660MW 超超临界机组A 修中节能降耗措施及效果评估
2020-12-18黄静李春水邹继平
黄静 李春水 邹继平
国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂 江西景德镇 333000
景德镇电厂投产以后,将节能降耗工作作为一项重点工作长期执行。经过A修,机组的能耗水平得到明显的改善,达到预期的效果。现将#1 机组第二次A 修后机组能耗情况进行简要分析[1]。
1 机组修前简要情况
A 修前性能试验中,#1 机组热耗7665.05kJ/kW.h,比设计值(7460kJ/kW.h)高205.05kJ/kW.h;汽缸效率偏低,在试验660MW 工况下,高压缸内效率为83.14%,低于额定工况设计值84.49%,使机组热耗增加19.95kJ/kW.h;中压缸内效91.21%,低于额定工况设计值93.06%,使机组热耗增加38.64kJ/kW.h;不明泄漏率偏高,在660MW 工况下,系统外漏流量为6794kg/h,占新汽份额的0.35%,按其50%由汽机系统泄露处理,使得热耗约增加18.93kJ/kW.h;空预器阻力和漏风率偏高。
2 A 修中实施主要节能降耗措施
2.1 汽轮机本体处理
汽机本体揭缸检修并进行汽封更换、通流间隙调整等工作,机组热耗明显降低,主要采取以下措施:
(1)打磨高中压内缸中分面,对中分面进行测量、试红丹着色检查达要求,按要求冷热紧螺栓;
(2)针对过桥汽封漏汽量大的问题,将高中压缸过桥汽封更换为DAS 汽封。改造后汽封圈按最新汽封间隙标准调整汽封间隙,保证其密封性能。
(3)更换了高、中压转子叶顶及隔板汽封,并调整间隙,对汽封、通流间隙进行精细调整[2]。
(4)高中压隔板及端汽封采用DAS 汽封及峰窝汽封。
(5)第1级中压隔板为井冈山电厂修复隔板(内、外环均更换)、3 级中压隔板为C 型新隔板,2、4、5、6 级中压隔板为新昌电厂#2 机更换隔板修复。
通过汽轮机本体的节能降耗措施,#1 机组的热耗均有较大幅度的下降,汽缸效率有明显提高。(见表1)
2.2 汽水系统泄漏处理
在#1 机组A 修期间,共解体检修阀门115 台。在试验660MW工况下,系统外漏流量为1783kg/h,占新汽份额的0.093%,按其50%由汽机系统泄露处理,使得热耗约增加4.97kJ/kW.h。通过#1 机组A 修前、后性能试验数据对比(见表2),汽水系统泄露有了明显的下降:
2.3 降低烟道阻力措施
(1)低低温受热面改造:将原有的H 型换热器升级为螺旋翅片型换热器,同时烟道和流场均布都进行了重新设计,提升了烟道进口面积增加了导流板降低了流速,降低了烟气冲刷的影响,恢复了低低温系统原有性能。
(2)空预器蓄热元件冲洗及更换:对最外两圈蓄热元件进行更换,并对剩余蓄热元件进行提箱冲洗,保证空预器漏风率合格并适当提高空预器换热效果,保证锅炉效率。
(3)对烟气档板进行了校正,为提高再热汽温创造条件。对尾部前后烟道间隔板漏风进行了整治。
通过设备检修、系统优化技改,较好解决了烟道阻力阻力偏大的问题。从而减少了漏风量,降低空气漏风率。(见表3)
表3 修前修后泄漏量对比
2.4 其他节能降耗措施
通过多种措施,厂用电率有了明显下降。#1 机组A 修后THA工况下厂用电率(含脱硫)下降0.52 个百分点。
(1)对开式水系统换热器水侧结垢进行清理,以提高闭式循环水的清洁度,提高换热器的换热效率。
(2)对凝汽器水侧管束进高压水清洗,检修结束后凝汽器灌水查漏,对真空系统泄露的缺陷进行处理。
(3)对高压、低压进行清理、查漏,发现#2 高压1 根,#6 低加、#8A 低加管束存在泄漏,进行封堵。
(4)对辅机进行有计划的检修,针对解体出现的问题,组织解决提高辅机运行效率。
3 结语
根据#1 机组A 修前后性能试验的结果对比,#1 机组A 修后THA 工况下汽轮机热耗下降76.91kJ/kWh。A 修节能降耗效果明显。
660MW 负荷下,A 侧空预器烟侧阻力为1120Pa,B 侧空预器烟侧阻力为1010Pa。两侧空预器烟气侧阻力均低于设计值(1253Pa);A/B 侧空预器的漏风率为4.85%/4.91%,额定负荷下,两侧空预器漏风率均低于5%。#1 机组A 修后,厂用电率都有了明显下降。#1A 修后THA 工况下厂用电率(含脱硫)下降0.52个百分点[3]。#1 机组A 修取得了较好的节能降耗的效果。在今后的工作中,继续有效推进节能降耗工作:优化运行方式,保证机组安全经济运行;强化技术监督,细化生产指标管理;推进节能技改项目,深入挖掘节能降耗潜力。