APP下载

浅析主冷液面波动的原因及处理方法

2020-11-20赵维东

装备维修技术 2020年8期
关键词:液氧分子筛蒸发器

赵维东

摘要:对8000Nm3/h制氮装置正常生产时主冷液面的波动情况进行了研究。阐述了主冷液氧液面稳定的重要性及液面波动的危害。通过分析纯化器切换、氮压机负荷调节,以及分馏塔压力参数变化时对主冷液面的影响,找到主冷液面波动的原因。根据生产情况,提出相应的处理方法,稳定主冷液面,降低波动带来的影响,保证装置平稳运行。

关键字:低温制氮; 主冷液面波动; 影响因素; 原因分析

前言:低温制氮,也叫空气深冷分离制氮,是利用空气中氮气和氧气在一定的温度(?170℃左右)状态下,它们的沸点不同,而达到分离的目的。主要工艺流程是空气压缩、空气预冷、空气净化、空气精馏分离、空气换热等。主冷凝器是空分装置精馏塔的主要部件,在8000Nm3/h制氮空分单元中,主冷凝蒸发器设置于塔的上端,主冷凝蒸发器中液氧受塔下部上升的饱和氮气液化放热而气化,进一步释放液氧中的氮气,形成污氮气。塔下部饱和气态氮通过主冷凝蒸发器吸收冷量液化,得到高纯度的产品氮,同时为下部上升气流提供回流液。主冷凝蒸发器通过热量的传递,将塔的上下部串联起来,使得分馏塔工艺稳定运行。

液氧液面值(以下简称主冷液面)是主冷凝蒸发器十分重要的一项指标,主冷凝蒸发器换热面积是否得到充分利用,整个精馏系统的冷量是否平衡,都可以从主冷液面的高低上直接体现和反映出来。主冷液面控制不到位,会直接导致分馏塔操作失衡,影响整个系统的能量平衡,造成能耗升高,产品纯度降低。

因此,将主冷液面控制在合理的范围内,同时,依据具体的生产工况,优化调整主冷液面实际值,对于装置长周期稳定高效运行十分重要。本文拟对8000Nm3/h制氮空分单元正常生产过程中,从工艺操作调整或工艺变化的角度进行分析,探讨分析造成主冷液面波动的因素,并提出对应的处理方法。

1 分子筛切换对主冷液面的影响及处理方法

装置采用分子筛纯化器对压缩并冷却后的原料空气中的水份、二氧化碳和碳氢化合物去除。分子筛纯化器在正常生产时要经过以下个步骤:

均压 —吸附(生产)— 卸压 —加热(再生)— 冷吹

两台纯化器的切换发生在其中一台均压之后,再生、冷吹完毕的一台纯化器进行升压,当两台纯化器压力均衡后,也就是等于空气总进口压力后,两台分子筛纯化器按照DCS程序设置开始进行切换。再生完成的一台纯化器对原料空气进行吸附作业,向后系统源源不断的输送合格空气。而另一台纯化器开始进行再生。

当两台纯化器进行切换时,我们经常能监测到主冷液面会发生小幅上涨的情况(见图 1)。当进入吸附(生产)流程的一台纯化器进行升压时,此时,因空气压缩机出口压力变化很小,相应的连锁调节系统不能及时迅速发生反应,因此会造成空气总量不变,而进入精馏塔的实际空气量会减少,相应的塔下部上升气相总量减少,使得塔中上升的氮气量减少,与主冷凝器进行热交换的氮气量也减少。这样,主冷凝器中的液氧获得的热量也相应地有所减少,液氧蒸发量会降低,因此短时间内就会出现主冷液面小幅波动上升现象。

在纯化器升压结束,两台纯化器完成再生和吸附角色的切换后,主冷液面开始下降,下降幅度比较小、时间比较长(见图 1)。这是因为刚切换过来的纯化器虽然经过冷吹,但分子筛颗粒内部残余热量因冷吹时间所限,并不能其内部热量全部带走,由于分子筛残余热量的存在,使得初始产出空气温度相较与进入分子筛的冷却空气温度升高。冷吹末期分子筛出口空气温度在22 - 45℃之间,而进口空气温度为3- 10℃之间,由于这部分热量会被空气带入塔内,造成空气进精馏塔温度升高。此时,塔中上升的氮气量增加,与主冷凝器进行热交换的氮气量也增加。使得主冷凝器中的液氧获得的热量也相应地有所增加,液氧蒸发量会增大,因此短时间内就会出现主冷液面小幅波动下降现象。(见图2)。

发生这一现象时一般下塔液面会发生周期性的波动,所以LCV-1阀门也会在范围内开关数次,目前LCV-1由塔底液位(500~650mm)控制在56% - 66%的范围内,如果该阀门开关幅度过大的话,也会造成上塔液面波动,同时影响氮气、氧气纯度。

1.1 处理方法

1.严格控制纯化器升压速度,稳定各项操作,尽可能降低进精馏塔空气量影响。同时稳定空压机出口压力;

2. 在纯化器切换前对工艺进行适当调整,将主冷液面保持在高位(工艺指标 2200-2400 mm,报警值2220-2390 mm);

3. 在纯化器切换过程中,可以适时适当增加膨胀空气量,以利于主冷液面的稳定;

4.在纯化器切换后,要微关排/充液V5阀门,但在纯化器切换前,如果冷凝蒸发器液位处于上升趋势时,要根据实际情况调整V5阀门。

采取以上措施可以平稳度过纯化器切换,保证主冷液位、产品纯度稳定

2  氮气出塔量对主冷液面的影响及处理方法

(1)正常情况下设定氮气出塔量为7000-7100Nm3/h,无大量用氮需求时,该设定值不做调整,以保证出塔量稳定,分餾塔工况稳定。

(2)如出现大量用氮情况,增加出塔量时,由于分馏塔冷量平衡破坏,需要通过调整膨胀机喷嘴,重新建立冷量平衡,此时调整膨胀机喷嘴要根据塔内温度进行微调。

(3)氮气出塔量增加,则液氮产量会减少,因此,当出塔量增加时,要根据冷凝蒸发器液位,适当关小V5阀门,以保证下塔液位和冷凝蒸发器液位平稳。

3 塔压力变化对主冷液面的影响

在生产中,我们还可以观察到,伴随着下部塔系统压力升高,主冷液面也会出现短暂略微升高的现象。同样,遇到塔上部系统压力升高时,主冷液面也会出现升高的现象。在下部塔系统中,当提高塔内压力时,气态氮的液化温度相应的升高,其气化潜热相应的降低,这就使得主冷中的液氧获得的热量相应的减少,也就减少了蒸发量,使得主冷液面出现升高的现象。而在塔上部系统中,当塔压升高时,液氧的气化温度升高,氧气更易于液化,也就减小了蒸发量,同时也增大了冷凝量,使得主冷液面也出现升高的现象。同理,当塔整体压力降低时,主冷液面也会出现短暂降低的现象。

处理方法

1.在生产中要稳定空、氮压机的运行,降低进气量和取出量的大幅变化对塔压的影响。

2.及时调整和优化工艺,在主冷液面波动时,要仔细观察各个工艺参数,综合研判进行调整,在工艺调整时,尽可能采取小幅度、勤观察细致调整,稳定工况,优化运行。

4 结论

通过对空分装置正常生产时,影响主冷液面波动的各类因素,纯化器切换、氮压机负荷调节,以及精馏塔压力参数变化等的综合分析研究,确定影响主冷液面波动的各种原因,同时针对原因,给出比较实际可行的操作或处理措施。同时,我们在生产中还需要注意的是,当主冷液面出现较大波动时,应以调节氮气纯度为重要目标,必要时可以牺牲一部分主冷液面,以保证氮气纯度及产品供应。

猜你喜欢

液氧分子筛蒸发器
2#23500机组分子筛末期CO2含量高的原因与分析
加氢裂化催化剂中分子筛的研究进展
含纯Na离子的A型分子筛和X型分子筛的合成及其在污水处理中的应用
液氧/甲烷发动机研究进展与技术展望
不同蒸发器水面蒸发量相互关系分析
基于氦气检漏的蒸发器加热室制造检测技术研究
核电厂蒸发器性能监测探讨
气相色谱法分析液氧、液空中二氧化碳采样及样品前处理方法的研究
金杯轻卡运赢车型空调匹配分析
一起氮气窒息事故的经过与分析