成本皆可降
2020-12-23张爱红
张爱红
降低蒸汽消耗8000吨
动力站结合公司单产高产合成氨的生产模式,不断优化三台高压粉煤锅炉汽水系统运行,降低蒸汽消耗,提高动力站综合效率。
由于下游合成氨负荷高,合成换热器送锅炉给水超過额定温度,锅炉排烟热量损失增大,炉效降低。这块成本能不能降下来?送锅炉给水温度高的堵点,能不能变效益点?
动力站成立节能降耗攻关组,跑现场、摸流程,不断摸索,最终通过“降低1号给水泵液偶开度,增加合成换热器高压给水负荷”“退运汽机高压加热器,充分利用合成换热器热量加热锅炉”等方法,消灭降低蒸汽消耗的“拦路虎”。
根据全厂低压蒸汽负荷,攻关组还采取有效措施,提高汽机热效率。合理安排投用低压抽汽,对不具备条件的,进行低压抽汽出口阀门精细调节,自然抽低压蒸汽;适当关小除氧器排气阀,满足外围低压用户需求。省下的就是赚到的,8月份,动力站实现了每月降低蒸汽消耗8000吨,月创效约128万元。
节约燃煤成本32.2万元
“20点开始暂停掺烧瓦塘煤,配煤方案改为504:5042:509 1:1:2。”近日,储运部工艺员陈方礼在石化通动力煤管理群里发出通知,动力站锅炉运行主任技师王文秒回,并第一时间安排工艺跟进。
动力站三台煤锅炉每天需要“吃进”1650吨煤,这可是笔不小的开支。对此,动力站精耕细作降低煤耗,力争用最低的投入换来最高的效益。通过这一举措,实现了既让锅炉“吃饱吃好”,又确保了煤质稳定,以及结焦、飞灰残炭等指标在正常范围内波动。
在此基础上,动力站还适时调节优化燃烧方案。飞灰残炭下降1个百分点,炉效就提高0.5个百分点,相应煤耗下降0.5个百分点。根据燃烧烟气、蒸汽温度情况,动力站调整煤粉细度、改变上中下层二次风配比,并将飞灰残炭等指标纳入班组劳动竞赛,定期检查评比,推动实时调节优化燃烧工作落实落地,提高了锅炉炉效。三台燃煤锅炉飞灰残炭平均值8.07%,较2019年平均值下降1.02%。
8月份,锅炉吨蒸汽耗标煤降低约0.002千克,节约煤炭成本32.2万元。
减少电费支出7.38万元
在不断提高蒸汽产量和发电量,全力增产创效的同时,动力站实施精益管理,从一分一厘抠出效益,特别是在大工业用户电费支出上大做文章。
巧打削峰填谷牌。用电峰、谷、平各时段基本电价差别较大,对此,动力站调整锅炉磨煤机、排粉风机等大功率设备运行时间,尽量安排在夜班0-8点用电谷段运行,利用时间差错峰作业,避开峰期用电,减少电费开支。
此外,还调整汽轮发电机在谷段时间运行,动态调整发电上网负荷,将多余电量对外销售。8月以来,公司累计发电上网108万千瓦时,创效逾40万元。
结合生产实际,动力站优化脱盐水系统管网,将原三台脱盐水泵运行调整为两台水泵运行,外供脱盐水系统总管降压运行。持续卡边操作,在系统降压运行时,控制给水压力接近热电工艺卡片控制下限,降低水泵电机耗电量。据统计,在蒸汽负荷不变的情况下,锅炉给水系统每小时节电197千瓦时,每月可减少电费7.38万元。