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LANE 型第四代篦冷机在淄博山水公司的应用

2021-01-20李金柱

江苏建材 2020年6期
关键词:风温冷机熟料

李金柱

(中国中材国际工程股份有限公司(南京),江苏 南京211100)

0 引言

LANE 型第四代篦冷机,是中国中材国际股份有限公司(南京)(以下简称:中材国际(南京))开发的新型第四代列式篦冷机,采用步进式(Walking-floor)输送原理,可实现水泥熟料的厚料层水平输送;篦板采用熟料自保护技术,使用寿命大于5 年;具有独特的纵向密封结构,保证篦床无漏料运行;采用标准化设计,有效降低安装、运输成本;进料端采用固定篦床可控充气系统, 实现熟料骤冷,有效提高热回收效率,活动篦床加装自调节流量阀,适时调节冷却风量,有效适应篦床上物料的粒度和厚度不均匀的工况, 提高冷却风的使用效率;采用熟料辊式破碎机,使用寿命长,出料粒度均匀, 可以根据业主需要布置在篦冷机的中部或尾部。

LANE 型四代机,结合大固定篦床及厚料层操作的特点,可以获得高冷却效率和稳定工况输出;机械结构精细设计,保证了高输送效率和高运转率以及超低磨损。 经过多条生产线的运行实践,证明中材国际 (南京)LANE 型四代机综合技术指标先进、运行良好,可以为业主带来良好效益。

1 项目简述

淄博山水公司共有2 条5 000 t/d 新型干法水泥熟料生产线, 原配置第三代充气梁式篦冷机,改造前两个线产量基本维持在5 900 t/d,但是篦冷机出料温度高,达(170~200) ℃,二、三次风温偏低,运行过程中存在热回收效率低的问题。另外经过多年运行,原三代机机械故障多、检修复杂、备件用量大、维护成本高等诸多问题愈发凸显,严重制约生产能力的提升和产品质量的提高。 为解决这些问题,淄博山水公司决定对篦冷机进行改造,并选择2#线作为执行试点。

淄博山水公司本次改造, 经多方考察比较后,选择采用中材国际 (南京)LANE 型第四代篦冷机并将整个改造项目交由中材国际(南京)来实施执行。

中材国际(南京)结合业主希望提产至6 300 t/d的需求, 全面分析核算了烧成系统的设备配置情况,对窑尾废气处理、原料粉磨、生料入窑系统、煤磨、煤粉输送、熟料输送等工段的能力余量进行核算,给出了对应的调整改造方案。 在烧成系统其他配套设备能力满足的情况下,提出篦冷机整体改造方案:

(1)原三代篦冷机整体拆除;

(2)采用LANE 型四代机,面积配置满足6 300 t/d熟料产量;

(3)篦床分两段,采用中置辊式破碎机结构;

(4)液压系统全部更换,配套中置辊破四代机两段篦床驱动;

(5)从节能和技术进步的角度考虑,风机全部更换并采用经优化的高效风机。

2 方案优势

改造后LANE 型四代机采用步进式(Walkingfloor)输送原理,采用厚料层设计理念,无论在工艺性能方面还是机械性能方面都具有明显优点。

2.1 工艺性能方面

(1)大面积固定篦床+厚料层+风量调节阀,真正实现熟料骤冷,在保证冷却效果的同时,提高熟料质量,热回收效果提高,大幅度提升中间风温。

(2)热效率可达75%,将使系统热耗降低约10~15 kcal/kg 熟料,煤耗大大降低。

(3)冷却效果好,可以保证篦冷机出料温度满足65 ℃+环境温度条件。

(4)采用中置辊破方案,能将大块熟料在篦冷机中段破碎,又利用第二段篦床的冷却风将其心部热量充分交换出来,保证熟料的完全冷却,同时最大限度支持余热发电。

2.2 设备性能方面

(1) 改造后四代机实现同窑运转率100%,保证了系统的连续稳定运行,实现免维护。

(2)改造后四代机采用步进式输送原理,篦床分列运行,每列单独驱动,可以调节两侧篦床的速度,有效避免红河。

(3)四代机篦板采用料层自保护技术,寿命大于5 年,大于原三代机篦板1 年寿命,且四代机篦板无需耐热钢铸造,篦板备件费用可降低90%。

(4)可以取消原三代机灰斗锁风装置,降低对应备件费用,同时减少漏风点。

(5)结合熟料辊式破碎机改造,实现破碎机2年免维护。避免三代机半年就需更换锤头产生的费用,并使熟料破碎电耗降低约40%~50%。

3 改造前后设备参数

改造前后设备参数对比见表1。

表1 改造前后篦冷机主要设计参数

4 具体改造方案

拆除原篦冷机, 整体更换为中材国际 (南京)LANE08X09c+0706a 型中置辊破第四代篦冷机。

采用中辊破后,四代机篦床分两段,两段间有约3 m 的高差,故第一段下部采用钢基础,提高约1.1 m,第二段所在车间整体下挖约2 m 深,用于提供篦冷机检修空间,并布置第二段冷却风机。

4.1 篦冷机主体

4.1.1 篦床

改造后第四代篦冷机采用步进式列向篦床,篦床共两段,第一段篦床分为8 列,宽度为4.8 m,第二段篦床分7 列,宽度为4.2 m。

下料口处采用高效分区固定篦床,配置高阻力柯恩达篦板,实现熟料骤冷,保证足够的热量回收,二次风温高且稳定。

4.1.2 中置辊破

中置辊破布置在两段篦床之间, 辊破型号为PGM4×4 800,破碎宽度 4.8 m,共 4 根破碎辊。辊轴为中空结构,采用风冷结构,可以在600 ℃工况环境下运行。 辊轴正常工作模式如图1 所示。

图1 辊轴工作模式

4.1.3 传动

配置一套液压传动, 分布控制两段篦床运动,一段4 个VIKES 柱塞泵,8 个 Parker 比例调节阀,二段 4 个 VIKES 柱塞泵,7 个 Parker 比例调节阀。

篦床运动全程实时监控位移,一段、二段均配置8 个BALLUFF 非接触式位移传感器。

配置带触摸显示屏控制柜, 采用PID 闭环控制,实现篦床精确运行。

4.1.4 工艺接口

窑头罩、余风出口等保持不变,与原来风管接口对应。

余热发电采用双风口结构,风口位置结合新篦冷机配风及温度分布重新设计。

4.1.5 配套新的干油集中润滑装置和电控柜。

4.1.6 下料段使用原有液压推杆装置(调节安装位置)。

4.2 风机部分

新购风机14 台,其中辊破冷却风机2 台(1 台为备用),改造后风机全部变频控制,辊破冷却风机不变频。 配风设计见表2。

4.3 土建部分

(1)冷却机第一段基础,在原基础上做钢结构平台,高度约1.1 m;

(2)冷却机第二段整体下挖约深2 m 地坑,并制作篦冷机基础;

(3)风机基础重新建造;

(4)液压站基础利用基础扩建。

表2 配风设计方案

5 改造运行考核情况

5.1 产量

考核期间,生料投料量稳定在(402~413) t/h,平均值为409.7 t/h,按照业主方提供的当日熟料产量统计值,考核期间的熟料平均产量为6 285 t/d。

5.2 出冷却机熟料温度

篦冷机出料温度采用测温枪测量温度范围,考核期间每两小时测量一次,3 d 总测量次数为36 次,最终取平均温度。由图2 数据可看出,标定期间平均环境温度为2 ℃,出篦冷机平均熟料温度为48.7 ℃。

图2 篦冷机出料温度

5.3 二、三次风温度

考核期间内,每两小时由中控操作人员通过参数曲线,记录下当段时间内的平均二次风温、三次风温。 经统计,3 天考核期间内, 平均二次风温1 192 ℃,平均三次风温 1 078 ℃,见图 3。

图3 二、三次风温

5.4 篦冷机用风量

标定各冷却风机,测得总标况风量为543 030 Nm3/h,按照标定当天熟料产量6 296 t/d 计算, 折合单位熟料标况风量为2.07 Nm3/kg.cl,各风机风量对比,用柱状图4 表示。

图4 篦冷机用风量对比

5.5 热回收效率

依据GB/T 26281—2010《水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法》测量计算热回收效率。以用煤量计算出理论所需空气量, 再减去一次风、燃烧器的送煤风风量,计算出二、三次风量。煤粉热值取为当天煤样分析的平均值,二、三次风温及熟料产量按照当天统计值进行计算,考核期间每天进行一次热回收效率计算,最终结果取三次计算的平均值。 考核期间计算得出的篦冷机热效率分别为77.6%、75.1%和 76.3%, 三次计算的平均值为76.3%,大于75%热效率要求。

综合考核时期数据, 结合业主提供改造前数据,获得改造前后技术参数对比,见表3。

表3 改造前后技术参数对照表

6 需要改善的问题

标定期间, 篦冷机单位熟料标况风量为2.07 Nm3/kg.cl,单位用风量偏大。 根据以往项目的经验,中材国际(南京)四代篦冷机单位用风量应该控制在(1.7~1.9) Nm3/kg.cl 范围内,既能保证足够的冷却风量,也能避免用风的浪费。考核期间,篦冷机出料温度偏低,不到50 ℃,可以将篦冷机后段风量根据实际工况进行调整优化。

至2020 年3 月,该线产量已达6 500 t/d,篦冷机设备运行稳定,用风量没有增加,而出料温度小于80 ℃。

7 结语

淄博山水公司LANE 型第四代篦冷机改造,解决了原篦冷机出料温度高、 设备维护量大的问题,同时提升二、三次风温和余热发电量,降低了风机用风量,各项篦冷机相关技术指标表现优异,达到国内先进水平。 通过业主的精心操作,达到了系统产量提升、篦冷机周边环境改善、整体运行成本降低的良好效果,对现阶段的四代机应用及三代机改造具有借鉴意义。

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