燃气电厂天然气紧急切断阀可靠性提升技术改造
2020-12-23李东伟
李东伟
(福建晋江天然气发电有限公司,福建泉州362251)
0 引言
某燃气发电厂通过管道供应天然气,天然气调压站配置有1台天然气入口紧急切断(以下简称ESD)总阀,4台单元机组ESD阀。单元机组ESD阀担负着机组出现故障时切断燃料的重任。机组正常运行时,ESD阀通过电磁阀得电充入压缩空气处于常开状态;在机组出现大量漏气等故障时,操作员可通过关阀操作使电磁阀失电,空气泄压以关闭ESD阀,紧急切断天然气供应。
某日该电厂启动1、2号机组调峰运行,运行期间出现2台机组单元ESD阀同时关闭,机组入口天然气压力快速下降,随后天然气压力过低,机组熄火跳闸的故障。
故障发生后,运检人员现场检查1、2号机组发现,ESD阀都处于关闭状态、ESD电磁阀失电。热控人员对ESD阀控制装置进行检查发现,PLC系统处于失电状态,进一步检查PLC的进线UPS电源空气开关处于断开位置,送上该空开后PLC恢复供电,但PLC电源模块显示异常,因此判断PLC电源模块出现故障。热控人员立即更换PLC电源模块,从供电安全性角度考虑,将给PLC供电的UPS空气开关一并更换。更换后重新送电,PLC电源模块恢复正常,故障消除,机组根据调度令恢复运行。
1 电源布置
机组正常运行时,天然气ESD阀通过电磁阀得电处于常开状态;电磁阀失电时,ESD阀即自动关闭。
ESD电磁阀供电布置:天然气调压站MCC母线电源取自集控楼PCA段及PCB段,经双电源切换装置后供电;调压站MCC母线上带有UPS装置电源负荷,UPS装置输出供PLC电源模块,如图1(a)、图1(b)所示;UPS装置输出另有一路经220 V/24 V的AC/DC转换装置至单元机组ESD电磁阀电源,如图1(c)、图1(d)所示。
2 原因分析
2.1 天然气中断原因
UPS装置电源开关,即图1(a)QF6开关跳闸后,UPS切至蓄电池组工作,蓄电池组持续工作至电量耗尽后,UPS装置完全失电,ESD电磁阀失去电源引起ESD阀关闭,切断天然气。
2.2 UPS装置电源开关跳闸原因
检修人员虽然检查发现PLC电源模块有故障,但其上级开关,即图1(b)1QF7开关并未跳闸,可排除PLC电源模块故障引起UPS装置电源开关跳闸,分析是由于UPS装置电源开关,即图1(a)QF6开关性能下降引起的开关自身跳闸。
2.3 电源配置存在缺陷
天然气调压站MCC母线电源取自集控楼PCA段及PCB段,经双电源切换装置后供电比较可靠,但是从母线向下级供电至单元机组ESD电磁阀只有一路电源,即图1(a)QF6开关。供电回路上虽然设置有UPS,但UPS装置未设置电源失电监测报警,因此在UPS进线电源失去后自动切换至蓄电池供电时,无相应报警发出,无法及时发现故障并进行有效处理。
3 技改措施
为提高ESD阀供电可靠性、机组运行稳定性,电厂技术人员针对系统设计上的缺陷提出以下技术改造措施:
图1 调压站MCC控制柜配置接线图
(1)将机组ESD电磁阀电源回路与PLC电源回路分离(PLC电源仍采用原有电源接线方式),改为独立供电。对ESD电磁阀采用双冗余配置、每个电磁阀独立供电方式,一路通过1号机组UPS和集控保安段经双电源切换装置后供电,另一路通过3号机组UPS和集控保安段经双电源切换装置后供电,如图2(a)所示,并设置两套独立的UPS蓄电池组供电模式。两套UPS输出经整流后组成两个独立的DC24 V供电系统,如图2(b)所示,分别输出两条独立的DC24 V母线给ESD阀双冗余配置的两个电磁阀供电,如图2(c)所示,以此提高ESD阀控制电源回路供电的可靠性。
图2 调压站ESD阀控制改造原理图
(2)增加UPS进线电源消失监测报警,在两路AC220 V输入和两路DC24 V电磁阀电源增加辅助继电器对电源进行监测,报警信号接至操作台声光报警器,实现实时监视UPS进线电源状态,达到可及时发现电源跳闸、电磁阀失电等故障的效果。
该电厂通过技术改造,ESD阀供电可靠性大大提升,后续运行再未出现机组ESD电磁阀失电导致ESD阀误关的现象。
4 结语
机组安全稳定运行、可靠供电始终是电厂的第一目标。作为一线工作人员,一方面对于影响电厂机组安全稳定运行的设备,应加强维护,并主动排查其中存在的风险隐患,提升设备运行可靠性;另一方面,在发生故障后应及时分析原因,采取有效措施切实防范故障再次发生,并通过举一反三排查其余设备,促使机组运行的可靠性不断提高。