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双介质核桃壳滤器滤料防漏失技术与应用

2021-01-14

石油化工建设 2021年6期
关键词:筛管核桃壳滤料

徐 铭

中海石油(中国)有限公司渤中作业公司 天津 300450

油田开采环境复杂,生产水处理系统包括多种处理设备,其中核桃壳过滤器主要用于过滤斜板、气浮等不能自然上浮的物质,如细分散乳化油、悬浮物等。过滤阶段水流自上而下冲洗,反洗的时候通过机械强力搅拌、加大排量水冲洗的方式清洗滤料。

1 设备结构组成与存在问题

根据油田需要,设置不同数量的核桃壳过滤器,滤器内部自下而上依次填充粒径在规范内的砾石、核桃壳。罐内有搅拌器、上筛管、下筛管。在反洗的时候将罐体导出生产流程,关闭所有阀门,启动搅拌机搅拌5min,反复清洗阀门口,启动反洗水泵反冲洗[1]。

使用初期,设备过滤的水中含油量与悬浮物质固体含量均小于5mg/ L,在长时间的运行中,设备的处理量不断增加导致效果降低,更换滤料可以显著改善过滤效果,但仅能维持半年。后期检修时发现设备内部存在大量核桃壳滤料,滤料大量漏失。根据实际调查发现,滤料漏失是设备过滤效果变差的主要原因。

2 滤料漏失的原因分析

2.1 设备结构故障

设备连接位置不牢固会出现漏失情况。设备连接位置常使用焊接形式固定,点焊时设备内部结构性能不良、内部的筛管端盖钢板厚度不佳、封闭区域无法拓展使用范围从而降低抗压能力,会造成连接位置变形。

2.2 运行工艺故障

漏失现象与反洗效果不良有紧密关系,局部应力集中会出现滤料漏失情况。设备过滤时,水中的油污和悬浮固体颗粒被拦截在滤层表面,过滤孔径逐渐被附着物撑大,导致过滤困难。在上游加入清水剂、悬浮剂会产生絮凝作用,在絮凝作用下会出现油滴粘连情况,导致孔径粗粒化。油滴粒径变大后,在系统内和其他滤料之间的连接越来越紧密,与滤料的接触面积增大,油田的蜡质、胶质、沥青等物质也会附着在材料上,很难清洗,长时间运行会导致滤料重量加重,筛管压力增大。滤料板结后,黏结力大导致滤层部分的孔隙、缝隙变大,布水不合理在过滤和反洗中形成优势通道,导致底部筛管局部应力不集中,筛管末端、端盖连接处存在薄弱点,很容易出现变形情况。

2.3 滤料级配

垫层砾石单一、承托作用无法发挥时,会出现滤料漏失现象。砾石层的主要作用是防止过滤时滤料从集水系统流失,在反冲洗的过程均匀布水。

3 工程概述

油田使用的老核桃壳过滤器存在滤料流失问题,在油田停产改造期间,在水工艺舱内发现大量滤料,污水舱内有少量的滤料,净水缓冲罐中未发现滤料,证明滤料均从反洗出口进如水工艺舱。因此,停产改造期间组织更换了A、E、F 罐的滤料,B、C、D 未更换。油田恢复生产后,A、E、F 投用一段时间的效果较差,除油效率低;B、C、D 的除油效果更差,而且反洗用水量大。新加的3 个核桃壳过滤器效果非常好,因此申请更换B、C、D 三个罐的滤料[2]。

工作人员开盖检查C 罐,发现滤料严重污染,但无滤料流失;D 罐滤料污染,漏失部分滤料,滤料面在上玻璃孔以下;B 罐的滤料流失严重,已接近底部。

检查顶部排污口:排污时可能会有上部漂浮的滤料漏失,但是漏失量不会太大。检查上部筛管:筛管间隙非常细密,筛管保持完好,没有漏失点;筛管法兰无松动,存少量细颗粒的滤料漏失,不可能大量漏失。进行底部筛管:底部筛管细密,通过检查无穿孔变形情况,在底部筛管的漏失可能性很小。最后发现,中心筒和搅拌电机轴承间隙存在锈蚀与漏失情况,详细检查后发现中心筒(配水筒)与搅拌电机轴承之间存在极大间隙,B、C、D 罐中B 罐(漏失最严重)的间隙最大,锈蚀严重,后续调查证明该处出现漏失的可能性最大。

(1)中心筒内部加装护套、隔离滤料漏失通道;有效隔离中心筒和搅拌轴承,彻底解决密封套脱落后核桃壳滤料漏失的难题;一定程度上缓冲搅拌轴承反洗时偏心震动;

(2)将顶部的中心水筒加分配筛管,改造为和底部筛管相同的平行结构形式;

(3)核桃壳滤器排污管线可能存在少量漏失,建议在罐顶排污口处加装筛网,要求材质有一定强度,避免变形[3]。

4 反冲洗工艺的优化

增设助洗剂加注流程可以显著改善反洗效果。根据部分油厂实际情况,在反冲洗水泵入口位置增设助洗剂加注流程可以提高反冲洗效果,通过物理与化学的方式促进滤料再生,提高反冲洗能效降低板结可能;反冲洗时,设置连锁控制逻辑可以降低人工劳动强度。

调整反洗参数。反冲洗强度会影响最终的效果,低强度反冲洗不会让滤料完全流化,强度高会引起反作用,因此选择合适的反冲洗强度进行冲洗很重要。

延长冲洗时间。动态观察不同反洗时间的除油率。在改进中,应重视结构优化,如改变筛管末端、盖端连接方式来提高连接强度,其次优化反洗工艺。

承托层级配优化。按照油田的实际情况,普遍使用四层法填装承托,现场效果良好,后续更换滤料时可以为罐体的施工提供合理建议,有利于更好发挥承托的作用。

5 结语

新时期油田开采内容复杂,油田核桃壳过滤滤料漏失的原因较多,在实际管理内容中,应针对细节进行合理分析,做好细节管理,针对实际出现的问题提出对应的改进措施,为解决出现问题提供合理方案,从而提高设备的运行稳定性,实现降本增效。

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