸汽混合物,进而使蒸汽冷凝成液体。针对水溶性VOCs 废气,可采用精馏对液体混合物予以提纯;针对水不溶性VOCs 气体,可采用沉析装置直接回收VOCs 废气。活性炭吸附法主要适用于VOCs 废气中组分相对简单、回收利用价值相对高的情况,特别对含卤化物的净化回收更为有效。
3.4 变压分离吸附分离与净化技术
该项技术凭借固体材料可对气体组分进行吸附的特性,通过特定的废气分离与净化装置,在装置中气体压力会发生相应转变,进而对废气处理提供有效动力。对于VOCs 废气的处理,变压分离吸附分离与净化技术是通过物理法得以实现的,且应用材料以沸石分子筛为主。这一材料表现出良好的吸附量及吸附选择性。在相应压力条件下,沸石分子筛可对VOCs 废气中的有机成分进行吸附,并且可将净化了的气体传输至下一环节。沸石分子筛在对有机分子进行吸附后,经由相应的工序转化,依旧可确保吸附剂再生能力,进而可重新投入到使用中。通过这一循环过程,便可实现对VOCs 废气的有效净化。
4 除焦废气碱洗技术研究
4.1 除焦废气处理技术方法的选择
该技术研究对象是中沥公司的年产100 万吨延迟焦化装置,其所用原料大部分为高硫高酸重质原油。通过对除焦废气进行化学实验分析,其结果表明,除焦废气中含硫、氮、氧元素的酸性废气较多,约占0.3%~0.7%(体积比)。根据相关化学常识,含硫、氮、氧元素等气体是异味的主要来源,其中大部分气体遇水呈酸性,可以被强碱溶液中和。根据酸碱中和原理,结合本装置在脱硫脱硫醇系统中使用30%浓度的氢氧化钠溶液的情况,采取用氢氧化钠溶液对除焦废气进行喷淋洗涤的方法,去除除焦废气中的VOCs 等有害气体,达到去除异味和保护环境的效果。
4.2 实验过程及结果分析
本实验通过气体洗涤吸收装置,分别使用10%、15%、20%、25%、30% 5 种不同浓度、相同流量的氢氧化钠溶液,对相同流速的除焦废气进行洗涤吸收试验,并对回收的尾气进行实验分析,根据化验结果,检验氢氧化钠溶液对除焦废气的洗涤情况,得出较适宜作为除焦废气处理的碱液浓度,以其作为实现工业化的基础依据。
4.3 实验实施过程
现场采集的除焦废气,通过橡胶管以一定的流速从洗涤瓶的下方入口进入废气洗涤瓶中,碱液以一定流量从洗涤瓶上方入口进入洗涤瓶,在分布器处与下面进入的除焦废气进行逆向洗涤接触,洗涤液直接落到洗涤瓶底部,尾气从瓶口处玻璃管进入尾气回收气袋中。之后,对回收尾气进行化验分析,检测尾气中VOCs 等废气的体积比。VOCs 等废气的体积比越小,说明洗涤效果越好,该碱液浓度为较适宜作为除焦废气处理的碱液浓度。
实验中,5 种碱液浓度进行5 组洗涤实验,每组3 次,共进行15 次洗涤实验。每次洗涤实验所使用的除焦废气量和碱液量完全相同,以保证定性定量分析碱液浓度对废气洗涤效果的影响,实验结果较为可信。由于实验条件有限,只能对碱液浓度、废气用量和碱液用量进行定量分析,对废气流速和碱液流量无法计量,但尽可能使15 次实验中废气流速和碱液流量相近。
4.4 实验结果分析
通过碱液洗涤实验,得出5 组尾气中剩余VOCs 等废气的体积比数据:①使用10%氢氧化钠溶液时,尾气中剩余VOCs 等废气的体积比为0.24%~0.58%;②使用15%氢氧化钠溶液时,尾气中剩余VOCs 等废气的体积比为0.19%~0.47%;③使用20%氢氧化钠溶液时,尾气中剩余VOCs 等废气的体积比为0.13%~0.35%;④使用25%氢氧化钠溶液时,尾气中剩余VOCs 等废气的体积比为0.07%~0.16%;⑤使用30%氢氧化钠溶液时,尾气中剩余VOCs 等废气的体积比为0~0.03%。通过对比5 组数据初步得出结论,使用30%氢氧化钠溶液做洗涤液时,尾气中剩余VOCs 等废气最少,几乎被全部洗涤去除,效果最佳。
5 结论
碱液洗涤实验结果表明,碱液洗涤吸收除焦废气VOCs 等气体的效果明显,使用30%氢氧化钠溶液进行洗涤的效果最好,VOCs 等废气去除率几乎接近100%,基本达到了本次实验的预期效果,对后续实现工业化生产提供了相对可靠的依据。利用碱液淋洗的方法可以对除焦过程中产生的VOCs 等废气进行中和洗涤、消除异味,并且效果明显,达到了实验预期。结合实验结果和自身装置特点,合理设计碱洗方案,既节约成本,又能消除焦池异味,可以实现除焦废气的安全排放和保护环境、人员健康的目的,值得推广。