电厂锅炉补给水处理系统的扩建方案设计
2020-11-27蔡幼浃
蔡幼浃
青岛捷能电力设计有限公司 山东青岛 266071
1 主要构筑物及设备参数控制
1.1 自清洗过滤器
引入了叠片式自清洗过滤器,将此部分结构安装在超滤膜组件的前端区域,所得到的过滤精度能够达到≤100mm 水平,残留在水中的悬浮物能够得到有效的去除,设备为自动化清洗方式,省时省力[1]。
1.2 超滤
该电厂共增设了2 套超滤系统,二者均适配了36 支超滤膜,所带来的有效膜面积达到了77m2。基于DCS 机制完成对超滤系统的精确控制,加之自动化反洗程序以及化学加强手段,可以完成酸洗以及碱洗两大环节操作,全面保障了超滤膜的洁净度,经处理后得到的水质达到了预定标准,即浊度≤0.10,并且SI15 ≤2.5。
1.3 反渗透
关于一级反渗透部分,本厂选用的是TML20D-400 复合膜,基于一级两段的布置方式,同时一、二段膜的数量呈倍数关系,即14:7,就理论层面而言,单膜的脱盐率至少可以达到98%甚至更高,且回收率可以达到75%及其以上水平。关于二级反渗透部分,一、二段膜的数量也存在差异,具体比值为10:4,单膜脱盐率与上述相同,但回收率相对更高一些,可以达到88%及以上。系统可以实现对浓水的回收,将其置于超滤水箱之中,能够显著提升利用率。反渗透系统实行的是DCS 控制方式,内部含有停机保护以及高低压保护两大装置,可以全面保障系统运行的安全性,当系统结束运行后,冲洗系统便会随之运行,从而完成对膜的冲洗操作。
1.4 EDI 装置
EDI 装置的内部组成较为丰富,除了最为基础的EDI 模块外,还设置有流量计、控制系统等多个部分。整个装置设置为全填充式膜堆形式,内部可分为两个系列,二者均可以完成单独运行,其出力水平可以达到2×70t/h。单套膜块为16 台,所带来的回收率可以达到90%,并且出水水质中的SiO2 含量能够控制在10g/L 以内[2]。
2 某电厂锅炉补给水处理系统的扩建方案设计
该火电厂一期机组为:2×350MW 的凝汽机组,二期变为:2×600MW 的超临界机组。与此同时,对于水源水质而言,每年都呈下降的趋势,再者,原来的处理系统不能符合超临界机组锅炉补给水的需求。因此,在具体的设计中,应该对原有的系统进行扩建,进而符合相应的需求[3]。
通常情况下,对于火电厂而言,其一期厂区的供水水源为附近的水库水。然而,二期建成后,其正常出力约为160t/h。除此之外,在设计方案时,增设反渗透预脱盐系统放在在除盐设备前,这样一来,在一定程度上,对于火电厂的水源而言,能够使用循环水和排污水。通过使用这种方法,能够确保水资源的有效利用。除此之外,使一期除盐系统周期变长、再生频繁的问题减弱,进而减少水库水的取水量,减少整个电厂的用水量,进一步达到节水的效果。与此同时,对于以往的工艺而言,(SDI)通常会达到3 以上,再者,水里面有许多胶体硅,由于胶体硅的存在,进而导致反渗透污堵。另外,对于超滤而言,其作为膜过滤,在一定程度上,可以去除胶体硅,根据相关的研究表明,去除率能够达到99%,同时可以降低污染指数,现阶段,超滤得到广泛的使用。超滤属于膜过滤,超滤进水不能太浑浊,超滤在一定程度上,对COD的去除效果不明显,在具体的生产中,水质条件非常复杂,因此,基于这一特点,导致水源一定要经过械过滤,才流经超滤,同时还要把活性炭过滤器安装在超滤与反渗透装置之间,进而快速去除有机物[4]。
3 离子交换除盐工艺在锅炉补给水系统中的应用策略
离子交换器的除盐技术应针对发电厂的实际情况进行针对性分析,确保再生剂等参数的设计具有较高的高效性及准确性。在实际应用中不同形成的组合适应情况也不尽相似,其中组成形式包含:混床系统结合一级除盐、弱酸弱碱结合混床系统、混床系统结合两级反渗透与一级除盐,以上三种组成形式为发电厂锅炉补给水除盐工艺中常用的系统。发电厂锅炉补给水系统中除盐环节至关重要,在实际操作中需对离子交换树脂及再生剂的参数等综合考虑,以此提升交换树脂的再生率及使用寿命。在发电厂补给水系统中,按照热电厂正常水汽损失指标,并综合考虑汽轮发电机组及煤粉锅炉组损耗等,以此设计离子交换除盐工艺的实际操作步骤。
4 结语
在某火电厂扩建工程中,根据电厂节约用水的要求,采用循环水排污水作为水源,选用预处理、反渗透、一级除盐结合混床作为补给水处理系统。而为保证补给水质量,需对原水进行除盐。在除盐工艺中较多采用离子交换除盐技术,为保证离子交换树脂的再生率及使用寿命,需严格控制再生剂的各项参数,以此提升发电厂的经济效益,希望通过本文的研究能够给相关人士带来一定的借鉴意义[5]。