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关于焦化产品的回收与精制的研究

2021-01-06侯冠秋

家园·电力与科技 2021年9期
关键词:精制回收

侯冠秋

摘要:焦化产品包括煤气、焦炭、硫酸铵、粗苯和煤焦油等,这些焦化产品主要用于工业深加工,焦化产品作为深加工的原料得到了广泛的应用。本文分析了焦化产品的回收与精制。

关键词:焦化产品;回收;精制

一、焦化产品回收的重要性

目前,我国焦化行业的发展呈现出企业数量多、企业规模普遍小、整体机械设备和技术水平相对落后的现状。这种情况导致了最直接的后果,即产品回收率无法达标、利用率无法提升,而且会对自然环境造成极大污染破坏,影响焦化行业市场的未来发展。在新时期,环保已成为国家级的一项重要工作,所以焦化行业需围绕这一核心开展工作,注重未来焦化产品的回收,只有这样才能为其未来的发展打下良好基础。因此,焦化产品回收能在一定程度上促进产业、企业发展,为环保提供助力。此外,目前我国经济处于稳定增长状态,房地产业的快速发展促进了国内焦炭需求的明显增长,这无疑为焦化企业的发展创造了良好的市场环境。另外,应注意的是,在回收焦化产品后,可通过精炼提取其它物质。

二、煤气脱焦油雾

煤气在初冷器中冷却后,每立方米中残留2~5g焦油,充分利用鼓风机的离心力作用能除去部分焦油,但不能完全除去煤气中的焦油。在回收车间的后续工序中,这些焦油会析出,污染硫铵工序中的设备及溶液,导致产品质量出现酸性。清除煤气中焦油雾的方法很多,电捕焦油器在我国得到了广泛的应用。大多数焦化企业使用多管电捕焦油器,该种电捕焦油器管子中心导线是负极,沿管壁是正极,煤气中的焦油雾滴在管道中通过电厂时会转化为带负电的质点,然后沉积在管壁,最后被捕集后从下部导出。由于盐及水增加了焦油的带电性能,因而电捕焦油器在除尘干燥煤气方面的工作效率低。此外,电捕焦油器一般设置在鼓风机前后,由于鼓风机前的煤气温度低,有利于去除煤气中的禁品粒和焦油雾,但鼓风机正面为负压,极易在绝缘子处着火,因此,在鼓风机后面较安全可靠。鼓风机后煤气中的焦油含量明显低于鼓风机前含量,而鼓风机后焦油雾滴超过机前。一些焦化企业在鼓风机后正压段设置电捕焦油器,通过改进电晕极端结构,防止煤气进入绝缘箱等,以确保电捕焦油器的安全运行。

三、焦油和氨水分离

集气管来的氯水、热油、焦油渣在澄清槽中实现分离,应分离上述混合物。由于焦油本身的性质,很难除去水分及焦油渣,焦油粘度大,沉淀分离困难。部分焦油溶于水,由于焦油中含有极性化合物,因此多环芳香化合物与水和含于水中的盐类均质性能提高,焦油和水形成稳定的乳化液。焦油中含有的固体颗粒加剧了乳化液的形成。焦油中固体粒子较小,约小于0.1mm,焦油密度为1180~1220kg/m3。焦油渣密度为1250kg/m3,差异小,焦油渣很难从焦油中沉淀出来。氨、焦油、焦油渣的分离温度为80~85℃,可降低焦油粘度,提高沉降分离性能。

为满足分离质量要求,采用加压沉降分离,离心分离后用氨水洗涤方法。沉降分离温度可提高到120℃~140℃。蒸发水分,降低焦油粘度,提高沉降分离效率。它可提高焦油和焦油渣的分离,用氨水多次洗涤焦油还能改善焦油和焦油渣的分离。用低沸点油(如粗苯)稀释焦油,然后将溶液与水和焦油渣分离。分离后焦油含水率可降至约0.3%,焦油渣沉淀出,高凝结组分也可分出。

四、煤气初步冷却

为回收煤化学产品,净化煤气,有利于加工利用,需进行粗煤气分离。焦炉粗煤气中含有水汽及焦油蒸气等,应进行初步冷却,分离焦油及水,煤气应输送至回收车间后续工艺及再利用。冷凝焦油与水需分离,焦油中的灰层应脱除。

焦炉粗煤气温度为650℃~800℃,通过上升管到达桥管,然后到达集气管,此处喷70~75℃循环氨水,冷却至80~85℃,大约60%的焦油蒸汽冷凝下来,这是重焦油部分。焦油及氨水混合物从集气管及气液分离器进入澄清槽。

煤气由分离器去初冷器冷却,残余焦油及大部分水汽冷凝。煤气冷却至25~35℃,由鼓风机加压,由于绝热压缩温度上升10~l5℃。初冷器后煤气含有焦油及水雾滴,它们在鼓风机离心力下大部分以液态析出,其它在电捕焦油器电场作用下沉降。

由于比重不同,焦油及氨水在澄清槽中分离,氨水高于焦油,底部沉积物是焦油渣。它由煤尘与焦粉组成,用刮板从槽底取出,送回配煤机。氯水用泵送至桥管及集气管进行喷洒冷却和再循环。焦油用泵送到焦油精炼车间。为避免焦渣沉积在焦油槽底,可采用泵搅拌人工除渣。

氨水是集气管喷洒用循环氨水和初冷器冷凝氨水。氨水含钱盐,氯含量4~5g/m3;氨水也含有酚类。在循环氮水中,70~80%的氯化铵不易水解,加热后难以分解,即固定铵。初冷器的冷凝氟水为80~90%的水解碳酸氢铵、硫化铵、氰化氨,受热后可分解,即揮发性氯。为避免循环氯水中的氯化铵积累,外排部分循环氯水,并在剩余氯水中补充部分冷凝氨水入循环氨水。

大量的冷却喷氨水是由于从加热炉排出的粗煤气温过高造成的,煤气和喷洒氨水间的蒸发换热在生成的水滴表面进行。桥管与集气管喷头所处空间小,水滴与粗煤气接触时间短,所以热换表面积小,冷却效率低。同时,喷洒氨水中含有煤及焦尘粒、焦油和腐蚀性盐类,这限制了喷嘴采用小孔径结构,因小孔径易堵塞,需经常清扫。喷吹嘴孔径为2~3mm,可用于喷洒,但水滴大,下落路径短,使换热条件恶化。蒸发水分置只占水滴量的一小部分,因此,采用热水喷洒来提高水滴蒸发蒸汽压,加快蒸发速度,改善煤气冷却。由于水蒸发潜热大,水温上升显热小,冷水喷洒不可行。否则,喷洒量会增大几倍。若氨水喷洒过多,集气管中的重焦油会与氨氮水一起流动,有利于送至回收车间。

初冷器入口处的粗煤气含有约50%或65%的水汽量,这些水来自煤带入水分约60~80kg/t。煤热解生成水约为20~30kg/t,集气管蒸发水汽约为180~200kg/t。初冷器中的冷却冷凝水量可达到92~95%,初冷器后的煤气被水汽饱和,其水汽含量为10~15kg/t(根据装煤量)。初冷器中90%的交换热量由煤气中的水汽冷凝释放的热量。初冷器后煤气质量降低约65%,容积小于60%,还能降低输送功耗。

在初冷器中,焦油冷凝,尤其是其中所含的奈。奈的沸点低于焦油中其他组分,可升华形成雾状及尘粒,悬浮在气体中的奈品粒。因此,煤气在冷却管表面有奈结品析出,导致传热系数降低。同时,导管中可能会形成堵塞物。为避免奈于管道及设备中的凝结,应脱除焦油与奈。初冷器的运行将影响煤气输送及回收车间的后续工艺系统,尤其是氰回收部分。

煤气冷却用于管壳式冷却器,包括立管、横管式。管间走煤气,管内走冷却水,冷却水出口温度为40~45℃,送至水冷塔。

管式冷却器的缺点是消耗大量金属。因此,为了清除管内水垢,重新采用直接冷却器,煤气与冷却水直接接触。金属耗材少,节省投资。除冷却外,直接冷却水还起到洗涤煤气的作用。煤气可先用于间接管式冷却,温度降至55℃,进入直接冷却器,将煤气温度降至30℃以下,减少了所需传热面积,节省了投资。

燃气初冷用冷却水消耗量大,每1000m3煤气耗水量约为20m3,通过空气冷却及水冷却两段方法可降低耗水量。焦炉煤气从焦炉中携带大量热量,有利于回收利用。

参考文献:

[1]王洪艳.焦化产品的回收与精制探讨[J].科技创业家,2015(02).

[2]梁栋.论焦化产品的回收与精制的研究[J].化工管理,2015(08).

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