水电厂消防水管腐蚀调查研究
2020-12-16陆泓羽何常胜何智华郭绍旭王明帆
陆泓羽,何常胜,何智华,郭绍旭,王明帆
(云南电力试验研究院(集团)有限公司,云南 昆明 650217)
云南水电装机容量逐年递增,随之而来的是各种管路腐蚀、老化。现代水电厂自动化程度高,厂内工作人员有限,而消防水管在日常维护中存在感较低,不易引起注意。当局部管道发生腐蚀泄露时,整个消防系统已经难堪大用。起初的治理措施就是补漏补焊,但几个月后焊缝处又开始渗漏,且越焊越漏。对此开始逐段更换管材,经2~3年将整个消防管道系统管道全部更换一遍,为此耗费了大量人力、财力、物力。
本次以澜沧江流域的A厂和金沙江流域的B厂进行消防水管腐蚀调查研究。两厂的消防用水均取自江河原水,原水直接引入消防水池,再进入消防水管。而江河原水受环境影响较大,河流区域、旱季、雨季、鱼类养殖等均会对水质产生影响。本次选择澜沧江流域的A厂和金沙江流域的B厂进行消防水管腐蚀调查研究。
消防水系统钢材为不锈钢管,壁厚9 mm。两厂自投运6年以来未进行过维护保养。随着运行时间增加,在直管和弯管处均有漏点。部分消防水管布置在LCU柜上方,消防管漏液会严重影响LCU柜安全运行。
1 消防管管样检测
首先对消防管材质进行分析。对泄露的消防水管进行割管取样,管样规格为Φ219 mm×6 mm,长500 mm。A厂消防水管内管壁凹凸不平,整体呈黄褐色,有数个黄色小包和黑色小坑,直径约5 mm,深度约2 mm。当管样受震动时,表面黄色氧化皮会脱落。B厂消防水管内管壁粗糙,整体呈黄色,有数个黑色小坑,直径约7 mm,深度约4 mm。当管样受震动时,表面黄色氧化皮附着牢固没脱落。A厂管内氧化皮要多于B厂,现取样对其进行XRF荧光检测,结果见表1。
表1 X-荧光射线检测
通过测试可以发现两厂氧化皮中铁含量均高达90%以上(以氧化物计),可推断黄色垢样为主要腐蚀产物。经450 ℃灼烧后A厂氧化皮质量减少8%,B厂氧化皮质量减少2%,说明其中含有部分有机物。再将管样切割加工为4 mm×6 mm金属块,对其进行垢量测量。A厂其腐蚀坑深度约2 mm,以运行5年计算腐蚀速率约为0.4 mm/a,速率超过标准值0.075 mm/a。B厂其腐蚀坑深度约4 mm,以运行5年计算腐蚀速率约为0.8 mm/a,速率超过标准值0.075 mm/a。为更进一步分析原因,对管样材质进行电镜能谱分析,如表2所示。
表2 不锈钢电镜能谱分析
可以发现A、B两厂的钢材接近奥氏体不锈钢,该材质特性是受Cl-离子影响较大。再对黑色腐蚀坑滴加10%盐酸溶液,其中A厂可以闻到H2S的刺激性气味,结合S2-离子定性液体判定腐蚀坑里黑色物质含有FeS。B厂没有闻到H2S的刺激性气味,结合S2-离子定性液体判定结果不显色。
2 消防水管水质
为更深一步分析取水样检测化验,其成分分析见表3。
表3 A、B厂的水质成分分析
由表3数据可知,A厂江水和消防水池水样整体呈中性,江水流入消防水池后pH有所下降;水样中Cl-离子浓度较低,符合奥氏体受压时水中Cl-离子浓度不超过25 mg/L的规定;消防水池中硫酸盐含量是江水的39%;COD升高说明水中有机物含量增加;总铁含量明显升高,且消防水管出水颜色为黄色,说明消防水管内壁腐蚀严重。B厂江水和消防水池水样整体偏碱性,江水流入消防水池后pH有所上升;水样中Cl-离子浓度较高,超过奥氏体受压时水中Cl-离子浓度不超过25 mg/L的规定;消防水池中硫酸盐含量与江水大致相同;COD处于较低水平说明水中有机物含量趋于稳定;总铁含量有所升高,消防水管出水略有浑浊偏淡黄色,说明消防水管内壁腐蚀一般。
根据以上数据推断A厂消防水管中有微生物滋生,包括引起不锈钢管道腐蚀的铁细菌和硫酸盐还原菌;B厂消防水管中微生物含量较低,依据如下:
(1)A厂处于下游,海拔较低,常年气候温热潮湿,库区附近有村落,水体容易滋生微生物。B厂处于上游,海拔较高,常年气候干燥寒冷。
(2)A厂消防水管内氧化皮经450 ℃灼烧后质量减少8%,说明其中含较多有机物,可能为微生物所致。B厂消防水管内氧化皮经450 ℃灼烧后质量减少2%,说明其中含较少有机物,微生物影响较轻;
(3)A厂的消防水管内环境适宜铁细菌和硫酸盐还原菌的生长。铁细菌为好氧细菌,硫酸盐还原菌为厌氧细菌,在密闭的消防管路中两种细菌更容易共生。消防水装瓶取样与空气接触后,有黄色沉淀;
(4)B厂原水中Cl-离子浓度偏高,对不锈钢易产生点蚀。而管道缝内容易发生缝隙腐蚀,且容易聚集高浓度Cl-离子,不适宜铁细菌和硫酸盐还原菌的生长。
3 腐蚀原因
(1)
(2)
(3)
在Cl-离子作用下会发生下列反应:
(4)
在铁细菌的作用下发生下列反应:
(5)
Fe2+离子被铁细菌氧化,生成Fe2O3·xH2O黄色沉淀物。
在硫酸盐还原菌的作用下发生下列反应[2]:
(6)
硫酸盐被硫酸盐还原菌还原为硫离子,再与Fe2+离子结合生成黑色沉淀FeS。
(2)B厂消防管道由于金属缝隙内部存在闭塞性,氧很快被消耗,阴极反应就会由缝内转移至缝口附近,造成Fe2+离子增多[3]。为了维持电中性[4],阴离子就会不断地向缝内迁移,由于Cl-离子的迁移速度较快,导致大量的Cl-离子在坑洼处聚集,而Fe2+离子发生水解使溶液酸化,因而缝内容易发生缝隙腐蚀[5]。
(7)
同时适宜的盐度有利于细菌的生长繁殖,而过高的盐度就会导致细胞质壁分离,最终造成细胞脱水死亡[6],因此B厂消防水管内缝不适宜细菌的生长。
4 结论与建议
由此判断A厂的消防水管泄露主要是由于微生物(铁细菌)的腐蚀引起,硫酸盐还原菌起到辅助作用。消防水管样内壁腐蚀严重,腐蚀速率约0.4 mm/a,明显偏大。
对于漏点来说越补越漏,这并非是焊接工艺造成,而是焊缝部位无法形成致密氧化膜。
根据腐蚀分析结论,建议电厂对消防管道进行更换,管材可选择玻璃钢、塑钢、PVC等材质。局部漏点可以进行包扎处理。在消防水池加Na2CO3,提高pH至9以上使其管材形成致密氧化膜;加强消防水系统的杀菌处理,易选用氧化型和非氧化型杀菌剂交替使用;每周定时排水,使消防水充分流通起来。