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反渗透膜技术制水效能研究
——以河南应用技术职业学院反渗透制水系统为例

2020-11-17岳瑞丰韩欠欠

化工设计通讯 2020年11期
关键词:产水反渗透膜纯水

岳瑞丰,韩欠欠

(河南应用技术职业学院,河南郑州 450042)

目前,在各种膜分离技术中,以外界压力为动力的反渗透膜分离技术因具有成本低、节能环保、效率高、无相变、注资少、能耗少、组件化、工艺流程简单等优点[1-3],成为近年来国内应用最成功、发展最快、普及最广的一种,已经广泛应用到大型锅炉补给水、各种工业用纯水,生活饮用水,电子、半导体、制药、医疗、食品、饮料、酒类、化工、环保等行业中。然而,在反渗透膜制水系统长期运行过程中,受水中含盐量、微生物等影响,会出现膜堵塞、膜污染的情况,进而会影响到反渗透的制水效能。

1 反渗透膜效能影响因素

反映反渗透制水系统效能的指标是产水通量和脱盐率,而产水通量和脱盐率受进水水质条件和运行参数的影响(压力、温度、pH 等),因此,在适宜的操作条件下,保持制水系统在最优的指标参数下运行,有利于提高反渗透制水效率、降低运行成本。

①进水压力。反渗透必须在一定的压力范围内进行,当操作压力增大时,反渗透的净驱动力提高,膜产水通量变大,但过高的压力会冲击膜孔,造成脱盐率下降。所以进水压力应控制在合理的范围之内。②进水温度。在较高的温度下,水的黏度会降低、水中盐分溶解度增大,更容易扩散,从而提高了膜的水通透性。升高温度,盐离子也更容易通过反渗透膜,导致产品水的脱盐率下降。③进水pH。pH 值不仅会影响到水中离子的迁移,而且还会影响到水中杂质的形态,当进水pH 值降低时,反渗透膜对水中部分可溶性有机物的截留率也会降低。较高的pH 会降低水中碳酸盐的溶解度,导致结垢,堵塞膜孔,降低产水量。④进水盐浓度。原水中含盐分越多,浓度差越大,会导致溶液的渗透压变大,在外界提供的外压不变的情况下会引起水通量变小,导致盐渗透性增加和脱盐速率降低。⑤进水水质。进水水质不达标容易导致膜污染和结垢,高的SDI 值(淤泥污染指数)会导致反渗透系统中的污染物颗粒增加,使膜运行周期缩短。

2 河南应用技术职业学院反渗透制水系统介绍

2.1 反渗透制水系统介绍

河南应用技术职业学院反渗透制水装置于2014年4月投产使用。装置原水采用200m 地下深井水,共由两级反渗透制水系统组成,其中:一级反渗透系统共安装有14支(8支+6支)反渗透膜,原水进入一级分渗透前8支膜分离后,产生的浓水进入后6支膜进行二次分离,将前8支膜和后6支膜分离出的纯水作为一级纯水,储存在一级纯水箱中;二级反渗透系统以一级纯水为进水,共安装有10支(6支+4支)反渗透膜,一级水进入二级分渗透前6支膜分离后,产生的浓水进入后4支膜进行二次分离,将前6支膜和后4支膜分离出的纯水作为二级纯水,储存在二级纯水箱中。二级反渗透分离出的浓水,因电导率较低,为28~32μS/cm,远低于原水的电导率(一般为620~640μS/cm),因此二级系统分离出的浓水进入原水系统重复利用。

2.2 制水工艺流程

原水(地下水)经离心泵加压(0.5MPa)后经石英砂、活性炭、保安过滤器初滤,再经一级增压泵加压后(0.6~1.2MPa)进入一级反渗透系统,一级水储存在一级纯水箱中。一级产水收集后通过产水管进入二级反渗透膜,过滤后进入二级纯水箱。反渗透系统设有PLC 控制系统、流量计,在线电导率仪等。流量计可以实时控制运行出水量以及系统水回收率。产水电导仪实时监测出水电导率。制水工艺流程如图1所示:

图1 制水工艺流程

3 研究主要目标

分别多次调节一级、二级纯水系统不同的进水压力,通过压力变化进而影响浓水和纯水产水流量和产水电导率(一级水和二级水),找到系统最佳操作压力或者压力区间,在该压力时系统产水量、回收率、浊度和脱盐率达到最佳。

4 研究效果

通过多次实验及对运行参数的调整,当一级反渗透压力在0.7~0.8MPa、二级反渗透压力在0.7~0.8MPa 时,对反渗透膜回收率、脱盐率、浊度、有机物去除等运行参数的变化进行有效的数据记录分析。

4.1 回收率变化

按照回收率=产水流量/进水流量×100%计算每次实验的回收率,多次实验求平均值,并记录实验数据,见表1。

表1 反渗透系统回收率的变化

从表1可以看出,当一级反渗透压力在0.8MPa,二级反渗透压力在0.75MPa 时,产水量最高,为5.4m3/h,回收率最高,为72.97%,系统运行稳定。

4.2 脱盐率变化

在反渗透的正常运行中,通过脱盐率的测定来评价系统分离效果的好坏、产品水的水质是否达标。根据公式R=(1-C0/C1)×100%得出每次实验的脱盐率。(式中:R为脱盐率,%;C0为二级反渗透的电导率,μS/cm;C1为原水电导率,μS/cm),多次实验求平均值,数据如表2所示。

表2 反渗透系统脱盐率的变化

从表2可知,当一级反渗透压力在0.8MPa,二级反渗透压力在0.75MPa 时,脱盐率达到了99.36%。以上数据表明该反渗透系统的脱盐效果很好。

4.3 浊度变化

在反渗透运行中,浊度的变化反映了所含杂质(主要是泥沙)的多少、反渗透制水水质的好坏,表3所示。

表3 反渗透系统浊度的变化

经测试统计可以看出,反渗透进水浊度在9.7~10.9NTU,当一级反渗透压力在0.80MPa,二级反渗透压力在0.75MPa 时,反渗透产水的浊度在0.23NTU 左右,去除率达到97.88%,由数据显示可见,反渗透对经过预处理的水,还会有明显的再去除效果。

4.4 有机物去除变化

反渗透制水过程中,水中有机物的含量多,会严重影响反渗透的制水效能,所以对系统运行过程中的有机物含量变化做实时监测,进行实验数据记录。反渗透系统有机物的变化如表4所示,从表4可以看出:反渗透进水CODcr 在9.5~11.5mg/L,当一级反渗透压力在0.80MPa,二级反渗透压力在0.75MPa左右时,水中有机物的平均去除率达到96.56%。由此可见:当反渗透系统的操作压力在0.75~0.8MPa 时,反渗透系统对有机物的去除效果很好,从而较好地保证了产品水的水质,也达到了很好的出水效果。

表4 反渗透系统有机物的变化

5 结论

实验结果表明,当一级反渗透压力在0.80MPa,二级反渗透压力在0.75MPa 时,系统的脱盐率达99%以上,回收率72.92%,产水浊度控制在0.23NTU 左右,有机物的去除率在96%以上,产水量达到最大;另外,从纯水系统长期运行看,随着制水系统的运行,少量盐分会在反渗透膜上集聚,将影响到反渗透制水通量和脱盐率,制水效能将降低,制水成本逐渐增大。

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