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三级喷嘴挡板伺服阀喷嘴堵塞故障分析

2021-01-14刘森郑文明刘雨

冶金设备 2020年6期
关键词:滑阀电液节流

刘森 郑文明 刘雨

(首钢京唐钢铁联合有限责任公司设备部 河北唐山 063200)

1 前言

电液伺服阀,是将电控制信号转换成液压功率信号的关键元件,广泛用于位置、速度、加速度和力的控制。冶金系统由于自身工作特点,在轧制厚度控制、矫直控制、卷取控制等环节中大量采用伺服阀,但是,由于构造复杂,抗污染能力差等原因,导致其在实际应用中故障率偏高。准确、快速地诊断出故障所在的部位和原因,进而对其进行有针对性的修复,对于降低设备运行成本,保障产线稳定运行具有重要意义。

2 故障现象

某中厚板产线采用MOOG D662电液伺服阀对AGC系统进行控制。实际使用中,出现的故障表现为:该阀用于液压缸控制时,输入正向或反向电流信号,液压缸都向同一方向运动。阀芯位移反馈信号无变化,停留在3.7mA位置。

3 故障诊断

3.1 工作原理分析

三级喷嘴挡板电液伺服阀MOOG D662,控制信号±10mA,阀芯反馈信号4~20mA,基本结构如图1。整个阀由伺服放大器、两级先导阀和第三级大功率滑阀式控制阀组成,第三级阀芯的一端装有位移传感器,阀芯位移以电反馈形式反馈到电子控制器的输入端,构成位置闭环回路[1]。

其两级伺服阀(先导级)为两级喷嘴力反馈电液流量伺服阀,结构如图1。永磁力矩马达、喷嘴挡板构成第一级电液转换与功率放大机构,第二级滑阀构成液压功率放大机构。力矩马达由永久磁铁、上下导磁体、控制线圈及弹簧管、反馈杆、挡板、衔铁组合在一起的衔铁组件组成,反馈杆小球插在阀芯中间的槽内[1]。

图1 MOOG D662伺服阀基本结构

前置放大级双喷嘴挡板是一个对称结构。喷嘴挡板级由一个回油节流孔、两个固定节流孔和两个喷嘴挡板可变节流孔组成,基本结构如图2。高压油Ps经过阀内过滤器分流道两个固定节流孔R1、R2,再分别流过两喷嘴挡板之间间隙形成的可变节流孔R3、R4,最后汇总经过回油阻尼孔R回到油箱[2]。

图2 D662伺服阀两级先导阀结构

两级伺服阀放大级双喷嘴挡板简化工作原理如图3。R1、R2、R3、R4组成两路对称的桥路,桥路中间点压力Pc1、Pc2为左、右两喷嘴前的压力,其压差推动滑阀运动[5]。在两级伺服阀初调时,通过改变R3、R4的液阻,即调整与两挡板之间的间隙使R1*R3=R2*R4,此时Pc1=Pc2滑阀处于中间位置,两级伺服阀输出流量为0。当输入控制电流时,力矩马达电磁力矩的作用使挡板产生位移,液阻R3、R4发生反向变化,桥路失去平衡,即Pc1≠Pc2,形成前置级压差ΔPc,在ΔPc的作用下,滑阀产生位移,通过反馈杆的作用,使桥路到达新的平衡位置,两级伺服阀输出相应的流量[4]。两级伺服阀的输出流量与阀芯位移成正比,阀芯位移与输入电流成正比,两级伺服阀的输出流量与输入电流之间建立一一对应的关系[2]。

图3 D662伺服阀两级先导阀工作原理

3.2 故障分析

以上故障现象表明,三级电液伺服阀滑阀阀芯单侧压力过大,由于两级伺服阀存在单边流量输出造成三级电液伺服阀单边流量输出故障。

D662三级电液伺服阀的两级伺服阀为两级双喷嘴挡板力反馈伺服阀(MOOG D630),控制信号±20mA。对其进行空载流量曲线测试(测试条件如表1),测试曲线如图4。

表1 空载流量测试条件

曲线显示,输入20mA控制信号时输出流量6.5L/min;输入0mA控制信号时输出流量2L/min;输入-20mA控制信号时输出流量-2L/min,流量存在正向单边输出大于负向单边输出[6],并且存在滞环过大现象见图4,伺服阀滞环一般小于5%[3]。

图4 MOOG D662故障阀两级先导阀空载流量曲线

当两级伺服阀输入负向电流信号时,先导放大级压力Pc1、Pc2发生变化较小,产生压差ΔPc,(先导两腔压差)较小,伺服阀有负向流量输出,但流量较小。

当两级伺服阀输入电流信号为0时,先导放大级压力Pc1≠Pc2,产生较小压差ΔPc,伺服阀有正向流量输出。

当两级伺服阀输入正向电流时,先导放大级压力Pc1、Pc2发生变化,产生压差ΔPc,伺服阀有正向流量输出。

说明两级伺服阀的挡板在电磁力矩的作用下能向左侧移动,却不能正常向右侧移动。当挡板向左侧移动后,右侧产生间隙,使前置放大级Pc2下降,压差推动阀芯向右侧移动,两级伺服阀产生正向流量输出,可以判断该两级伺服阀存在非正常节流部位。

将该两级伺服阀解体检查,在左喷嘴发现堵塞物。左侧喷嘴挡板间隙被部分堵塞是造成两级伺服阀流量单边输出异常的根本原因。

3.3 故障排除

对该两级伺服阀进行清洗、吹扫后回装,测试两级伺服阀空载流量(测试条件如表1),测试曲线如图5。输入20mA控制信号时输出流量5.4L/min;输入-20mA控制信号时输出流量-5.6/min;滞环4%,故障排除。

图5 MOOG D662故障阀两级伺服阀清洗后空载流量曲线

D662三级电液伺服阀阀芯位移曲线如图6,输入-10mA到+10mA控制信号,阀芯反馈信号4-20mA正常,经修复后的MOOG D662三级电液伺服阀上机使用正常,满足设备精度要求。

图6 MOOG D662故障阀修复后阀芯位移反馈曲线

4 结论

三级电液伺服阀具有线性度好、动态响应快、压力灵敏高,其缺点是抗污染能力差[7]。本文通过对伺服阀的结构组成、工作原理、故障现象、测试曲线的分析,排除了D662三级伺服阀的一例喷嘴堵塞故障,为伺服阀修复积累了经验。

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