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某电厂出线线路T型线夹发热的原因分析与处理

2020-12-23

机电信息 2020年32期
关键词:型线发热量出线

冀 鹏

(江苏华电通州热电有限公司,江苏南通226300)

0 引言

某电厂发电机组为2×200 MW燃气-蒸汽联合循环发电机组,于2016年12月正式建成并投运,按发电机-变压器组单元接线方式接入220 kV厂内升压站内。220 kV升压站采用双母线接线方式,4回主变进线,1回启备变进线,2回出线分别至电网。该电厂出线线路由导线、耐张线夹、三角联板、直角挂板固定到龙门架上,通过跳线与站内一次设备进行电气联系。

出线线路长期暴露在户外,运行环境复杂,使得线路设备易产生锈蚀、磨损和发热等问题,其中线夹发热是输电线路运行中经常出现的问题之一。在电厂双机运行高负荷情况下,T型线夹发热问题尤其突出,如不及时消除,会影响发电量的正常输送,严重时会发生熔断事故,从而造成机组非停事故。为此,本文重点对电厂出线发热突出点进行分析和研究,为日后解决线夹发热问题提供一些参考。

1 事故经过

2019 年8 月27 日,环 境 温 度32 ℃,1/2、3/4号机组双机运行。红外热成像如图1所示,26A7线路A相出线T型线夹处温度为66.5 ℃,B相热点温度为36.8 ℃,C相热点温度为35.6 ℃,A相红外测温高出其他两相约30 ℃。

2019年9月6日,环境温度30℃,1/2、3/4号机组双机运行。用红外成像仪检查26A7线路A相出线T型线夹最高温度为65.7 ℃,B、C相温度为36.2 ℃,其中A相比B、C两相高出29.5 ℃。

连续红外跟踪观察26A7线路A相出线T型线夹温度,发现未有上升趋势,且与其他两相温度差维持在30 ℃以下。根据带电设备红外诊断应用规范(DL/T 664—2016),该缺陷判断为一般缺陷,可选择适当时机停电处理。带电设备红外诊断应用规范如表1所示。

2 线夹发热机理

线夹的发热量、散热量受环境(温度和湿度)、接头接触面状态、负荷以及线夹温度等因素的影响。发热量与散热量之间有一个平衡点,如发热量大于散热量,线夹的温度就持续上升,线夹发热,严重时甚至肉眼可看到线夹表面发红。根据焦耳定律,电流将电能转化为热能,电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比,计算公式如下:

图1 红外热成像图

表1 带电设备红外诊断应用规范

式中:Q为产生的发热量;I为通过导线的电流;R为导线的接触电阻;t为电流通电的时间。

由此可知,导线发热必须是有电流通过,而且导线有阻碍电流的作用,即有接触电阻的存在,电阻越大,线路发热量越多。线夹接触电阻过大的主要原因有:(1)导线与线夹连接螺栓松动。(2)线夹内导电脂质量存在缺陷或者老化。(3)电缆接头压接质量存在缺陷。

3 原因分析

线夹的发热量受环境、负荷及线夹本身的影响。根据热量的表达方程:线夹的发热量Q=I2Rt可知,线夹发热量与电流平方成正比。检修人员调取当时电流曲线,发现三相电流平均为527 A左右,可排除电流对A相出线T型线夹发热的影响。另外,电阻大小由导体性质决定,如果线夹存在连接螺栓松动、接触面有毛刺不平、电缆接头压接质量不良,则接触电阻会增大,从而引起线夹发热。

现场检查T型线夹连接状况,发现螺栓紧固,不存在松动现象;拆解T型线夹对接引流板,查看接触面有导电膏发热炭化的迹象,但接触面仍平整光亮,无毛刺;查看对接引流板接触面,平整、光亮,说明不存在接触面处理不当的情况。T型线夹接触面如图2所示,对接引流板接触面如图3所示。

图2 T型线夹接触面标

图3 对接引流板接触面

检修人员测量拆下的钢芯铝绞线两端的绝缘电阻基本为0,用直阻测试仪测量两端直阻值为0.497 mΩ;打开电缆接头压接处,检查压接牢固,无氧化现象,说明引下线电缆液压压接牢固。电缆接头压接如图4所示。

图4 电缆接头压接

综上所述,判断A相出线发热原因为T型线夹与出线压接不牢固导致,所以改接至耐张线夹处。目前,A相运行温度为27 ℃,基本与其他两相温度一致。

4 处理经过

根据焦耳定律可知,解决出线线夹发热问题的办法有两个方向:(1)减小电阻;(2)减小电流。机组的发电量是由省调控制,电厂本身无法控制,所以只能通过增加引流部件进行分流,但实现过程较为困难。简单易行的方法是减小接触电阻,重新打磨线夹接触面、紧固螺栓、涂抹导电膏,可减小接触电阻,缓解线夹发热问题。

为彻底解决该隐患,本厂在通姜26A7线路停电后,拆解T型线夹对接引流板,更换新的钢芯铝绞线,现场重新压接电缆头,打磨耐张线夹接触面,由原T型线夹改接至耐张线夹处。

5 防范措施

(1)相关人员加强对备品备件入库验收检查,对架空线路金具把好入厂质量关,杜绝劣质产品。(2)相关人员严把施工质量,螺栓紧固时必须用力矩扳手紧固,严格按照紧固力矩的数据大小施工,引流板光洁面要打磨使其表面光滑,连接耐张线夹。(3)相关人员跟踪修后质量,在夏季高温期,及时测量发热点温度。联系方天来厂开展红外、紫外检测。(4)举一反三,对26A8、主变出线等高压易发热部位开展红外测温,做好数据对比分析。

6 结语

该线路复役后,持续对该区域内温度变化进行红外跟踪测量,26A7线路三相温度一致,约为27 ℃,相比于异常时温升显著下降。经处理后的线路运行红外图像如图5所示。

图5 经处理后的线路运行红外图像

修后线路运行正常,各更换的新部件运行工况良好,无异常放电、氧化现象,异常发热故障经更换引流线及线夹措施已经被顺利消除,运行至今,均无异常。

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