基于提高圆周SD值稳定性对ZL26C型成型机的优化改善
2020-11-27郎晏民
郎晏民
(江西中烟工业有限责任公司赣州卷烟厂,江西赣州 341000)
0 引言
江西中烟赣州卷烟厂聚焦企业高质量发展这个中心,以进一步推进精益管理为统领,以“打基础,抓质量,提效益”为工作重点,践行“保工艺、降消耗”的工作思想,以设备改善为抓手,着力在精益管理上下功夫,进一步提高成本控制能力,确保产品工艺质量。
滤棒圆周SD 值作为考核产品工艺质量的一项重要指标,部分不达标预示着产品合格率不高,导致产品质量参差不齐,影响卷烟制品的制作过程,降低卷烟成品的生产率[1]。滤棒在生产过程中,随着进料口的丝束含量及开松程度大小影响着滤棒饱和量,从而影响滤棒圆周SD值,导致滤棒圆度不在标准值内,造成质量不达标。本文以ZL26C 型成型机为例,着重研究如何提高滤棒圆周SD值,使其趋于稳定性,达到行业标准要求。
1 成型机控制圆周SD原理
滤棒成型由烟舌、搭口压板、封口烙铁、压条等组成,丝束滤棒经烟枪装置成型,经断条器装置切断头部后,通过圆周测量装置的测量管,再达到喇叭嘴位置,如图1所示。其工作原理:当光电管检测到滤棒后,电气控制系统接通后工作,压缩空气输送到测量管内,通过测量管的滤棒,对测量管内的压缩空气产生一个压力,在滤棒刚生产时,根据滤棒的生产规格要求,设定一个符合要求的圆周状态,将冷却条的位置提升到一定高度;在经过滤棒成型过程后,滤棒穿过一个供有压缩空气的测量管子,在测量管内设定了0.7 MPa的压力,将进入测量管的滤条圆周的变化信号,传递给电机M9K,进而通过电机装置操纵圆周电机正反转抬高或降低冷却条,实现调整滤棒圆周SD值得目的,进一步控制滤棒圆周SD值稳定性。直接影响着滤棒的外观形状还包括烟枪控制系统、上胶系统、纸调节器、布带辊及布带等,其位置和调整精度直接影响着滤棒的圆周稳定性,通过对滤棒成型部位的调整是控制滤棒圆周的核心与关键。
图1 成型机控制滤棒圆周SD值
2 原因分析
对生产中成型机运行情况的记录进行统计分析得出,由于生产不同规格的滤棒,需要对成型机进行改造,从一个产品规格改造成另一个产品规格,由于误差及偏差的存在,往往会使改造后的成型机的某些部位不稳定,进而影响产品质量,影响滤棒圆周SD值稳定性主要有3个原因。
(1)成型纸拼接盘不稳定,接纸后成型纸晃动较大。ZL26C 成型机的成形纸供给系统采用动态接纸装置,即在成型机减速至额定车速60%左右时瞬间完成切断、拼接的换纸过程,改造后换纸时的拼接不稳定,容易造成滤棒的圆周、压降发生波动。
(2)安装烟舌未按标准执行,滤棒直径受客观因素如成型纸厚度、布带挤压磨损等不良因素影响,导致其圆周发生改变,通过利用塞尺、量棒和成型纸检测,发现未按标准安装的烟舌其位置出现偏移,造成滤棒进入烟枪时受到烟舌口的磨损,进而造成不圆,需调整烟枪压条位置[2]。
(3)封口烙铁位置偏高,用量棒检测冷却条与封口室位置,发现存在落差,封口室的位置极大地高出冷却压条的位置。
3 改进方法及效果
针对造成滤棒圆周不稳定的主要原因,对其相关问题部位进行了优化,使其符合要求,达到提高滤棒圆周SD值稳定性。
3.1 改进方法
(1)经多次设备运行试验得出,将2 个盘纸架张紧力设置为4.5 N,压紧辊间隙设为3 倍成型纸厚度,将盘纸接纸运行速度降低,利用游标卡尺校正2个盘纸架的位置,确保其在同一条直线上,调整前后分割刀位置、粘贴支架的止动螺钉,使拼接时刚好弹出粘贴支架。同时对其检测控制单元进行调整,将其压力值降至0.04 MPa,达到控制盘纸稳定性[3]。
(2)调整烟舌位置。如图2 所示,烟舌要位于烟枪中心,与烟枪槽平行[4],即烟舌底座与搭口压板间的间隙为0.03 mm,烟舌尖与盖板导轨的距离为5 mm,烟舌高度必须设置比滤棒直径(滤棒标准直径为7.6 mm)小约1.2 mm。
图2 烟舌位置调整
具体调整方法是先卸去内外压板,松开固定螺钉和定位螺钉,尽可能地向左面推动带有烟舌的支座,使烟舌被入口圆锥体定位中心位于烟枪槽中间,再拧紧螺钉;把烟舌支座退回约5 mm,拧紧滚花螺母,转动定位螺钉接触到双头螺栓,松开螺钉调整烟舌后,使其处在布带滤棒上面约0.5 mm处,再拧紧螺钉;最后重新装上内外压板,经校准后固定,装上布带后,在烟舌和烟枪布带之间必须能够通过至少3张卷纸,3张卷纸是为了保证换纸拼接时成型纸接头能顺利通过。
调整冷却条与封口室位置[6]。在封口烙铁温度较低时松开烙铁背面的2颗M5内六角锁紧螺栓,通过2颗M6调节螺杆调节前后高度,用7.6 mm标准量棒在冷却压条的接口过渡,平滑、无卡阻,使烙铁入口端稍稍高于出口端。
具体调整方法是将内挡块装在横臂上,将其内侧面与烟枪底板的外侧面调整在一条直线上,再拧紧挡块螺钉;用支承座把冷却条装在横臂上,并轻轻旋入支承座上固定螺钉保证其能够移动;朝着内挡块压紧冷却条,并调整其位置,使冷却条右端面和内外压板左端面的距离约为1 mm,调整后拧紧支承座螺钉;再将冷却条压紧和固定外挡板块零件,在杠杆上旋出4 个调节螺钉,把冷却条放置在烟枪上,用2 个调节螺钉调节拉紧装置,使拉紧装置轻松关好,其尺寸约为4~5 mm;最后通过2 颗M6 调节螺杆来调节前后高度,达到优化目的。
3.2 效果
对以上主要原因进行优化改善后,通过设备运行记录及产品质量检测数据,发现滤棒圆周SD值基本处于0.05 以下,如图3所示,滤棒圆周SD值合格率从88%提升到96%,符合行业标准要求[7]。
图3 滤棒圆周SD值分布图
4 结束语
结合德国某公司AF3E/KDF3E中文说明书[8],针对滤棒圆周SD值不稳定性,通过试验测试及设备改造,利用其工作原理,对其造成不稳定性的主要原因进行一一攻关,解决了滤棒圆周SD 值不稳定性的同时,极大地提高了滤棒吸阻合格率,进而保障了卷烟制品的高质量,为企业降低了成本,增加了效益。